叶志强+刘惠成
摘要:指出了日处理3万t污水的牛山污水厂安装了一台1000 kVA干式电力变压器,但实际运行最大的总功率是410kW,存在严重的浪费。基于此,运用清洁生产原理,提出了相应方案,通过把一台1000 kVA干式电力变压器减容为500 kVA,每月可节省11500元基本电费,而且能提供足够的电能满足污水厂一期运行需要。
关键词:变压器;减容;清洁生产
中图分类号:X703
文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2016)24-0048-03
1 工程概况
东莞市东城牛山污水处理厂以BOT方式投资建设和运营,于2006年3月开工建设,规划日处理能力为60000 t,其中一期工程日处理废水30000 t,采用周期为4h的CASS工艺,处理生活污水。一期工程铺设污水管道13 km,污水收集面积约10 km2。该厂2008年5月开始运行,到2016年实际日处理污水少于设计水量,是2.8万t/d。设计院当时考虑二期工程污水量,在一期工程时设置1台SCB10-1000kVA干式电力变压器。牛山污水处理厂处理流程见图1。
2 污水厂设备功率
污水处理是环保公益性事业,是高能耗、微利行业,是国家落实节能降耗政策的主要工具。污水处理属能耗密集型行业,其消耗的能源主要包括电能、燃料及药剂等潜在能源,其中电能消耗为0. 2~0. 4 kW·h /m3[1],主要用于污水的提升、生物系统的供氧以及污泥处理这几个工艺过程,有节能空间。该厂主要设备功率,详见表1。
3 变压器减容是该项目清洁生产审核的重点
清洁生产是从源头削减污染,提高资源的利用效率,减少或避免生产过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害[2]。清洁生产审核是对生产过程进行调查和诊断,判定出企业不符合清洁生产要求的地方和做法,找出能耗高、物耗高、污染重的原因,并提出解决方案,以达到节能、降耗、减污、增效的目的[3]。运行期间,由表1可知,该厂运行时设备总功率一般是306 kW,最大运行功率是420 kW,功率因素在0.95~0.98。由于该厂安装使用一台1000kVA干式电力变压器,但实际使用电量过少,约为其1/3,最多占用40%,所以变压器容量过大,变压器铜铁损耗大,存在“大马拉小车”现象。该厂自2008年运营到2016年1月,实际污水量约为设计的90%,最大用电负荷约为40%,以大工业用户基本电费按每台变压器容量计算(1000 kVA×23元/月)基本电费每月高达23000元。
根据清洁生产审核重点的原则:(1)容易产生显著的环境效益和经济效益的环节;(2)能源的节约和资源的削减有明显改进潜力的环节,该厂把变压器容量减少为500kVA作为清洁生产的审核重点和节省费用的主要措施。变压器减容方案见表2。
4 变压器减容方案进行可行性评估
4.1 进行技术评估
设计院设计时考虑二期工程,在日处理3万t污水的规模配置1台1000 kVA干式电力变压器,造成变压器容量過大,增加基本电费支出,增加运行成本,因此把该变压器更换为1台SCB10-500 kVA型干式变压器。SCB10系列产品是高效节能,绿色环保新一代干式变压器。SCB10-500 kVA干式变压器,参数是空载是1133 W,负载是4690 W,少于国家GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》二级标准节能的36%。该变压器减容方案可提高资源利用率,技术途径合理,能提供足够的电能满足污水厂一期运行需要,与我国的能源政策相符。
4.2 进行经济评估
对该变压器的减容方案进行了经济评估,结果见表3。
经过上述可行性分析后,该厂变压器减容为500kVA是可行的,且经济效益非常可观。在2016年2月该厂把变压器减容为500kVA后,功率因素在0.94~0.98,每月基本电费由原来的23000元降为11500元。
5 结论
(1)污水厂应充分运用清洁生产的原理,对能源消耗较大,具有较大经济效益的环节进行整改,更好地为公司减少支出,增创效益。
(2)多数污水厂的实际水量少于设计水量,设计院在设计时对配电设备不要考虑二期工程,不要增加建设单位整改费用。
参考文献:
[1]杨凌波,曾思育,鞠宇平,等.我国城市污水处理厂能耗规律的统计分析与定量识别[J] .给水排水,2008,34(10):42
[2]苏荣军,谷 芳,车春波.工业企业清洁生产理论与实践[M].北京:化学工业出版社,2009.
[3]环境保护部污染防治司.精细化清洁生产审核[M].北京:化学工业出版社,2009.