李晓犇 秦丽芳 刘开分(兖矿集团济宁化工机械厂, 山东 济宁 272000)
关于尾气回收废锅管束缺陷原因分析
李晓犇 秦丽芳 刘开分(兖矿集团济宁化工机械厂, 山东 济宁 272000)
针对某化工厂硫回收装置中尾气回收废锅管束发生泄漏,从设计,介质和操作情况等方面对泄露原因进行了综合分析,为避免和解决废热锅炉管束泄露问题,完善设备运行管理提供了一些成功的经验。
废锅;换热器;泄露;介质
某化工厂在硫回收装置技改中,委托我单位设计并加工制作了一台尾气回收废锅设备,该设备在安装运行半年左右,管束后端出现多处换热管与管板管头泄露的现象,且后端管板腐蚀严重。
(1)设备的主要技术参数:
设备名称 尾气回收废锅 容器类别 Ⅰ设计压力/MPa 壳程:0.7 工作压力/MPa 壳程:0.5管程:0.017 管程:0.015设计温度/℃ 壳程:170 工作温度/℃ 壳程:158管程:268 管程:250介质 壳程:水,饱和蒸汽管程:烟气 换热面积 165m2管板材料 Q245R 换热管材料 S32168/ Φ51×4
(2)设备现状 该设备在使用过程中,发现管程出口处掺杂大量水,打开后端管箱后,发现换热管与管板管头发生泄露,致使壳程大量冷却水进入管程。将该设备与系统切断后,对壳程进行水压试验,发现有17根管头发生泄漏,对发生泄露的部位进行渗透检测,发现管板与换热管管头之间的角焊缝存在多处裂纹。且在该管板表面,发现了大量绿色结晶物,该结晶物将管板覆盖,除去该结晶物,管板表面出现大量腐蚀坑,管板腐蚀非常严重。按照图样要求,后端管箱内壁及管板表面须安装浇注料,设备现场未发现浇注料。
(1)硫化物结晶 该设备为硫回收装置技改替换设备,原设备换热面积为108m2,使用单位工艺部门提出要求将换热面积变大为164m2,换热管长度加长,烟道气在管程行程变长,在到达后端管箱处烟道气温度过低,易造成后端管箱处硫化物结晶,大量结晶的硫化物附着在设备内表面,造成管头焊缝和管板表面腐蚀严重。在设备现场未见图样要求的设备内壁浇注料,管板与焊缝表面直接与介质和结晶物接触,加剧了管板和焊缝表面腐蚀严重。
(2)异种膨胀系数不同 管板Q245R同属同类别同组别材料,两者膨胀系数相同。使用单位工艺部门提出用S32168取代20钢管,且使用单位为节省开支,要求管板仍使用跟原来设备同样的Q245R材料,致使该设备换热管与管板焊缝接头变为异种钢接头,在250℃的工作温度下,S32168的膨胀系数为17.42×10-6mm/mm·℃,Q245R的膨胀系数为12.56×10-6mm/ mm·℃,由于S32168与Q245R的膨胀系数不同,在250℃工作温度下的膨胀的程度不同,造成热应力集中,热应力集中到一定程度,造成焊缝撕裂,表现为裂纹。
(3)硫化氢应力腐蚀 该设备管程的介质为烟气,该介质为混合物,含有H2S和水蒸气,形成湿硫化氢应力腐蚀环境。在湿硫化氢应力腐蚀环境下,由氢导致的设备应力腐蚀开裂一般都称为氢损伤,能够表现为应变相关式,即裂纹的出现需要材料在宏观上的塑性变形。这种形式因为需要宏观上的屈服,所以一般发生在较高的应力情况下(即膨胀系数不同造成的应力集中),同时会导致材料韧性的下降。失效形式为硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)。
(1)焊缝返修 对有缺陷的管头采用砂轮机拆除套管,清理焊缝表面及周边的结晶物。对有缺陷的焊缝及其熔合线部位采用角磨机清除缺陷,打磨至无可见缺陷为止。对清理部位采用100%渗透检测,符合NB/T47013.5-2015Ⅰ级为合格时,按焊接工艺对缺陷焊缝和腐蚀的管板进行补焊;若还有缺陷,则继续打磨3mm左右深,再进行100%渗透检测,直至符合NB/ T47013.5-2015Ⅰ级合格后,按焊接工艺对缺陷焊缝和腐蚀的管板进行补焊。焊缝补焊结束后,观察外观无缺陷后,对焊缝进行100%渗透检测,符合NB/T47013.5-2015Ⅰ级合格。无损检测合格后,对该设备壳程进行水压试验。对各管口加装盲板,或切断阀门,使设备与系统断开。在焊接有压力表座的盲板上按装压力表,安装连接打压泵,缓慢升至设计压力检验确认无泄漏后,升压至试验压力,保压时间不得低于30分钟,对所有焊缝和连接部位进行检查。试压过程中无渗漏、无可见的异常变形及无异常的响声为合格。水压试验合格后,重新固定拆除的套管,点固时须避开焊接焊缝。
(2)调整工艺参数,减少结晶现象 对设备缺陷进行修复完毕后,使用单位按图样要求在后端管箱内壁安装浇注料。因该设备比原设备换热面积大,工艺部门应适当降低壳程冷却水的工作压力,以降低冷却水的流通量,避免管程介质到达后端管箱时的温度过低,减少管程介质在后端管箱的结晶现象。
在硫回收装置中,尾气回收废锅长期处于高温条件下,且工作介质温度高,危害大。在进行技改时,工艺部门应进行工艺计算,优化参数,在更改设计选材时,应与设计单位进行充分沟通,多方面考虑,避免因工艺参数和选材不当造成的损失;在安装使用过程中,应严格安照图样要求和相关的标准规定,避免因技改替换设备而造成不必要的损失;应用部门应随时注意和管理设备运行状况,作出有针对性的工艺调整,减缓设备因不当运行造成的损害。
[1]TSG 21-2016.固定式压力容器安全技术监察规程[S].
[2]GB150.1~150.4-2011.压力容器[S].
[3]GB/T151-2014.热交换器[S].
[4]NB/T47015-2011.压力容器焊接规程[S].