一起锅炉跳闸事故的原因分析及应对措施

2017-03-16 15:58王彦领吴三超王山彦陈兰鹏
电力安全技术 2017年2期
关键词:电动门协调控制汽机

王彦领,吴三超,王山彦,陈兰鹏

(1.国家电投河南电力有限公司平顶山发电分公司,河南 平顶山 467312;2.河南九龙环保有限公司,河南 平顶山 467312)

一起锅炉跳闸事故的原因分析及应对措施

王彦领1,吴三超1,王山彦2,陈兰鹏1

(1.国家电投河南电力有限公司平顶山发电分公司,河南 平顶山 467312;2.河南九龙环保有限公司,河南 平顶山 467312)

介绍了一起1 000 MW超超临界机组锅炉水冷壁出口蒸汽过热度高而导致跳闸的事故,分析了在事故发生前和事故过程中的锅炉状态,发现高加疏水控制不当是造成锅炉水冷壁过热度高的主要原因,并提出了针对性的应对措施,有效保障了锅炉安全稳定地运行。

超超临界机组;水冷壁;过热度;高压加热器

0 引言

某电厂1 000 MW超超临界机组型号为DG3000/26.15-Ⅱ1,锅炉在运行期间发生垂直水冷壁出口蒸汽过热度高,引发保护动作、机组跳闸事故。通过现场调研、资料查询、事故分析,最终确定事故原因为设备故障及运行操作处理不当。为避免同类事故的发生,针对1 000 MW超超临界锅炉过热度提出了改进措施和建议。

1 事故发生前状态

1号机组负荷790 MW,CCS(Coordination Control System,协调控制系统)方式运行,主汽压25.11 MPa,主汽温597 ℃,给煤量372 t/h,给水量2 304 t/h,水燃比6.12,水冷壁出口过热度28.4 ℃,1号炉1B,1C,1D,1E,1F磨煤机运行,1号主汽轮机双背压A/B凝汽器真空为-90.9/-92.3 kPa,A/B小汽轮机调门开度为73 %/49.9 %,1号主汽轮机4只主汽调阀开度分别为17 %,100 %,100 %,0。

2 事故过程

2015-06-19T15:04,1号机组单列高压加热器(以下简称“高加”)2号高加危急疏水一次电动门故障,联系维护人员检查该门故障性质,提前关闭危急疏水二次电动门,试开关动作1次。

15:05,检查确认2号高加危急疏水二次电动门在关闭位后,试开启一次电动门。

15:06,2号高加危急疏水一次门开到位,联锁2号高加正常疏水调门超驰由80 %关至56 %,2号高加水位上升。

15:07,2号高加水位高二值(80 mm),联开危急疏水一、二次电动门,A侧凝汽器真空开始下降,1号机主汽压力,机组负荷开始下降。2号高加水位高一值报警消失,联关高加危急疏水电动一次、二次门(后经查实2道门均未关闭)。

15:09,A侧凝汽器真空降至-86.2 kPa,1号高调门开度开大至40 %,A/B小机调门开度100 %/60 %,切除A小机遥控方式,机组由协调控制方式自动切为基本方式,由滑压运行方式自动切换为定压运行方式。

15:10,1号高调门开度开大至49 %,主汽压下降到22.49 MPa,并持续下降,各抽汽压力持续下降。操作员将基本方式切换为协调控制方式,由定压运行方式切换为滑压运行方式。

15:13,协调控制方式自动切换为汽机跟随方式,1号高调门自动快速关闭至0。

15:15,主给水流量持续下降至1 552 t/h,水冷壁出口过热度37 ℃,并快速上升。联系临机2号机组投入辅汽联箱联络门,提高辅汽联箱压力,开辅汽至小机汽源门,提高给水流量。

15:16,手动停运1D磨。

15:17,手动停运1C磨。

15:18,手动停运1E磨,投入相关油枪助燃,快速减燃料。燃料减至243 t/h,主给水提高至1 697 t/h(在此期间给水流量最低下降至900 t/h)。

15:19,水冷壁出口过热度快速上升到100℃,延时10 s后锅炉MFT(Main Fuel Trip,主燃料跳闸)保护动作,首出“水冷壁出口过热度高”,汽轮机、发电机跳闸,厂用电切换正常。

3 事故原因分析

3.1 主要原因

(1) 在处理1号机组2号高加危急疏水电动一次门缺陷开启时,联锁超驰关闭2号高加正常疏水调门,2号高加水位快速上升,联开危急疏水一、二次电动门。2号高加水位正常后联关危急疏水一、二次门,但实际并未关闭,由于紧急疏水一直处于导通状态,而且紧急疏水管径和阀门通径较大,大量蒸汽直接排放至疏水扩容器,造成A凝汽器真空下降、机组负荷骤减、主汽压力、再热蒸汽量及各段抽汽压力持续下降。

在协调控制下,为维持机组负荷,1号高调门自动快速开大,加剧了机组负荷及主汽压力的下降。汽泵小汽机汽源为四抽供汽,进汽压力下降后转速指令与实际偏差大,汽泵退出遥控方式,导致机组由协调控制模式自动切换为汽机跟随模式,1号高调门又自动快速关闭。汽机进汽量减少后,再次加剧了四抽压力的降低,小机进汽门全开后仍不能维持给水泵正常转速,给水流量迅速降低。虽运行值班员相继停运2台磨煤机,但水冷壁出口汽温仍持续升高,最终达到锅炉MFT保护动作条件。

(2) DCS接收到2号高加危急疏水电动门开到位信号后触发2号高加紧急疏水电动门开超驰动作,正常疏水调节阀逻辑将2号高加正常疏水调节阀由80 %超驰关至56 %,导致2号高加水位升高。当2号高加水位升高至高二值,联锁开启了2号高加紧急疏水二次门;在该门开启过程中,2号高加水位快速下降;当2号高加水位低于高一值时,发出指令联锁关闭2号高加紧急疏水一、二次门。

2号高加紧急疏水一次门由于阀门故障未能关闭,二次门正在开启过程中无法执行关闭指令(2号高加危急疏水一、二次电动门全行程开关时间需84 s,高加水位正常后联关,联关信号是1个2 s的脉冲信号,发送联关信号时该二次门仍在开启过程中,无法接受关闭指令),最终导致2号高加紧急疏水一、二次门均没有关闭,紧急疏水一直处于导通状态,大量抽汽泄漏,机组负荷下降,造成给水泵小汽轮机汽源压力下降。调阀全开后汽泵出力不足、给水流量低是本次跳机的主要原因。

3.2 次要原因

(1) 当2号高加危急疏水一次门开启时,超驰动作于2号危急疏水门后状态反馈不对,高加正常疏水调门关闭到一定范围(函数关系),逻辑设置不合理。

(2) 给水泵小汽轮机设计汽源有3路:一路正常供应汽源为四抽提供;一路低负荷汽源为冷再切换阀提供;另一路调试汽源由辅汽联箱提供。冷再切换阀因基建期无法吹管,未进行调试,无法使用;冷再至辅汽联箱压力自动调节品质差,压力设定值为0.44 MPa。在事故过程中,冷再至辅汽调节门最大仅开至12.9 %,辅汽联箱压力最低降至0.29 MPa,供汽不足。

(3) 机组协调控制中汽机跟随控制方式下,汽机主控自动调节品质差造成汽机高调门动作过快,机组负荷骤减,四抽压力降低汽泵出力无法满足给水需求。

(4) 二段抽汽管径为DN377,但危急疏水管径为DN450,危急疏水仅设置2道电动门,全开时造成机组主汽压力、负荷、真空等参数变化大。值班人员对危急疏水调门调整风险预控不到位。

(5) 值班人员对2号高加疏水控制及真空下降原因判断不准确,采取措施不及时;对2台小汽轮机调门监视不及时,申请邻机供汽较为迟缓。

4 应对措施

针对以上故障原因,提出以下几点改进措施。

(1) 对高加危急疏水一次门开启时,超驰动作于2号高加正常疏水调门关闭到一定范围(函数关系)的逻辑进行优化。

(2) 彻底处理2号高加危急疏水一、二次电动门经常故障缺陷,保证设备可靠性。

(3) 对2号高加危急疏水电动门进行改造,将1道电动门更换为真空型调节门。对一、二段抽汽危急疏水管径和阀门系统重新进行匹配性检查,如有必要,对其进行技术改造。

(4) 修改和优化冷再至辅汽调门自动调节参数,确保各负荷工况下辅汽联箱压力稳定。利用合适机会进行小机高压汽源切换阀的调试。

(5) 全面排查和梳理机组控制逻辑,优化协调控制中汽机主控PID参数,确保各种工况下,对机组负荷、主汽压力等参数的控制正确、平稳,不出现大幅波动。

(6) 提高值班人员操作技能水平,尤其是机组负荷快速下降时给水调节能力。针对机组高加疏水阀门故障,进行事故分析,必要时切除高加运行。

5 结束语

对于1 000 MW超超临界机组,锅炉水冷壁出口蒸汽过热度作为主蒸汽温调节的前馈信号,控制着锅炉水燃比,是直流锅炉监视和跳闸的重要参数。它的变化直接影响锅炉蒸汽温度调节品质,甚至影响锅炉受热面氧化皮的生成,关系锅炉寿命。针对与过热度有关的系统和设备进行技术改造和缺陷处理,优化设备动作逻辑,可以有效提高锅炉安全稳定的运行。

1 樊泉桂.超临界锅炉中间点温度控制问题分析[J].锅炉技术,2005,36(6):1-4.

2 沈邱农,程钧培.超超临界机组参数和热力系统的优化分析[J].动力工程,2004,24(3):305-310.

3 沈翔宇.集控运行规程[M].北京:高等教育出版社,2010.

2016-08-25。

王彦领(1979-),男,工程师,主要从事火力发电厂运行管理工作,email:winnerwyl@163.com。

吴三超(1974-),男,工程师,主要从事火力发电厂管理工作。

王山彦(1989-),男,助理工程师,主要从事火力发电厂运行工作。

陈兰鹏(1978-),男,助理工程师,主要从事火力发电厂运行工作。

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