马强
摘 要:发电厂凝结水精处理系统是保证机组汽水系统水汽品质的重要手段,延长理混床运行周期,可以有效降低运行成本和废水排放。本文介绍了通过优化树脂配比来延长混床运行周期的方案,以及在平海电厂2*1000MW中的运用效果。
关键词:精处理;树脂比例;运行周期;节能降耗;废水减排
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.229
0 引言
凝结水精处理装置对保证锅炉给水水质意义重大,当精混床失效时需要及时对进行再生,而再生过程中需要消耗大量除盐水、酸碱、电能,产生大量废水,频繁的再生也会导致树脂性能下降、破碎以及损失。因此,延长混床运行周期,减少再生次数将会产生积极的经济和社会效益。
1 系统简介
平海电厂凝结水精处理系统包括:前置过滤器、高速混床、树脂捕捉器、再循环系统和1套旁路系统。正常运行时过滤器两台并列运行,不设备用。混床三台并列运行,一台备用,可满足每台机组100%的凝结水处理量。体外再生系统设备包括:阴树脂再生兼分离塔、阳树脂再生兼贮存塔和树脂隔离罐。
2 运行现状分析
2.1 精处理系统运行指标
平海电厂精处理树脂采用美国DOW凝胶型均粒树脂,混床内阳/阴树脂比例为2:3。采用氢型混床运行,混床平均运行周期(5-7d)和出水质量均满足设计要求:悬浮物≤1ug/L、Na+≤1ug/L、全铁≤3ug/L、Cl-≤1ug/L、SiO2≤5ug/L、pH=6.7~7.5。
2.2 运行工况分析
由于平海电厂参与电网调峰运行,负荷波动较大,启停机次数较多,采用加氧处理工况风险较大,因此采用的是AVT(O)微氧化性全挥发处理,使用氨水调节给水pH在9.2-9.6。凝结水指标要求Na+≤5ug/L,Fe3+≤5ug/L,Cl-≤5ug/L,SiO2≤20ug/L,换算后Na+≤2.2*10-7mol/L,Fe3+≤8.9*10-8mol/L,Cl-≤1.4*10-7mol/L,SiO2≤3*10-7mol/L。氨水加入后在机组汽水中存在着平衡NH3·H2ONH4++OH—,当pH=9.4时,[NH4+]=[OH-]=1*10-4.6mol/L,对比凝结水中阴阳离子数量,NH4+和OH—远大于其他离子数量。
NH4+随凝结水进入精处理混床,进行离子交换反应RH+NH4+RNH4+H+,H+与凝结水中存在的OH—结合生成H2O。上述反应为混床中发生的主要反应,当混床出水出现NH4+时,出水电导率上升,pH值也升高,判断混床失效,此时,阳树脂主要为RNH4型,少量RNa型;阴树脂仍然主要为ROH型,少量RHSiO3型,微量RCl型,阴树脂失效程度较低。阴树脂未失效但仍然和阳树脂一同进行再生,造成浪费。
3 改进方案分析
3.1 方案筛选
对于AVT工况下延长混床周期制水量的方案有前置阳床+混床、铵型混床运行、调整树脂配比提高混床树脂的实际工作交换容量。
基于现有场地和投资限制,前置阳床+混床可行性不高。铵型混床运行虽然可以大幅提高运行周期,但除盐能力极低,如出现凝结水水质恶化,铵型混床将在极短的时间被击穿,直接导致给水和蒸汽品质恶化。所以,前两种方案均不予考虑。
3.2 高速混床内树脂形态动态过程
分析混床内树脂型态变化,理想化的将树脂层自上而下分为3段[1]:
(1)树脂层上段。此段阳树脂已经从RH型转为RNH4型,大部分阴树脂仍保持ROH型。该段中的水pH约为9.2-9.6,与混床进水相同。只要混床树脂到达设计的再生度,不会发生Na+和Cl-的排代,此段树脂层出水中的Na+和Cl-浓度和混床进水相当。
(2)树脂层中段。此段树脂层中的阳树脂处于从氢型向铵型转变的过程中,被吸收了NH4+的进水,其pH值为7.0左右,其在流经阳、阴树脂时,水中的Na+和Cl-等离子被除去;但当后续高pH和高含氨量的水流经这部分树脂,其吸收的Na+和Cl-等离子又会被水中的NH4+和OH-排代出来,进入下面的树脂层。
(3)树脂层下段。下段的进水pH值约为7.0左右,树脂层中主要是RH型阳树脂和ROH型阴树脂,该段树脂发挥除盐作用。当树脂层上段不断扩大,中段向下推进逐渐下移到下段树脂层底部时,混床出水中开始有氨漏过,同时也有Na+和Cl-被排代出来,电导率升高,pH升高,氢型混床到达失效终点。
由上述过程可以得出:(1)AVT工况下氢型混床,在凝汽器没有泄露的情况下,运行周期取决于阳树脂总工作交换容量,交换容量越大,运行周期越长;当发生凝汽器泄露时,由于高pH和大量NH4+的存在,混床運行周期将明显缩短。(2)AVT工况下采用氢型混床,由于接触高pH进水,要求阴阳树脂有较高的再生度[2],否则,不仅不能除盐,还会发生Na+和Cl–的排代现象。
3.3 不同树脂比例对树脂交换当量的影响
通过表1凝胶型和大孔型树脂在不同比例时的最终工作交换容量,可以看出当体积比为2:3时,阳阴树脂交换当量约为1:1,这也是为何在中性加氧工况下大多数设计采用树脂配比2:3的原因。当采用1:1的树脂比例时,不论哪种型号的树脂,阳树脂交换当量均提高,阴树脂交换当量则略有下降。
3.4 方案确定
针对AVT(O)运行工况下,阳树脂交换容量决定运行周期,将树脂比例由2:3调整为1:1,在略微提高阳树脂数量的情况下,可以较大幅度的提高阳树脂的实际工作交换容量,从而大幅度提高阳树脂的总工作交换容量,延长混床运行周期,同时保证阴树脂有一定的交换容量,以满足凝结水水质恶化时的处理要求。
4 方案实施以及实施效果
4.1 优化方案
混床内阳/阴树脂比例为2:3,单台混床内阳/阴树脂体积分别为3.036m3和4.785m3。需要将阴树脂减少0.875m3,阳树脂增加0.875m3,从而保证树脂总量不变,混床内水力特性不变,输送及再生程序基本不变。查看图纸结合现场观察测量,再生系统阴阳塔的结构均可满足变更树脂比例后的树脂再生需求。
经过树脂比例调整并再生好的树脂要进行跟踪观察,并记录运行数据。对混床出水进行人工化验Na+、SiO2和Cl-等。记录该套树脂的转移、再生、周期制水量以及运行参数。
4.2 实施效果
试验床经过三个制水周期的运行,运行周期制水量,分别为:210858吨、205929吨、208225吨。
试验期间每天对混床入口母管、试验床出口以及同时运行的未调整混床出口水质进行人工化验监测,试验床整个运行周期内出水水质合格,Na+=0.3-0.8ug/L,Cl-=0.1-0.7ug/L,SiO2=1.0-3.2ug/L,pH=6.7-7.1,SC=0.08-0.10us/cm 。Na+,Cl-,SiO2等离子含量与同时运行的其他混床相当,树脂再生度符合要求。
4.3 节能降耗评价
现1号机组精处理5套树脂均已进行比例优化,混床系统运行稳定,出水质量优良,运行周期大幅提高,优化前后精处理混床对比见表2:
按机组年利用小时4000计算,两台机组年发电量为80亿度,两台机精处理混床均进行比例优化后,可减少再生次数52.3次;节约再生费用40.7万元;减少废水排放2.77万吨;减少废水处理费用1.47万元。
5 结论
针对凝结水中阴、阳离子种类及其含量的特点,通过优化凝结水精处理混床内阴阳树脂配比,充分挖掘发挥离子交换树脂的交换能力。在保证精处理系统出水品质的基础上,可以有效延长混床运行周期,减少了再生废水的排放,产生良好的經济效益和社会效益。
参考文献:
[1]韩隶传,李志刚.凝结水精处理混床机理和应用研究[J].中国电力,2007(12).
[2]蒋如丰,马玉英 .凝结水精处理工艺中高速混床运行特性及计算方法[J].中国电力,1993(11).
[3]陈永健.混床中阳阴树脂比例的选择[J].华东电力,译自美国《燃烧》杂志.