王宏伟,王天来,齐 岩,苗 磊,庄立波,刘 巍,饶辉凯,杨晓明
(1.中国石油吉林石化公司 研究院,吉林 吉林 132021;2.中国石油吉林石化公司 炼油厂,吉林 吉林 132021)
臭氧能够氧化分解水中难以生物降解的物质,且反应产物为氧气,不会产生二次污染,是一种环境友好的水处理氧化剂,已在国内外开展了广泛的研究[1-4]。但是单独使用臭氧处理废水,臭氧利用率低,反应具有选择性[5-7]。催化臭氧氧化技术是在催化剂存在的条件下,以臭氧为氧化剂,氧化分解水中的有机物,实现水质净化[8]。臭氧催化氧化反应的可能机理之一是羟基自由基反应[9-11],可以通过加入自由基猝灭剂(如叔丁基醇)方式进行验证。非均相催化臭氧氧化技术,固态催化剂、废水和气态臭氧化气发生三相反应,易于分离催化剂、反应物及反应产物,利于催化剂的循环使用,便于连续操作,具有广阔的应用前景[12-14]。
臭氧催化氧化技术在实际应用中,由于废水水质复杂,催化剂活性会受到影响。某污水厂实施深度处理技术改造后,臭氧催化氧化单元成为保障化工综合污水处理出水水质的关键单元。研究催化剂活性的影响因素,有利于臭氧催化氧化单元的长期稳定运行,具有明显的现实意义。
H2SO4:AR,沈阳化学试剂厂;NaOH:AR,天津市光复精细化工研究所;COD预制管试剂:3~150 mg/L,美国哈希公司。
电子扫描电镜:S-3000N,日本日立公司;臭氧发生器:3S-10A,北京同林高科科技有限公司;气体缓冲分配器:304不锈钢,100 mm×1 000 mm,自制;反应器:有机玻璃,100 mm×500 mm,自制;气体转子流量计:LZB-3WBF,沈阳北星仪表制造有限公司;COD分析系统:DRB200/DR900,美国哈希公司;pH计:PHSJ-3F,上海精科仪器有限公司。
某污水厂现用催化剂为D=2~4 mm的载有活性组分的氧化铝小球,外观呈灰白色。
采用电子扫描电镜检测催化剂表面形貌。催化剂表面粗糙,颗粒分布均匀,可见明显孔隙。
催化剂评价装置见图1。采用普通氮气和普通氧气气瓶为系统供气,经过臭氧发生器高压放电反应转化为臭氧化气,进入气体缓冲分配器稳压缓冲后,通过气体转子流量计计量后进入反应器底部曝气。废水、臭氧化气与固定床中的固体催化剂接触反应,反应出水从反应器下部出水口排出(取样点),反应尾气由反应器顶部排出。整套评价装置并列设计6组反应器,可以同时开展最多6种催化剂活性评价。活性评价采用间歇式反应。每次评价时,均设置一个未调节pH值的反应器作为对比反应器。
图1 催化剂活性评价装置示意图
废水取自污水厂生化反应出水,静置12 h后取上清液作为基本原水,其COD为60.0~85.3 mg/L,pH=6.40~7.17。反应原水是在基本原水的基础上添加H2SO4或NaOH溶液调节pH值,COD值不发生变化。
采用碘量法测定臭氧化气中臭氧浓度,采用哈希COD分析系统测定COD。取样前1h开始收集出水,混合均匀后分析COD。采用实验室pH计测定pH值。
向基本原水中逐渐添加H2SO4溶液,边加边搅拌,同时测定废水的pH值,达到预设值范围时即配好反应原水。每隔1h取样,分析反应出水的COD,评价结果见图2。
从图2可以看出,随着反应时间增加,所有反应的出水COD的去除率逐渐升高,最终趋于稳定。采用硫酸调节pH值,反应原水pH值递减,对催化剂活性产生的抑制作用增强。进水pH=5.57时,出水COD去除率与未调节pH值的没有差异,催化剂活性未受到显著影响。反应原水pH值进一步降低,出水COD去除率显著下降,催化剂活性受到明显抑制。原因是酸性条件下存在大量的H+,不利于·OH的产生,导致酸性条件下起主导作用的是臭氧直接氧化,而不是臭氧分解产生的·OH的强氧化作用。
取样时间/h图2 H2SO4调节pH值对出水COD去除率的影响
向基本原水中逐渐添加NaOH溶液,边加边搅拌,同时测定废水的pH值,达到预设值范围时即配好反应原水。每隔1 h取样,分析反应出水的COD,评价结果见图3。
从图3可以看出,随着反应时间的增加,所有反应出水COD的去除率逐渐升高,最终趋于稳定。采用NaOH溶液调节pH值,当反应原水pH值在一定范围内增加时,出水COD去除率增加,对催化剂活性的影响表现为促进作用;当反应原水pH值超过一定范围后,出水COD去除率反而下降,对催化剂活性的影响表现为抑制作用。从图3a可以看出,反应原水pH=7.40时,出水COD去除率比未调节pH值的稍有增加,催化剂活性未受到显著影响;反应原水pH=9.07时,催化剂活性达到最大;从图3b可以看出,反应原水pH=9.47时,出水COD去除率比pH=9.07低,但是高于未调节pH值的COD去除率;反应原水pH=10.45时,出水COD去除率比未调节pH值的还低,催化剂活性受到抑制。原因是碱性条件下存在大量的OH-,促进臭氧分解产生更多的·OH。随着pH值升高,·OH产生速率提高,数量增加,催化氧化反应效率提高。当pH值过高时,又会发生·OH猝灭反应[15],反而对催化剂活性产生抑制作用。与杨忆新等[16]的研究结论一致。
取样时间/h a 低于9.07pH值段
取样时间/h b高于9.07pH值段图3 NaOH调节pH值对出水COD去除率的影响
使用酸或碱调节基本原水pH值开展活性评价实验,同时测定反应出水的pH值,测试结果见图4。
从图4a可以看出,H2SO4调节反应原水时,经过臭氧催化氧化反应后,出水pH值迅速大幅度上升,反应4h后稳定达到约9.0。从图4b可以看出,NaOH调节反应原水时,经过臭氧催化氧化反应后,pH值先迅速下降,而后逐步上升,直到pH值稳定为约9.0。所以该臭氧催化氧化反应进行到一定程度后,出水pH值趋于9.0,印证了该臭氧催化氧化反应适宜在pH=9.0环境中进行,催化效率最高。
取样时间/h a H2SO4调节pH值
取样时间/h b NaOH调节pH值图4 酸碱调节反应原水pH值对出水pH值的影响
通过实验发现,催化剂活性在酸性条件下产生明显的抑制作用,在碱性条件产生促进作用。当反应原水pH=5.5~7.5时,催化剂活性未产生明显影响作用。当反应原水pH=9.07时,催化剂活性最高。当反应原水pH>10.45,催化剂活性反而产生抑制作用。虽然反应原水初始pH值不同,但经过臭氧催化氧化反应后,出水pH值都趋于9.0。
在污水厂实际生产过程中,臭氧催化氧化单元进水在近中性范围内(pH=5.5~7.5)时,不会对生产造成显著影响。若进水水质明显酸化时,应及时调节pH值,保障臭氧催化氧化单元处理效率。若要进一步提高臭氧催化氧化单元处理效率,可以调节进水pH≈9.0。
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