罗淮东 孙云鹏 曲兆峰 张友义 孙天宇 郭睿
1.中油国际(乍得)有限责任公司;2.中国石油勘探开发研究院;3.渤海钻探工程有限公司;4华北油田公司勘探开发研究院
乍得潜山油藏主要集中在Bongor盆地北部斜坡带,岩性以花岗岩为主,储层裂缝发育。储集空间主要为构造裂缝、构造-溶解缝、破碎粒间孔及溶孔。孔隙度3%~5%,渗透率0.01~5 mD。潜山油藏采取裸眼完井,除了进行裸眼全井段笼统试油外,一些潜山裸眼段会进行分层试油作业,上返试油时采取打悬空水泥塞的做法。
打悬空水泥塞存在的问题:(1)裸眼段裂缝发育,导致灰塞面控制困难[1-2];(2)有些井在打水泥塞时会出现漏、涌并存现象,井筒状况复杂,致使打水泥塞施工一次成功率较低[3-9];(3)有些井裸眼段分层试油夹层短,小于10 m,灰塞厚度难以满足要求。有时为了达到上返的目的,不惜把下边的已试层多封上几米[10-12];(4)上返跨隔试油,若采用 MFE 裸眼测试工具,需用悬空水泥塞作为新的井底支撑点,由于管柱悬重大,有时会使灰塞下滑,导致测试失败[13-14]。
为提高潜山裂缝油藏打水泥塞成功率,乍得项目部采取了一些办法,如填砾石注灰工艺,但该工艺只能抬高井底,满足MFE测试工具支撑尾管长度需要,没有从真正意义上解决水泥浆漏失问题。通过对潜山花岗岩油藏的分析,认为潜山花岗岩地层是硬脆性、高抗压强度的中硬地层;裸眼井壁不光滑,利于铸铁卡瓦锚定。借鉴常规套管桥塞经验,研制出适用于潜山花岗岩地层的新型裸眼可钻桥塞[1,4-6,10]。通过室内试验及现场应用,证明该工具完全能够满足裸眼封层上返试油要求,达到预期效果。
Technical difficulties of openhole bridge plug design and their solutions
裸眼井存在井壁不规则、硬度差异大、非均质性强及钻井过程存在扩径等。解决思路:(1)潜山花岗岩地层是中硬地层,据此推断卡瓦能够正常实现锚定,并且能够满足承重技术指标;(2)裸眼井井壁不规则,井眼直径非固定值且非均质性强,考虑通过增加胶筒的长度有效封隔不规则井壁;(3)井壁硬度差异大,为了满足锚定要求,增大卡瓦的热处理工艺要求,提高卡瓦牙表面硬度,以满足硬度高井壁的要求。
具体优化措施:(1)优化卡瓦尺寸,因存在井眼扩大率(1%~5%),所以优化卡瓦的厚度尺寸,以增加径向移动量,满足径向扩张的要求,能够安全锚定在扩大的井眼;(2)优化卡瓦的轴向锚定面积,通过增长卡瓦的轴向尺寸来增加锚定面积,提高锚定性能;(3)优化胶筒尺寸,适当增加了胶筒的径向及轴向尺寸,满足非均质井壁的坐封要求,胶筒采用V形口设计,满足裸眼井要求。
Structural components and working principles of openhole bridge plug
Structural component
裸眼桥塞结构示意图见图1,主要由中心管、卡瓦、胶筒、释放螺栓等11个部件组成。
图1 裸眼桥塞结构示意图Fig. 1 Schematic structure of openhole bridge plug
释放螺栓与液压坐封工具连接,在裸眼桥塞正常坐封后实现释放,完成液压坐封工具与裸眼桥塞本体的脱手;中心管携带胶筒、卡瓦等构件,传递坐封力;锁环棘齿螺纹机构,使卡瓦单向移动,坐封后锁定卡瓦,保持坐封载荷;挡环下井过程中保护卡瓦;卡瓦实现对裸眼井壁的双向锚定,承受较高的上下压差;锥体为卡瓦的径向扩张和坐锚提供内支撑;剪钉防止裸眼桥塞在下井过程中,因挡环及锥体出现轴向位移而导致裸眼桥塞中途坐封;胶筒实现裸眼桥塞上下液体介质的密封,并能承受上下压差;螺钉防止下井过程中,下接头与中心管脱扣;下接头具有限位及引鞋功能。
Working principle
2.2.1 与坐封工具的连接 将液压坐封工具与坐封套通过螺纹顺时针旋转连接,旋紧;上好紧定螺钉;将液压坐封工具与桥塞通过顺时针旋转连接,直到接触面靠近时,调整螺钉孔的位置与桥塞挡环上的槽对应,上好螺钉连接完成。
2.2.2 坐封 在下裸眼桥塞的过程中,最佳的下放速度为25根/ h。将裸眼可钻式桥塞下到井下设计位置,向管柱内投入钢球(Ø32 mm),待钢球至液压坐封工具上部分流开关密封面处,通过水泥车向油管内打液压,当压力达到4 MPa、8 MPa、12 MPa时,各稳压3~5 min,在打压过程中,坐封套抵住裸眼桥塞外部各组件,而拉杆提拉桥塞中心管,这个动作使卡瓦坐卡,胶筒胀大,裸眼桥塞被压缩坐封。继续打液压,当压力达到17~22 MPa时,压力突然降为0,此时释放螺栓被拉断,坐封工具与坐封套可以从井中取出。
2.2.3 验封 桥塞坐封后,将坐封工具提高3~5 m,然后缓慢放回,施加不大于50 kN载荷,以确定桥塞是否坐封在正确的位置上,确定在设计位置然后起出液压坐封工具。在坐封过程中,指重表可能会有两次跳动,分别是剪钉被剪断和释放螺栓被拉断。在桥塞坐封后,须在桥塞上堆积3 m高的砂,能防止震动对桥塞的损坏。若需在桥塞上注灰,可直接用原管柱进行注灰。
2.2.4 解封 向井内下入铣磨工具,钻磨桥塞,实现解封。
Technological performance
经过多次室内试验和改进,获得适用于Ø215.9 mm裸眼的裸眼可钻桥塞,产品技术规格见表1。
表1 KZQS-208型裸眼可钻桥塞规格Table 1 Product specification
与常规套管桥塞相比,该产品具有以下特点:适用于中硬裸眼地层分层试油、压裂、堵水、注水泥等工艺中,采用液压坐封;可暂时或永久封堵下部高压油、气和喷、漏等层位,操作方便,安全可靠,承压能力高;裸眼桥塞坐封后,可直接用原管柱及坐封工具在桥塞上注灰;可实现裸眼段定位封堵,若封堵层段上部夹层长度小,裸眼桥塞的定位封堵作用将更加明显;卡瓦及胶筒的尺寸优化,保证了桥塞在裸眼井中仍具有较强的锚定力和密封性能;棘轮锁环保持坐封载荷,保证泄压后仍能可靠密封;坐封力设计适中,保证裸眼井壁不会受到过大坐封应力影响;铸铁结构容易钻除。
Field application
以 BC1-5井潜山裸眼段试油为例。2016年1月29日,BC1-5井潜山裸眼段(1 400~1 455.94 m)测试结果为油水同层,需封堵此层后,进行上部层位测试。决定采用Ø215.9 mm裸眼可钻式桥塞联合水泥塞封层。将裸眼桥塞坐封在1 421 m后,注入1 m3水泥浆,保证长期封层效果。本次作业另外一个目的是进行裸眼桥塞+水泥塞支撑能力测试,为后续的裸眼段MFE尾管井底支撑测试提供参考依据。
(1)裸眼桥塞封层施工。入井前检查液压坐封工具和桥塞完好,并将液压坐封工具和桥塞连接;下裸眼桥塞,69柱Ø88.9 mmEUE 油管+坐封工具+Ø215.9 mm裸眼桥塞,桥塞顶面设计位置1 421 m;下裸眼桥塞前,裸眼段已彻底通井;正循环20 m3清水,彻底清洁球座,防止杂物影响钢球入座,保证密封性;地面管线试压至合格;投球,钢球落座。正挤打压,5 MPa、10 MPa、15 MPa,分别稳压 5 min,使裸眼桥塞胶筒充分膨胀,卡瓦撑开;继续打压至22 MPa,压力突降为0 MPa,释放螺栓被拉断,丢手成功。上提管柱,然后缓慢下放管柱,加压30 kN,实探桥塞顶面位置1 421.48 m,裸眼桥塞坐封成功。
(2)裸眼桥塞+水泥塞支撑能力测试。利用原桥塞坐封管柱正替3.3 m3清水后,注1.0 m3(密度:1.85~1.90 g/cm3)水泥浆,接着泵入6.32 m3清水顶替液,起出6根油管,反洗井至进出口液性一致,关井候凝。起出桥塞坐封管柱;下承重测试管柱,探水泥塞面位置1 399.52 m,上提管柱悬重220 kN,下放管柱,缓慢给水泥塞面加压,直至管柱悬重220 kN全部加到灰塞面上,静止以后,灰塞深度无位移,承重试验成功。
(3)封层效果。裸眼桥塞联合注灰作业后,对上部潜山段(1 319.5~1 399.52 m)进行测试,日产原油54 m3,不含水,说明封层成功。本次在桥塞上注灰21.95 m,无漏失,以往注悬空水泥塞至少注50 m,如果漏失,灰面会难以控制甚至造成堵漏失败。本次封层成功也说明裸眼桥塞起到了堵漏效果。在水泥塞长度大幅降低的情况下承重220 kN时无位移,表明裸眼可钻式桥塞+水泥塞可满足MFE测试工具尾管井底支撑需求。
Conclusions
(1)裸眼可钻式桥塞采用双向卡瓦支撑,优化卡瓦及胶筒,成功应用于2口井,联合上部注水泥塞,达到了定位封层的目的,解决了花岗岩裸眼井漏失严重井段打水泥塞封层施工难度大的问题,保证了施工成功率。
(2)通过一趟钻实现坐封裸眼可钻式桥塞,并用原管柱在桥塞上部注水泥塞,在水泥塞长度大幅降低的情况下(以往最少注50 m,BC1-5井注21.96 m),承重220 kN时无位移,表明裸眼可钻式桥塞+水泥塞可满足MFE测试工具尾管井底支撑需求。
(3)裸眼可钻式桥塞降低了裸眼段分层测试对隔层厚度要求,实现了定位封堵。
(4)通过2口井的裸眼封层施工,证明裸眼桥塞适用于中硬花岗岩地层封堵,对于诸如碳酸盐岩裸眼地层适应性,还需进行试验。
(5)下裸眼桥塞前对裸眼段要彻底通井;桥塞坐封位置要选择裸眼井径规则、光滑、岩性坚硬、致密井段;下裸眼桥塞时要求操作平稳,下钻速度小于20~25 m/min,下钻匀速、平稳、严禁猛停猛放、礅钻、溜钻。
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