赵迁,肖博文,张婧,姬程伟,梁涛,别勇杰,贺彤彤
(中国石油长庆油田分公司第九采油厂,宁夏银川750006)
G271C8油藏老区加密重点资料井测井响应认识研究
赵迁,肖博文,张婧,姬程伟,梁涛,别勇杰,贺彤彤
(中国石油长庆油田分公司第九采油厂,宁夏银川750006)
G271C8油藏属于超低渗透油藏,储层物性相对较差。通过选取加密区重点井分析测井资料,结合电阻率、自然电位、渗透率及孔隙度、含油饱和度及剩余油等特征、可以客观表达油藏内部储层孔喉特征、含油气性、油井见水方向、油水井平面连通状况等资料,通过资料分析后,在平面上持续开展注采调整、均衡平面压力保持水平,适时措施挖潜。同时可结合以上测井响应数据,选取最优储层改造方案。
超低渗油藏;测井响应;储层孔喉特征;含油气性
姬塬油田G271区位于陕西省定边县堡子湾乡境内,区内地表属典型的黄土高原地貌,地形起伏不平,地面海拔1 350 m~1 650 m,相对高差300 m左右。同时由北向南地层逐渐抬升;构造起伏较小,油藏北部以J29-49-J29-50-J24-51为界,地层相对凹陷20 m~30 m。由于差异压实作用,在局部形成起伏较小、轴向近东西或北东向(隆起幅度10 m~30 m)的鼻状隆起。该区C8沉积微相为水下分流河道、砂体以水下分流河道砂为主,河道主体宽度2 km~3 km,砂体厚度5 m~40 m。平面上呈西北至东南条带状展布,沿分流河道展布方向砂体连通性好,平均油层中部深度2 593 m,平均孔隙度为8.66%,渗透率为0.39 mD,主要含油小层为C81。
(1)G271区原井网主向为NE70°,开发动态表明G269单元发育NE108°裂缝性水淹条带,导致主向油井高含水,侧向油井不见效,从而大面积低产,井网适应性较差。
(2)采油速度慢,地质储量采出程度低。目前地质储量采油速度只有0.6%,地质储量采出程度只有2.27%。
(3)储层天然裂缝发育,裂缝主向水淹井较多,产能损失严重。裂缝侧向油井水驱受效状况差,单井产能低。储层受天然裂缝发育,G201、G269单元水驱优势方向沿裂缝水淹方向,主向井压力高于侧向井,其中17口水淹,损失产能27.4 t。
(4)实施堵水、沿裂缝强化注水等技术,效果不明显。
2.1 加密区调整试验进展
2015年在G269南部开展加密试验,共新建井16口(采油井13口+注水井3口),实施进尺4.38×104m,建地质产能0.8×104t;井均试排日产:12.8 m3油/1.9 m3水;投产13口,井均日产油1.26 t,含水54.0%(见表1)。
2.2 资料录取完成情况
G271加密区2015年资料录取完成情况统计(见表2)。
表1 G269南部油藏加密试验区实施进展统计表
表2 G271加密区2015年资料录取完成情况
3.1 储层改造认识
根据加密区井网,应力方向、水线方向,结合周围井的目前开发、注水情况,初步将加密井分为3类,讨论初定措施方案并选J加48-355井以低砂量、低砂比、低排量避免水线连通的思路进行加密区储层改造试验,进行偶极子声波压前压后测试和微地震监测[1-4]。
3.2 实施效果
第一次:加陶粒15 m3,砂比19%,排量1.4 m3/min~1.6 m3/min,破压37.8 MPa,工作压力30 MPa~34 MPa,试油6.3 m3纯油;第二次:暂堵压裂加陶粒25 m3,砂比33%,排量2.0 m3/min,破压35.8 MPa,工作压力32 MPa~35 MPa,试油11.7 m3纯油。通过两次试验,发现实施暂堵压裂后液量提升明显。
3.3 优化提升
第一步:对一类井采用常规压裂,二类、三类井实施多级暂堵压裂;第二步:进一步优化改造规模,大砂量、中排量、高砂比。通过对比,根据该区水淹带及地层主应力方向,将加密井分为三类,改造规模按照水驱规律阶梯式加大;由常规压裂优化为多级暂堵压裂,效果明显,井均试排产量提高5 m3;根据单井储层四性分析,由避免水线连通的低砂量、低砂比、低排量优化为大砂量、中排量、高砂比确保储层改造充分,优化方案后试油的5口井平均试排产量为16.6 m3,效果明显。
3.4 重点资料井测井响应认识
3.4.1 电阻率特征矿场试验表明,当fw>30%时,油层电阻率才会发生较大的变化,fw<30%时,电阻率变化不大,这给油层水淹程度的判断带来困难。且随着含水的升高,电阻率呈“U”型变化(见图1)。
图1 G271重点加密井含水与电阻率变化图
3.4.2 自然电位特征油层水淹时,SP曲线要发生明显变化。上部偏移表明油层上部水淹;下部偏移表明下部水淹;基线偏移越大表明水淹程度越高。若地层中部或全部均匀水淹,基线不偏移但幅度下降。
表3 J加50-352井核磁解释成果表
表4 J加48-355井C8层宽能域-氯能谱解释成果
3.4.3 渗透率及孔隙度特征地层2 780.8 m~2 786.3 m,渗透率略有升高,含油饱和度下降,可动水显示明显,综合解释为油水层;地层2 786.3 m~2 788.4 m,渗透率、中值半径明显降低,综合解释为差油层;地层2 788.4 m~2 790.6 m,T2谱为双峰显示,谱幅较大,展布中等;渗透率较上部邻层略有升高,含油饱和度降低,有可动水显示,综合解释为油水层(见表3)。
3.4.4 含油饱和度及剩余油特征储层剩余油饱和度的求取主要用氯能谱测量技术,对于高矿化度地层水地区氯当量函数等同于地层水的矿化度,石油的氯当量函数特点相当于地层水的矿化度为5 g/L~10 g/L的响应。具体求取剩余油饱和度时采用了氯当量函数与中子-中子孔隙度交汇的方法。
J加48-355剩余油测试响应结果表明,该层段油层中部以差油层、含水层为主,与原测井解释结果不符,该井储层改造两次,改造参数砂量15/25 m3,排量1.4 m3/min~1.6/2.0 m3/min,砂比20%/35%,试油结果6 m3/12 m3纯油,10月16日投产后含水100%(见表4)。
G271C8油藏属超低渗致密油藏,通过选取重点加密井进行改造试验,得出加密区最佳开发改造方案,结合测井响应资料,分析电阻率、自然电位、渗透率、孔隙度、含油饱和度及剩余油等特征,能够准确判断油层水淹程度以及油层随着含水的变化电阻的变化趋势;通过渗透率和孔隙度在图上的T2谱显示,再结合氯能谱测量技术测定的地层含油饱和度及剩余油特征,可以纠正对地层的原始解释误差,达到对不同的储层采用对应的最优改造方案的目的。
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TE311
A
1673-5285(2016)12-0084-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.12.020
2016-11-02
赵迁,男(1991-),2013年毕业于成都理工大学,大学本科,石油工程学士学位,现为长庆油田第九采油厂产能建设项目组地质技术员。