○ 文/袁庆华
集思广益 输出效益
○ 文/袁庆华
2015年,辽河油田锦州采油厂推行集输系统低成本运行,仅总电量就下降了27.9万千瓦时。
面对低油价的严峻形势,辽河油田锦州采油厂集输系统精心布置降本增效棋局,坚持向成本管控要效益、向单机核算要效益、向技术革新要效益,完成了集输系统经营效益持续不减的成功尝试。
“两个联合站年处理液量1100余万立方米,处理污水1000余万立方米,管理各类机泵设备540台,耗电2600万千瓦时,占全厂总成本比重较大,是名副其实的耗能大户。”辽河油田锦州采油厂集输大队大队长闫德建对当前处境了然于胸。
集输系统作为油田生产链中承上启下的关键一环,在油田生产中地位显要。在全球石油行业面临低油价冲击的特殊时期,如何在保证生产平稳的同时最大限度减少成本消耗,已成为集输系统不可回避的问题。去年开始,辽河油田锦州采油厂高度重视集输系统的运营管控,通过细化管控体系,优化专项管理,实现了集输系统持续降本增效。
2015年,锦州采油厂集输系统处理规模不减、工艺设备不换、处理难度上升、成本逐年压缩。2015年,辽河油田锦州采油厂集输系统共计处理液量678.7万立方米。全厂集输系统实际发生成本与往年同期相比下降16.9%。
●锦州采油厂的集输系统将成本细分102个单元,指标落实到个人。 摄影/袁庆华
在保生产和争效益的双重压力下,促使管理手段不断升级。今年以来,锦州采油厂的集输系统采取“网络分块制”管理方法,按照“结余10%及以上、结余5%~6%、持平”三个节点,将成本划分42块区域,细分102个管理单元,并将成本指标分解至机关、基层小队、岗位员工,实现人人有任务、人人有目标。
与此同时,他们针对成本管控难的现状,全面实施“日分析、月调整、季汇报”的管理模式,各区域负责人定期汇报总体情况,分析成本管控的难点,分享成本管控的经验,确保成本管控协调、监督、管控到位。
在季度汇报会上,污水处理队药剂费用负责人王良建议,采取“药剂稀释、间歇加药、点滴回收”方式,结合污水系统生产不断调整指标,根据污水处理能力调整沉降罐出水悬浮物指标,调整污水岗加药比例,经论证采纳,实现药剂费用节余30万元。
在老三联合站注水岗,有这样一张“万能表”:表中有注水泵季度单耗指标,注水泵单耗超标剖析曲线图,还有常见超标原因解决办法。据了解,当班员工每8个小时分析单耗,选取最经济的运行方式,合理调配大小注水泵运行。
近年来,锦州采油厂提出“小举措”收获“大效益”的管理理念,创建“单机核算,单耗分析”的管理模式,全程监控每台机泵设备,准确核算设备耗能情况,认真分析对比核算结果,为设备管理和优化配置提供科学的参考数据。推行该模式后,截至目前,锦州采油厂注水每立方米单耗较以往同期下降0.17千瓦时,输油每立方米单耗下降0.16千瓦时,总电量下降27.9万千瓦时。其中,锦州采油厂集输处理系统能耗、设备设施能耗均下降3%。
●设备创造了价值,员工更是加倍呵护。摄影/袁庆华
集输站根据设备参数每十天调整一次《经济运行指导书》,注水岗员工通过对比单耗与定额的差距,分析和排除制约经济运行的干扰因素。尤其在电量控制上,实行“三控制一优化”管理措施。截至目前,在处理液量增加的情况下,集输系统仍节余电费56万元。
“集输系统自身不具备‘造血功能’,只有降低系统能耗才能保证系统整体的降本增效。”集输大队副大队长王维朗说道。今年以来,他们运用“单耗分析、定期监测”方式,科学调整加热炉燃烧状态,加热炉平均热效率81.5%,比去年同期升高3%,节燃气37万立方米。
其中,新三联合站针对输油泵、脱水泵等22台大型机泵,实施“一调整、一提高、两杜绝”工作法,依据日处理量调整外输原油量,提高机泵的效率,杜绝机泵使用与外输量不匹配,杜绝出现大马拉小车的现象。截至目前,输油泵单耗较去年同期每立方米降低0.07千瓦时,电量下降2.1万千瓦时。
随着油田开发水平和生产形势的不断变化,集输系统工艺落后、设备腐蚀老化严重、能耗过高等问题逐渐凸显。为此,他们大力实施工艺优化简化工程,持续加强技术攻关和新工艺技术推广应用,既保证了外输油、水指标达标,又有效降低了运行成本。
截至目前,采油厂集输系统深挖创效潜力,药剂费较去年同期下降310.17万元,各项数据指标全面飘红。
在稠油动态生产过程中,二次沉降罐罐底悬浮物积累将产生隔离层,会导致溢流原油含水升高。他们以动态沉降为主,静态沉降为辅,“动静”结合的生产管理方式,以半年为周期,把二次沉降罐内低质量原油输出,既避免稠油脱水系统发生阶段性的波动,又节约药剂费13.41万元。
针对锦16化学驱含聚污水系统中聚合物析出的现象,他们启用新型的油水分离剂,防止浮渣析出。同时,将化学驱加药点前移至43号采油站,延长药剂反应时间。截至目前,化学驱预脱水器出水从含油、含悬浮物指标明显降低,污水处理药剂费用降低41.8%,节约药剂费50.32万元。
此外,他们实施“三六五”管理法,分析来油物性,明确时间拐点,摸清原油脱水率变化,判断合适的加药浓度和药剂配方。在对入井流体“三级”管理的基础上,推进三个“10”跟踪法,判断措施井药剂对原油脱水和污水处理的影响,有效提升了原油脱水和污水的处理效果。
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责任编辑:赵 雪