马鞍山水电站增效扩容施工方案优化研究

2016-12-24 05:42王平湖南省永顺县水利水电服务站吉首市416700
湖南水利水电 2016年4期
关键词:水轮马鞍山发电机组

王平(湖南省永顺县水利水电服务站 吉首市 416700)

马鞍山水电站增效扩容施工方案优化研究

王平
(湖南省永顺县水利水电服务站 吉首市 416700)

马鞍山电站增效扩容改造工程任务重、时间紧、技术难度大,在改造实施过程中保证电网转供电、近区供电、兼顾发电,通过精心组织、合理安排,在5个月内完成4台水轮发电机组及全站电气一次、二次设备拆除更换任务,工程质量优良,对老电站改造具有一定的借鉴作用。

马鞍山电站 增效扩容 施工 优化

1 电站概况

马鞍山电站原名湘鄂川黔边革命烈士纪念水电站,由原国家副主席王震为电站题名。该枢纽工程位于湖南省永顺县境内沅水二级支流猛洞河上游,距县城24 km,是一座以防洪、发电为主,兼有航运、养殖等综合效益的中型水利水电工程。电站坝址控制流域面积853 km2,水库总库容2 840万m3,调节库容1 520万m3。1988年6月投产,装有4台单机2 MW混流式水轮发电机组,设计发电水头30 m,单机引用流量8.7 m3/s,设计年发电量3 510万kW·h。电站隶属于永顺县猛洞河水电开发建设有限责任公司,现有职工56人。

改造前马鞍山电站存在以下问题:

(1)电站运行24年,电气设备陈旧落后,保护、测量装置部分瘫痪,发电机组被水淹2次,绝缘受到破坏,导水机构漏水严重、轴承温度高,机组长期带病运行,出力不足、效率低下,运行成本高。厂房漏雨、进水口拦污栅严重变形、防洪墙等水工建筑物局部损坏严重,安全隐患较大。

(2)运行期年平均发电量2 350万kW·h,为设计年发电量的67%。2010年6月上游高家坝防洪枢纽工程(水库总库容8 000万m3,调节库容5 610万m3)投入运行,减轻马鞍山水库防洪压力,提高了发电调蓄能力;高家坝电站装机2×10 MW,设计发电流量62.8 m3/s,而马鞍山电站设计发电流量34.8 m3/s,为高家坝电站的55.5%,发电流量不匹配,导致每年有80 d左右的弃水,水能资源浪费严重。

2 电站改造方案

马鞍山电站改造方案为:将现装机4×2 MW改扩为4×2.5 MW+1×5 MW,总装机容量15 MW,设计发电引用流量65 m3/s,年发电量5 000万kW·h,年增加发电量2 650万kW·h。工程分两期进行:一期增效扩容工程将4×2 MW机组改造为4×2.5 MW,二期扩建工程新增1×5 MW机组。

本次一期增效扩容工程任务:将4台2 MW水轮发电机组更换为2.5 MW机组,型号为SF2500-18/2600,采用HLJF3636-LJ-120高效水轮机;更换发电机组的励磁屏、LCU屏、测温制动屏;升压站更换2台S11-6300/35主变压器、4台真空断路器、隔离开关、电压互感器等电气设备;更换高压室6.3 kV高压开关柜;更换保护、测量等电气二次设备、直流系统,采用水电站微机综合自动化控制系统;改造进水口拦污栅,主副厂房全面整修装饰。

电站主接线如附图。

附图 电气主接线图

3 增效扩容改造工程实施

马鞍山电站枢纽工程以下游县城防洪、发电为主,电能经马杨35 kV线路并入国家电网永顺县电力公司杨公桥变电站,另一回35 kV线路马长线向上游长潭坪变电站供电,电站近区变压器向水库大坝、首车镇、马鞍山村及电站生活区供电。一期增效扩容工程一是要求工程安全、保质、保量、按期完工;二是要保证马长线及近区变正常供电;三是边改造边发电,尽量不弃水,确保电站改造、生产两不误。

工程改造任务繁重、时间紧、技术难度大,需要在工程施工技术力量、机械设备、资金筹备各方面统筹协调,合理部署。根据电站改造要求,结合电站电气主接线的特点,电站在电网中的作用,经过多次讨论研究,进行方案对比分析,制定了详细周密的施工方案,具体实施过程如下:

第一步,在水轮发电机组、主变等主要机电设备到货前,先进行厂房整修等工作。

2012年3月17日工程正式开工,此前已完成监理单位、施工单位招投标,完成水轮发电机组、主变等主要机电设备采购招标等前期工作。8月前完成主厂房拱型波纹钢屋盖的制作与安装、内外墙粉刷、更换照明设备等,完成中控室吊顶、贴墙裙瓷砖等,完成高压室新KYN28A高压开关柜基础,为全面进行电站增效扩容改造工程做好各项准备工作。

第二步,依次进行升压站、高压室、中控室电气设备改造工作。

8月6日升压站、高压室、中控室电气设备改造工作启动。将马杨线和马长线在龙门架出线绝缘子外用临时跳线相连接,由马杨线向长潭坪变电站供电,同时断开两线与升压站的连接线,为升压站电气设备改造创造条件。

拆除升压站断路器等电气一次设备,电站与县电网断开后,电站开1台发电机供近区和厂用电;8月13日完成升压站断路器、隔离开关等电气一次设备拆旧换新和调试工作,保留1#旧主变,将该变压器高压侧与马杨线连接,低压侧与近区变直接供近区和厂用电。4台机组停机,拆除6.3kV高压室高压开关柜和中控室控制、直流、保护、测量屏,安装新屏柜。

8月22日拆除更换4台水轮发电机组机旁屏(励磁调节屏、励磁功率屏、机组LCU屏、测温制动屏)及励磁变压器,同时敷设高压室和中控室之间电力、控制电缆,进行保护、测量、控制及直流系统的接线,安装电站监控系统、电子LED显示屏,9月6日调试完成后更换2台主变压器。

新变压器安装在原变压器基础上,出线绝缘套管底部对地安全距离达不到2.5 m的要求,基础需加高50 cm,如将旧变压器拆除后加高钢筋混凝土基础,混凝土浇筑养护时间较长,影响电网向电站倒供电,且需使用2次吊车,增加施工程序和费用。实施中提前预制混凝土基础,拆除旧变压器后先将预制混凝土基础吊装到位,再吊装新变压器,一次完成新旧变压器的拆除和安装任务,简化施工程序,节约时间、费用。

第三步,水轮发电机组逐台改造。

因受厂房安装场地限制,为利于施工,水轮发电机组从内往外逐台改造。9月3日首先拆除最里侧4#水轮发电机组,同时将另3台老机组与新的机旁屏连接,9月16~22日3台老机组相继调试成功,利用新的电气一、二次设备并网发电。10月12日4#水轮发电机组试机成功并网发电,此时新、老机组同时发电,新机组实现自动控制,另3台老机组采用手动控制。4#新机组发电后,拆除3#老机组,然后依次进行2#、1#机组改造工作。

原机组调速器2008年更换为YWT数字可编程调速器,与电站自动控制系统兼容,工作电源为直流110 V,现直流系统电压为220 V,更换电源模块满足新机组调节要求。电站气系统压缩机老化,更换为螺杆空气压缩机,油、水系统经设计人员复核满足新水轮发电机组要求。

第四步,完成进水口拦污栅改造及扫尾工作。

12月中旬完成4台水轮发电机组及全站电气一次、二次设备拆除更换等任务,水库水位放至发电进水口底板高程,进行拦污栅更换改造工作。收集整理工程建设相关资料,做好项目完工验收准备工作。

4 改造效果

投产后6个多月的运行情况表明,改造达到预期效果,各项效益指标显著:

(1)电站出力提高了25%,由原来不足8 MW提高到10 MW,减少了弃水,提高了水能资源利用率;减少CO2及有害气体的排放,促进节能减排事业的发展。

(2)发电收益明显增加。经测算,年增发电量983万kW·h,增加41.8%,同时电站上网电价提高0.057元/kW·h,此两项带来的发电收益有480余万元,较原发电收入700万元增加68.6%,促进了公司可持续发展。

(3)全站采用微机自动化控制,实现无人值班、少人值守,电站面貌焕然一新,有效提高了设备完好率,消除了安全隐患。

5 结 论

(1)精心组织、巧妙安排。工程得到省、州、县各级领导及相关单位的大力支持,猛洞河水电开发建设有限责任公司高度重视,成立由公司董事长任经理的改造工程项目部,成员由各电站技术骨干力量组成。项目部积极与施工方、生产厂家及供应商沟通,制定科学合理的施工方案,精心组织工程施工,每天班前工作会下达工作任务,明确施工程序、带电部位,强调安全注意事项及安全措施。

要生产也要效益,在确保工程质量、工期的前提下,通过巧妙安排,灵活调度马长线、近区变供电,将电气设备与水轮发电机组改造分开实施,实现工程施工、电站生产两不误。把电气一、二次设备改造安排在8月份干旱期施工,先发电将水库水位放至低水位,施工期间蓄水。克服天气炎热的困难,合理安排早晚施工时间,抢抓进度,1个半月完成升压站、高压室、中控室电气一次、二次设备安装调试任务。

4台机组的机旁屏一次全部更换,老机组与新屏接线按改造标准执行,电力、测量、保护、控制电缆一次敷设到位,只需对机组进行更换和调试工作,简化施工程序,缩短每台机组改造时间,加快工程进度。采取1机改造3机发电的模式,依次完成4台机组改造,在枯水期低水位进行发电进水口拦污栅改造,充分利用水能资源,最大限度避免水库弃水。机组改造期间利用老机组发电815万kW·h,创收240万元,取得了可观的经济效益,实现了在改造施工过程中增效。

(2)大胆尝试,勇于探索。按照采用新材料、新设备、新技术、新工艺的原则,在选择机组设备时,采用中国水电科学研究院设计的高效率水轮机转轮,该设备属目前国内前沿科研成果,水轮机最高效率93.78%,发电引用流量增加11.3%,出力增加25%。要求厂家采用先进工艺和高科技材料,发电机组推力轴瓦材料采用弹性金属塑料,消除了原来长期存在的机组推力轴瓦(采用巴氏合金材料)温度过高的安全隐患。

通过大胆尝试,成功解决了技术难题老机组与新设备相互能够兼容发电,实现1机安装3机发电。改造过程中老机组用新控制屏及励磁装置发电,此前没有先例,无经验可循。项目部将新老机组各项参数进行对比,电压、电流值均在新机组范围内,老机组励磁电压、电流值分别为104 V、345 A,新机组为135 V、240 A,励磁电流偏小。经反复论证、优化机组启动试运行方案,确保老机组励磁电流在新励磁装置允许范围内,经72 h试运行,机组安全稳定运行,功率因数保持在(0.90~0.93)之间,充分利用水库蓄水抢发有功电量。

(3)文明生产,安全第一。安全生产,人人有责,设立专职安全生产管理人员,明确安全生产责任,编制了保证安全生产的措施方案,落实各项安全技术措施,如:变压器、水轮发电机组等吊装由持证特种作业人员操作,专人指挥;改造机组机坑周围设置围栏,悬挂警示牌;高处拆卸安装作业系好安全带,挂好安全绳,专职安全员进行监督指导;工程改造过程中有电网供电、近区供电、电站发电,各电气设备带电情况复杂,点多面广,交叉作业多,加强施工安全管理,在带电设备处设置围栏、悬挂警示牌等,作业前要验电检查、作业后报告、全程由安全员监督。工程建设过程中没有安全事故发生,确保人员和设备安全,工程质量和工期得到有效保证。

(4)人尽其才,团结协作。公司承担了电气一、二次设备、自动控制设备安装、金结加工制作等业务,施工人员来自电站技术管理、维修、运行等部门,工作经验丰富,熟悉电站设备、运行情况;施工队伍分成3个小组,发挥各自技能优势,比质量、比进度,平时独立施工,又可根据具体任务灵活组合,施工中遇到的难题,大家献计献策,积极采纳合理化建议,如断路器钢架基础、电站近区供电合理调度、老机组用新屏等问题均采纳了技术人员的建议。改造过程中人尽其才、团结协作,既锻炼了队伍,又节约了资金。

改造中及时安排职工进行电站自动化控制运行管理知识和技能培训,较快地适应和掌握新设备运行技术,确保了电站安全高效地运行。马鞍山电站增效扩容工程通过科学合理部署,精心组织施工,在改造过程中尽量避免水库弃水,取得改造与发电双赢的效果。

2016-04-28)

王平(1975-),男,土家族,湖南永顺县人,大学本科,工程师,研究方向:农村水电、电力系统及其自动化、水利工程管理。

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