朱惠兰
(吉兰泰碱厂,内蒙古吉兰泰 750333)
φ2500×27000蒸汽煅烧炉改造经验交流
朱惠兰
(吉兰泰碱厂,内蒙古吉兰泰 750333)
我厂φ2500×27000蒸汽煅烧炉1994年投入使用,2008年将3排翅片加热管改为4排,并由平板汽室改为环形汽室;但翅片加热管频繁爆裂,蒸汽汽耗增加。通过理论计算,在确保蒸汽流量及疏水管径够用的情况下,将环形汽室改为平板汽室,保留炉内4排翅片。改造后达到预期效果。
蒸汽煅烧炉;改造;加热管;平板气室;环形气室
我厂3台φ2500×27000自身返碱蒸汽煅烧炉是由三门峡化工机械制造有限公司于1991年制作安装,1994年9月投入使用的。该蒸汽煅烧炉的设计生产能力为350 t/d;换热面积≥1 800 m2,三排翅片加热管,分别为φ57×4.5、φ83×5、φ114×5,各36根,共计108根。这3台φ2500×27000煅烧炉在运行到2000年以后,设备本体就陆续出现了很多问题,如后滚圈磨损、滚圈支座破损严重等,影响了设备的正常使用。
2008年我们本着为保证设备正常运行、增大设备换热面积、提高设备生产能力为目的,对其中的3#φ2500×27000煅烧炉进行了改造,改造方案中关键的环节是将3排翅片加热管改为4排翅片管,将平板汽室改为环形汽室。该煅烧炉改造后于2008年10月投入运行,但由于翅片加热管弯头的频繁爆裂和中压蒸汽汽耗的增加(据统计改造后中压蒸汽汽耗在1.5 t汽/t碱左右),3#煅烧炉仍然不能正常使用。
2013年我们对3#φ2500×27000煅烧炉又提出了改造,因为第一次改造的不成功,对于再一次改造我们对改造方案表现的较为谨慎,对在方案制定过程中表现出的不同意见,进行了认真的分析和探讨,针对φ2500×27000煅烧炉是3排翅片管合理还是4排翅片管合理就表现出两种不同的意见,一种意见认为φ2500×27000煅烧炉改为4排翅片管从设备长径比的最佳比例上不合理,理由是炉内增加一排翅片管后,无形中减少了炉子的有效空间,造成物料混合不均匀,反应不完全,影响产品质量。而且由于物料混合不均匀,产生的冷凝水量也不稳定,忽大忽小,造成冷凝水排放不畅,贮水槽液位波动大。另一种意见认为增加一排翅片加热管就是增加了煅烧炉的换热面积,这对提高煅烧炉的生产能力应有一定的作用,而且通过理论计算,现有的蒸汽、冷凝水系统也能够满足增加1排加热管后所产生冷凝水的排放量,经过技术部门的一再论证,改造方案最后确定为将环形汽室改为平板汽室,保留炉内4排翅片管。
3.1 中压蒸汽流量的计算
煅烧炉中压蒸汽进汽管线为φ159×4.5无缝管,根据体积流量公式V=νA,计算中压蒸汽的最大流量:
V=νA=30×0.785×(150/1 000)2=0.53 m3/s=1 907.55 m3/h
将体积流量换算成质量流量为:
G=Vρ=1 907.55 m3/h×0.018 t/m3=34 t/h
G——质量流量,t/h;
V——体积流量,m3/s;
A——管道截面积,m2;
d——管道直径,m;
ν——中压蒸汽流速,m/s(取中压蒸汽在管内的流速为30 m/s);
ρ——蒸汽在250 ℃、3.2 MPa时的密度取18 kg/m3。
通过计算得出现有的中压蒸汽管线能够满足的最大蒸汽量为34 t/h(改造后中压蒸汽流量一般保持在25 t/h左右生产,各项指标处于最佳状态)
3.2 中压蒸汽冷凝后产生的冷凝水量
根据质量守恒定律,34 t/h的中压蒸汽冷凝后理论上应该产生34 t/h的冷凝水,但考虑由于不凝汽的存在,蒸汽冷凝后不可能100%的变成冷凝水,这里取80%的蒸汽变成冷凝水,34×80%=27.2 t/h,即34 t/h的蒸汽冷凝后变成27.2 t/h的冷凝水。
3.3 冷凝水管径的理论计算
将质量流量27.2 t/h的冷凝水换算为体积流量:
V=G/ρ=27.2 t/h÷0.8 t/m3=34 m3/h =0.0094 m3/s
冷凝水在管内的流速ν=1.5m/s。
冷凝水在250 ℃、3.2MPa时的密度ρ=800kg/m3
通过上述理论计算可以得出:
冷凝水管径的理论值为φ89时,就能满足最大冷凝水的排放量,φ2500×27000煅烧炉汽室上冷凝水回水管线为φ133×6管线,回水总管为φ159×4.5无缝管,增加1排加热后中压蒸汽流量一般控制在25t汽/h以内(小于最大蒸汽流量34t汽/h),所以φ2500 ×27000煅烧炉增加一排加热管后,它现有冷凝水管线排放能力足够,不存在冷凝水排放不畅的问题。
2014年6月由三门峡化工机械有限公司对我厂3#φ2500×27000煅烧炉改造部分进行了测绘、制作和安装,设备改造后于2014年9月投入运行。
3#煅烧炉改造前中压蒸汽汽量一般维持在20t汽/h以内生产(一般控制在18t汽/h左右生产),再增加下汽量除了出碱温度很难保证外,炉头翅片管弯头爆裂的现象非常严重。改造后,我们利用了一周的时间对3#煅烧炉的运行状况进行了查定,得出:3#煅烧炉下汽量控制在25t汽/h左右生产时,各项工艺指标状况均较好,出碱温度在190 ℃左右,出气温在135 ℃左右,汽耗在1.3t汽/t碱左右,而且生产的稳定性较好。下汽量控制在28t汽/h左右生产时,出碱温在180 ℃左右,出气温在130 ℃左右,出碱、出气温仍然能够保证,但是出现炉头真空波动大、容易冒碱、分离器频繁堵塞现象。
如果按25t汽/h的下汽量,1.3t汽/t碱汽耗计算,3#φ2500×27000改造后生产能力可达到 460t/h,已超出该设备的原设计能力350t/d。
3#φ2500×27000煅烧炉改造后,下汽量控制在25t汽/h以内生产时,生产的连续稳定性较好。如果超过25t汽/h生产,分离器能力受限,造成分离器走碱不畅,生产的连续性较差。
分析原因我们认为这是由于煅烧炉改造后它的生产能力增大了,但对其配套使用的炉气系统及分离器并没有进行相应的改造,炉头冒碱和分离器走碱不畅是受炉气系统和分离器能力受限的影响,和3#φ2500×27000煅烧炉本体改造没有关系。
如果在条件具备的情况下,对3#煅烧炉的炉气系统和分离器进行改造,彻底消除影响3#煅烧炉稳定运行的因素,3#煅烧炉运行会更加趋于完善。
总之,随着煅烧炉加热系统的不断改进,设备的能耗将不断下降,产量也将大幅度地提高,使设备的综合性能日趋完善、设备的综合性能日趋完善。
TQ114.15
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1005-8370(2016)03-40-02
2016-04-15