水泥磨篦板的改造及效果分析

2016-12-16 06:05郭永建袁启东张玉婷孙昌华
新世纪水泥导报 2016年6期
关键词:筛板电耗磨机

郭永建 袁启东 张玉婷 孙昌华

中国葛洲坝集团水泥有限公司,湖北 荆门 448000

水泥磨篦板的改造及效果分析

郭永建 袁启东 张玉婷 孙昌华

中国葛洲坝集团水泥有限公司,湖北 荆门 448000

水泥磨尾改用防堵塞篦板以后,篦板防堵能力增强,易清理;磨机粉磨能力提高,出磨水泥比表面积能提高15 m2/kg以上;台时产量增加10 t/h;系统通风效果变好,经过长时间的使用验证,可减小主排风机频率0.3~0. 5 Hz,减小风量,降低电耗;改善了磨机的通风能力,均匀的通风效果可以及时带走细粉,降低磨内温度,有利于提高粉磨效率。

水泥磨 篦板 堵塞 防堵篦板

0 引言

传统水泥磨篦板易堵塞,影响磨内通风与产量,增加水泥生产成本。一种新型防堵篦板,优化了篦板结构形式,使用中具有较大的过料与通风能力,即使磨内有研磨体碎片,也不易堵塞。这种新型防堵篦板替代水泥磨传统篦板后,篦板堵塞现象消失,过料能力增强,系统产量提高。现将改造工作进行总结,以供参考。

1 水泥磨篦板的作用

水泥磨物料由进料装置直接喂入磨机粗磨仓,在研磨体的冲击下得到粉碎。被粉碎到一定粒度的物料,在组合式隔仓板内被细筛板进一步筛析,过粗物料被筛出,并返回粗磨仓,而小于细筛板筛缝尺寸的物料进入细磨仓被进一步研磨。达到细度要求的细粉通过出料篦板排出。

水泥磨机的磨尾设有出料装置,出料装置含有出料篦板、导料锥、扬料板叶和圆筒筛等。出料篦板是由篦板,中心筛板、支撑板等组成,篦板由多个扇环面板组成,在其面板上设有若干个篦孔,磨细的物料通过篦板缝进入中间仓,由支撑板上扬料板将物料缷出。

2 使用中存在的问题

目前,出磨篦板普遍采用耐磨合金铸钢铸造,由于要阻隔小研磨体,一般取篦缝宽度6 mm~10 mm左右,但不能太小,否则铸件工艺难以实现。磨内研磨体经长期研磨后,有许多大小接近篦缝宽度的研磨体及其碎片,极易卡进出料篦缝。由于篦板有一定的厚度,这些卡进篦缝的研磨体很难脱落,随着时间推移,就出现了出料篦板堵塞的现象。水泥磨细磨仓中除了含有粉体物料还含有研磨体,在磨机旋转过程中,混合在一起的粉体物料和研磨体紧贴在出料篦板的一侧面,由于研磨体紧贴在该面上,造成出料篦板上的篦孔堵塞,使粉体物料通过篦板的流速减慢,使通风阻力增大,最终导致水泥磨机产量降低、电耗增加。

3 改造措施

3.1 改造前的篦板

篦板本体(图1、图2)采用耐磨合金铸钢制成,篦板本体的两端和中心分别设置螺栓孔,中部设置若干个篦缝,各篦缝的截面形状分别为长方形和梯形,进料端为长方形,出料端为梯形,且梯形小端设置倒角。倒角对物料通过篦板起到导引作用,物料通过阻力较小,且安装篦板时篦缝梯形大端朝向出料端。

3.2 改造后篦板结构

改造后篦板结构见图3、图4。

改造后的篦板框架仍采用耐磨合金铸钢制成,中间镂空呈田字状,具有确保篦板强度,受力不变形,保证良好的磨内通风、过料能力等特点。两端和中心设置螺栓孔,确保安装尺寸不变。筛板采用不锈钢板制成,筛孔为冲制,采用焊接方式固定在篦板主体框架的进料端,由于筛板薄,缝宽度小,不容易堵塞。

4 效果分析

4.1 堵塞情况对比

改造前更换下的篦板堵塞情况见图5、图6,改造后出磨篦板运行3个月后的情况见图7、图8。

图1 篦板装配图

图2 改造前篦板结构图

图3 改造后的篦板结构

改造后运行半年,出磨篦板几乎没有钢段堵塞。但是中间隔仓板由于混合材中存在垃圾,有少许胶皮堵塞,清理较为容易,而且劳动强度较低,节约了清堵时间。没有局部风速过快现象,磨内料球比合适,从而提高了磨机粉磨效率及水泥产量与磨机运转率。

图4 改造后的防堵篦板

图5 改造前更换下的篦板堵塞情况

图6 改造前篦板堵塞情况

图7 改造后出磨篦板情况(运行3个月后情况)

4.2 技术经济指标对比

(1)改造前后 P·C32.5R技术经济指标对比见表1。

从表1来看,改造后P·C32.5R水泥台时产量提高10 t/h左右,提产效果较好,粉磨电耗同比下降1.5~2.5 kWh/t,P·C32.5R水泥细度由2.5%降低到1.8%,过粉磨现象消除。

(2)改造前后 P·O42.5水泥技术经济指标对比见表2。

图8 改造后中间隔仓板篦缝堵塞情况(运行3个月后)

从表2来看,改造后,水泥磨台时产量提高10 t/h左右,粉磨电耗同比下降1.5~2 kWh/t,P·O42.5比表面积由344 m2/kg提高到358 m2/kg,磨机粉磨能力提高。

(3)改造前后P·O42.5水泥出磨颗粒级配分析见表3。

通过颗粒级配分布可以看出,改造后≤45μm的颗粒增加近10%。

5 结束语

由上述对比分析可知,水泥磨尾改为防堵塞篦板以后,具有以下技术效果:

表1 改造前后 P·C32.5R水泥技术经济指标对比

表2 改造前后P·O42.5水泥技术经济指标对比

表3 改造前后P·O42.5水泥出磨颗粒级配分析

(1)篦板防堵能力增强,易清理。

(2)磨机粉磨能力提高,出磨水泥比表面积能提高15 m2/kg以上。

(3)台时产量增加10 t/h。

(4)系统通风效果变好,经过长时间的使用验证,可减小主排风机频率0.3~0.5 Hz,减小风量,降低电耗。

(5)改善了磨机的通风能力,均匀的通风效果可以及时带走细粉,降低磨内温度,有利于提高粉磨效率。

为更好地发挥该篦板的作用,仍需注意以下几点:

(1)混合材进厂须加强管理,控制好塑料、胶皮类杂质含量及水分等不利因素;

(2)长时间使用,需加强研磨体质量的控制,对研磨体级配进行重新配置,剔除小段、杂质,防止堵塞。

2016-08-10)

TQ172.632.9

B

1008-0473(2016)06-0033-03

10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.06.008

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