南京绅华汽车贸易有限公司(210028) 吴荣刚
名爵车自动变速器故障排除4例
南京绅华汽车贸易有限公司(210028)吴荣刚
故障现象 一辆装备AMT自动变速器的名爵MG3车,客户反映该车在等红绿灯后起步时,1挡脱挡,且自动变速器故障灯点亮,该故障现象一个月会出现5次~8次,故障前无其他异常,将车辆熄火后再起动后正常挂挡,自动变速器故障灯熄灭,1挡起步仍脱挡,且自动变速器故障灯再次点亮。
故障诊断 用T5 故障检测仪读取自动变速器控制单元(TCM)中的故障代码,存储有故障代码P060C——TCM内部故障,故障代码状态为历史故障,故障代码能正常删除,在故障出现时故障代码无法删除,断开点火开关后故障消失。
检查自动变速器控制单元(TCM)的标定版本,也正常,可排除TCM问题导致的故障;查看自动变速器线束、制动灯开关等,为最新状态。由于当天试车故障未出现,要求客户在故障出现时不要熄火。第2天中午,该车在等红绿灯时故障再次出现,维修技术人员立即现场施救,用T5读取故障代码,故障代码P060C的故障描述为确定,实时显示其他动态数据,都正常,发现离合器控制电磁阀(EV0)的驱动电流为0 mA(正常应为700 mA~1 000 mA),图1所示为该车故障状态动态数据与正常时动态数据的对比情况。
维修技术人员查看EV0导线连接器的连接状况(图2),正常;用手晃动EV0导线连接器,故障依然存在;测量导线连接器的供电电压,有5 V的供电电压,从而基本可以确定EV0内部有故障。拆下EV0并与新的EV0进行对比,摇晃故障车EV0,发现其内部晃动,但摇晃新的EV0,其内部一点都不动,从而说明EV0本身损坏。
故障排除 更换EV0电磁阀后试车,自动变速器升降挡一切正常,交车后继续跟踪回访1个月左右,故障未再出现,故障彻底排除。
图1 名爵MG3车自动变速器动态数据对比分析(截屏)
图2 离合器控制电磁阀(EV0)的安装位置
故障现象 一辆装备AMT自动变速器的名爵MG3车,无法起动,仪表盘上挡位显示N挡在闪烁,自动变速器故障灯点亮。
故障诊断 接车后,用VDS进行诊断,TCM内存储有故障代码P1741、P1742、P1744和P1743(图3),其中故障代码P1741、P1742和P1744为当前故障。
图3 读取的故障代码(截屏)
根据故障代码,用万用表测量GPS(挂挡位置传感器)、SPS(选挡位置传感器)传感器的供电,发现无电源电压且对搭铁短路。查阅电路图(图4)发现GPS、SPS和油压传感器共用TCM输出的5 V供电,判断故障为线路短路,依次断开GPS、SPS和油压传感器的导线连接器,发现当断开油压传感器导线连接器后,用万用表测量发现GB008的端子3、GB009的端子3和GB010的端子B均有5 V电压,故判断为油压传感器内部短路。
图4 名爵MG3车自动变速器控制电路(部分)
用VDS进行泄压操作后,更换油压传感器并进行自学习操作后,自动变速器故障灯熄灭,起动车辆,车辆起动正常,挡位显示也正常,但挂挡后车辆不走车。
起动车辆,挂挡踩加速踏板时用VDS读取实时数据(图5),发现该车的离合器速度为0 r/min,执行器位置为15.39 mm,离合器控制电磁阀(EV0)的驱动电流为366 mA,数据显示离合器片未与飞轮接合,动力没有输出。与正常车数据(图6)对比发现,EV0驱动电流明显偏小(EV0驱动电流为1 000 mA左右),导致执行器行程明显不足(正常执行器位置在21 mm以上)。因EV0是由TCM利用占空比控制的,故利用示波器测量其波形(图7),无异常。因EV0控制信号正常,故怀疑为EV0内部泄压。
图5 故障车自动变速器实时数据(截屏)
图6 正常车自动变速器数据(截屏)
图7 EV0驱动波形(截屏)
故障排除 用VDS进行泄压操作后,更换油压传感器和EV0电磁阀,进行自动变速器自学习操作后试车,故障排除。
故障现象 一辆名爵MG 6车,车辆有时无法起动,仪表盘挡位显示EP(图8),有时起动后自动变速器故障灯点亮,挡位在P挡时W挡指示灯点亮(图9),无法正常挂挡行驶。
图8 仪表盘挡位显示EP
图9 挡位在P挡时W挡指示灯点亮
故障诊断 抢修人员达到现场后,发现该车起动后一切正常。因客户反映自动变速器故障灯常点亮,故用T5故障检测仪进行诊断,发现自动变速器控制单元内无任何故障代码存储。
车辆进站后第2天早上,起动车辆,挡位显示EP故障再现,用T5故障检测仪读取自动变速器的故障代码,显示通信异常,通过扫描整车,发现除自动变速器控制单元(TCM)通信异常外,其余均可通信,发动机控制单元内(ECM)存储有故障代码P0693、P0691和P0646(图10)。
因通信异常,故根据电路图(图11)用万用表对相应熔丝及TCM的电源端子EB052-6及端子EB052-24进行了检查,发现均有12 V电压,搭铁也正常,但是,在测量线束端子结束后车辆却突然恢复正常,因当时维修技术人员触动了TCM的导线连接器,故怀疑TCM导线连接器接触不良,但多次晃动线束后故障并未再现。用T5故障检测仪检测,自动变速器控制单元内无任何故障代码存储,之后对该车进行了整车清码。
图10 发动机控制单元中存储的故障代码(截屏)
图11 自动变速器控制单元(TCM)供电电路
图12 F4熔丝的位置
反复起动车辆并试车,挡位一切正常,半天后再次起动车辆,故障再现,此时用T5故障检测仪再次进行了检测,发现ECM内的故障代码再现,TCM无法通信,此次用试灯测试,发现端子EB052-6无电源。因ECM内的故障代码再现,故对风扇电路进行检查,发现TCM和冷却风扇共用的发动机熔丝盒内的F4熔丝(图12),晃动F4熔丝,自动变速器故障灯熄灭,挡位显示正常。最终检查确认为F4熔丝接触不良。
故障排除 修复发动机室熔丝盒对应的插孔,确认与熔丝接触良好后试车,故障排除。
故障现象 一辆装备DCT自动变速器的名爵轿车,仪表信息中心的自动变速器故障灯点亮,车辆行驶中,自动变速器挡位一直处于D1挡,最高车速为20 km/h。
故障诊断 用VDS检查,得到的故障代码为P1861和P1827(图13)。故障代码P1861为历史故障,清除后未能重现,故障代码P1827无法清除,查看该车自动变速器数据和故障数据帧发现,自动变速器换挡杆位置在P挡时2/4挡拨叉位置显示处于95.81%(图14),故障数据帧中2/4挡显示“故障”(图15),而正常车辆的拨叉位置为25.97%(图16)。查阅维修手册中的标准值,20%左右时为2挡,50%左右时为空挡,80%左右为4挡,结合诊断手册可以判断该车数据95.81%已经超出实际4挡位置。结合电路图(图17)检查相关线路,断开蓄电池负极桩头、自动变速器控制单元的EB071导线连接器和阀体控制单元的EB070导线连接器,测量导线连接器EB071的端子12至导线连接器EB070的8之间的线路,没有断路、短路现象,测量2个端子之间的电阻,为3.4 Ω(正常值应小于5 Ω),正常。连接蓄电池负极后接通点火开关,根据电路图(图17)测量导线连接器EB070的6与搭铁之间的电压,为5 V,正常,测量阀体的线束连接器EB070的端子8(2/4挡位置传感器信号)与搭铁和电源之间的电阻,为∞,正常。
图13 VDS读取的故障代码(截屏)
图14 故障车自动变速器数据(截屏)
图15 自动变速器故障数据帧(截屏)
图16 正常车自动变速器数据(截屏)
图17 自动变速器阀体和自动变速器控制单元之间的连接电路
为了能更准确地判断故障点,对该车2/4挡位置传感器导线连接器EB071的端子12(信号线)用示波器测量其信号波形(图18),发现和正常车测出的波形(图19)有明显差异。怀疑故障点为拨叉位置传感器(永磁式非接触线性位移传感器)相对应的在拨叉上安装的磁铁脱落,图20所示为正常车辆磁铁安装在2/4挡拨叉上的位置,由于自动变速器不得拆卸,故无法进一步检查。
图18 故障车2/4挡位置传感器信号波形(截屏)
图19 正常车2/4挡位置传感器信号波形(截屏)
图20 正常车辆磁铁安装在2/4挡拨叉上的位置
故障排除 抱着对客户负责,按照既节约有环保的原则,征求客户同意,对自动变速器进行拆解检查,果然发现自动变速器安装在2/4挡拨叉上的磁铁有问题,正确安装后试车,故障排除。
(2016-04-12)