中压锅炉水冷壁管塑性变形原因分析及对策

2016-11-29 11:19舒世江
中国设备工程 2016年14期
关键词:塑性变形水冷壁盐水

舒世江

(大庆石油化工机械厂,黑龙江 大庆 163000)

中压锅炉水冷壁管塑性变形原因分析及对策

舒世江

(大庆石油化工机械厂,黑龙江 大庆 163000)

本文分析了针对中压锅炉水冷壁管塑性变形的原因,针对具体问题采取了相应的对策。

塑性变形;原因;对策

0 引言

大庆石化公司1#中压锅炉设计型号为WGZ65/3.82-8的负压锅炉,1996年投入使用,炉前燃烧系统为上下两排各3个火嘴,燃料为蒸馏塔底热渣油与瓦斯混烧,生产450℃、3.4MPa中压蒸汽,期间进行过局部检维修。2014年10月修后投入运行,到2015年6月,累计运行3300h,负荷在40~50T/H左右。2015年6月12日切换运行停炉过程中,发现炉内后墙水冷壁管开裂漏水,及时采取措施,避免了水冷壁严重爆管事故。

1 现象

6月12日之前的48h内,运行岗位司炉及班长调整1#炉负荷时,炉膛内负压不足,燃烧火焰忽明忽暗,产汽负荷只能提到50T/H左右(以往完全可以提到58T/H以上),认为送风量不够,准备停炉检查,重点是配风和燃烧系统。

6月12日5:50开始停1#炉,切换运行2#炉。停炉检查系统,8:00发现1#炉吹灰斗底向外淌水,此时系统蒸汽压力仍为3.35MPa,温度为430℃,怀疑省煤器管束有漏点。

6月13日8:00,经过24h自然冷却后,系统压力接近常压,水冷壁管内水温度也接近常温。期间分别检查各部位,发现吹灰斗已不再淌水,而炉前上排中间火嘴附近向外淌水。判断漏水点不在省煤器,而在水冷壁管(材质为20#钢、管径DN60×3)。

6月13日11:00,进入炉膛检查,确认后排第31根水冷壁管塑性突起变形(鼓包),开裂约8~12mm,开裂处位于后墙中部,正对火嘴,距炉底3.1米处。其上下100mm处各有一个35mm鼓包。其左右另有7根水冷壁管同样位置分别有1~4个相同鼓包。

断开水冷壁管观察,所有管内壁向炉膛一侧半面有0.5~1mm厚的灰色垢状物析出,质地均匀、不硬,脱落后易于捻碎,呈微小颗粒状。管内壁靠墙一侧光滑无垢状物析出,整个管内壁无腐蚀迹象,管外壁向火嘴一面烧蚀迹象明显。

2 原因分析

通过查看运行记录及现场对照,锅炉水位正常,排除缺水因素;检查水冷壁管下联箱、断管下端及定排系统均未发现堵塞现象,排除管内杂物脱落堵塞水冷壁管影响水循环因素;检查断管截面情况,否定材质因素。

取管内析出物试样分析,其主要成分如表1。

表1 水冷壁管析出物组份分析结果

从表1可以看出,氧化钙和三氧化二铝两组份占42.6%,说明有非除盐水进入水冷壁管或除盐水未达标。

查阅本周期除盐水记录,近期水质达到一级除盐水标准。但在2014年10~12月间除盐水Na+超标。再查前几个周期运行记录,发现阳离子交换器进水管线与出水短路阀门有内漏现象,在反洗时少量原水短时间直接进入阴离子交换器,导致进炉除氧水硬度、导电度等短时局部严重超标,成为水冷壁管形成析出物的根源。

查阅本周期锅炉运行炉水质控制记录,发现司炉工没能严格执行操作规程中“对锅炉定期排污,每日白班进行一次,每次30秒”的规定,有时甚至十余日没进行排污,致使炉水含盐量增大。

查设备型号,油喷嘴是2015年10月投用的WYZ1XXX型内混式节能燃油蒸汽雾化喷嘴,替代锅炉出厂时设计的原机械雾化喷嘴。蒸汽压力适应的范围为0.35~1.0MPa,来油压力要求在0.3~0.9MPa内。查燃料控制记录,其炉前燃油压力为2.0~2.2MPa,远远高于规定压力;燃烧时雾化蒸汽压力为0.9~1.2MPa,接近规定压力。再查在用操作规程,发现其规定“炉前燃油压力不低于2.0MPa”是针对原机械雾化喷嘴制定的来油压力指标,已大大高出蒸汽雾化喷嘴的来油压力范围(一般在0.7~2.1MPa内)。造成炉内油嘴火焰超长,高温区接近后墙水冷壁管,局部温度超高。

综上分析,此次水冷壁管凸起变形的原因是:

(1)锅炉给水曾经混入未经除盐的生水,进入水冷壁管蒸发段,其中所含离子浓度因水蒸发而急剧增加,加之锅炉水系统除垢不及时(未定期进行锅炉保养),是锅炉长周期运行时盐份析出的根本原因。

(2)炉前燃油压力大大高于油喷嘴设计压力,燃烧时喷嘴火焰明显过长,炉内局部高温区域向后墙靠近,火焰过于接近水冷壁管的正面;而水冷壁管背面(贴近后墙的一面)吸收火焰的辐射热能,温度低于正面温度,且不因火焰近而显著增加,是导致析出物形成的直接诱因。因此形成上述现象:水冷壁管正面半圆形析出物,中间部位析出物多、厚(约1~2mm),侧面逐渐变少、变薄(0.5mm);背面所在半圆管壁平滑无析出物。

3 对策

更新已变形的8根水冷壁管;抽样检查其余水冷壁管是否有析出物;严格执行锅炉排污制度,坚持定时排污,降低炉水含盐量;筛选锅炉保养剂和除垢剂,定期进行化学处理;适当降低炉前燃油压力(控制在1.3~2.0MPa范围内),合理轮换燃烧喷嘴,适时调整燃烧状态,控制火焰长度,避免局部温度过高;经过一段时间运行后,应对在用操作规程中关于“炉前来油压力不低于2.0MPa”的控制指标进行适当修改(控制在1.3~2.1MPa范围内)。

4 结论

经过3个月的运行,证明上述分析是准确的,所采取的对策也很好地解决了问题,收到了良好的效果。

[1]冷却水分析和实验方法.中国石油化工总公司生产部、发展部,1990.

[2]高压锅炉技术管理手册.天津市锅炉压力容器学会、机械工业沈阳教材编委会合编,东北工学院出版社.

TK223.5+27

A

1671-0711(2016)10(下)-0040-02

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