莱钢3 200 m3高炉TMT开口机改造

2016-11-21 02:14袁霞
山东冶金 2016年5期
关键词:莱钢凿岩机铁口

袁霞

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂,山东莱芜 271105)

莱钢3 200 m3高炉TMT开口机改造

袁霞

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂,山东莱芜271105)

针对莱钢3 200 m3高炉TMT开口机应用中存在的凿岩机吊挂螺栓松动脱落、油管频繁烧坏等问题,对凿岩机的吊挂进行加固,自制围风管有效地保护了旋转钢角,开口机前挡板U型孔改为圆形,优化后的开口机保证了开铁口的准确性与及时性,每年可节约维修成本约150万元。

高炉;TMT开口机;凿岩机;挡板;蓄能器

莱钢3 200 m3高炉炉前设备TMT开口机,在日常生产中主要负责及时打开铁口,让铁水顺利流出,其是否正常运行直接影响到高炉冶炼出铁的稳定运行。经过1 a多的生产应用表明,开口机使用效果良好,确保了高炉开铁口的准确性与及时性。但开口机在使用过程中也暴露出一些问题,如凿岩机吊挂螺栓易松动、旋转钢角无冷却系统、前挡板及抓钎易烧坏等问题,将其一一处理并优化改进,取得了良好的使用效果。

1 开口机使用概况及存在问题

TMT开口机的操作方式有电控阀台操作、手动阀台操作、遥控器操作,可在操作台上对3种操作方式进行适当选择。TMT开口机系统可分为液压系统、机械系统和冷却雾化系统。液压系统较复杂,分为电动操作系统和手动操作系统,大量使用比例液压阀,可靠性以及使用性相当高;冷却雾化系统主要是对于开口机的凿岩机所说的,有1套专门的冷却雾化控制柜,共有水冷、气冷和油液雾化3种形式;机械系统共分为5个动作,即开口机大臂回转、凿岩机小车行走、转钎旋转、转钎冲击以及抓钎开闭。开口机电动操作时,旋转分为5个挡,冲击分为5个挡,冷却系统又分为4种,而且抓钎的打开与关闭也需要人工操作;手动操作时均需要先打开先导阀方能进行操作;遥控操作时与电动一样。

1.1凿岩机吊挂螺栓易松动脱落

凿岩机的主要任务是完成开口转杆的旋转与冲击,是开口机中最主要的设备。莱钢TMT开口机凿岩机固定在行走小车上仅靠4条M24×75高强螺栓固定,由于开口机开铁口时需要凿岩机给钻杆提供旋转与冲击两个动作,同时液压马达需要带动整个凿岩机进行前进或后退,几个动作一掺杂就容易使得凿岩机吊挂螺栓松动,导致凿岩机整体松动甚至脱落,直接影响到高炉的准确开口,开炉初期,几乎每天都要对其进行紧固。

1.2开口机油管易烤坏

由于开口机在铁沟旁边,且开口机旋转钢角正处在开口机立柱的最顶端。当打开铁口后,开口机上方的油管(硬管)钢角受到高温烘烤,其油管烤坏、油液变质、密封烤坏泄漏,造成开口机无法正常工作,不能按时开口。

1.3开口机前挡板极易烧坏

TMT开口机前挡板的作用是阻挡铁水或铁渣喷出,防止烧坏开口机前抓钎,而开口机抓钎的主要作用是抱紧转杆,使转杆准确对准铁口开口。一旦铁口开口时打偏,使得铁水流出跑偏,不仅影响泥炮堵口的准确性,更是影响整个铁钩的使用寿命,所以开口机前挡板是活动挡板,方便及时更换。由于每次开铁口时,铁水喷溅加上开口机有时不能及时退回,经常使前挡板烧坏,开炉初期,平均每天要更换1件,有时开1次铁口要更换2、3块,增加了设备成本和维修作业量。

1.4开口机动力源设计存在缺陷

莱钢3 200 m3高炉在炉前液压站蓄能器的设计上存在缺陷,每套铁口设备(泥炮、开口机、揭盖机)只使用了1台蓄能器,当液压站突然停电或1组泵启动不起来,蓄能器无法完成1次完整的开堵铁口工作,使得开口机在无油泵工作的前提下无法正常工作。

2 改造优化措施

2.1凿岩机加固改造

对凿岩机的吊挂进行加固改造,在原有的连接螺栓旁再增设4条紧固螺栓。在原来的4个连接螺栓旁分别焊接两块厚20 mm的钢板,再使用M24×100的螺栓紧固,固定凿岩机的连接螺栓由原来的4根改为8根;同时在凿岩机的上方两侧分别焊接2根M27×320的螺杆,加上1块厚为30 mm钢板,用螺母紧固钢板与螺杆,使其夹紧凿岩机,进一步加固了凿岩机的连接。此种改造,有效保证了开口机开铁口的准确性和泥炮堵口准确性,以及保护铁钩的效果,最大可能地避免了凿岩机因螺栓松动而损坏或掉进铁钩的危险。凿岩机连接结构见图1。

图1 改造后凿岩机连接结构

2.2开口机旋转钢角冷却改造

针对开口机旋转钢角受高温烘烤问题,通过现场勘查,制作出1个围风管及风冷装置,在围风管里通入压缩空气,并将围风管安装在开口机硬管及钢角顶部横梁上,利用压缩空气风冷使其冷却。增设后冷却效果良好,至今没有出现钢角泄漏问题,有效保护了旋转钢角及其密封。

2.3开口机前挡板改造

对前挡板进行重新设计。方案1,将前方的浇注料加厚;方案2,在U型孔后面的钢板上加厚,焊制一块钢板,保护易损坏部位;方案3,加厚浇注料并将U型孔改为圆形孔。经过多种方案试验比较,发现将U型孔改为圆形使用寿命最长。现在的开口机前挡板寿命由原来每天更换延长到了每周更换。改造后的前挡板结构如图2所示。

2.4开口机液压系统改造

针对炉前液压站各个设备位置的摆放和4个铁口两两一组的特殊性,对蓄能器进行串联处理,即1#与4#串联,2#与3#串联。通过现场的设备位置以及使用性能分析,在串联的中间增置球阀,当出现故障的时候就可以倒换到另一组蓄能器,达到互备互用的效果,保证了TMT开口机的正常运行。

3 结语

通过改进,开口机存在的一系列问题得到解决,设备使用寿命得到提高。开口机凿岩机吊挂改造后,避免了凿岩机因螺栓松动而损坏或掉进铁钩的危险;开口机旋转钢角的改进,使旋转钢角及其密封得到了有效保护;重新设计后的前挡板使用寿命提高了约10倍,降低了设备备件成本和维修作业量;通过对液压站蓄能器的串联,解决了动力源问题,保证了开口机的正常使用。优化后的TMT开口机更好地保证了开铁口的准确性与及时性,同时降低了设备维修成本和维修作业量,每年可节约维修成本约150万元。

TF576

B

1004-4620(2016)05-0074-02

2015-12-31

袁霞,女,1976年生,1998年毕业于山东电视大学机械工程专业;2006年毕业于中央广播电视大学计算机科学与技术专业。现为莱钢银山型钢炼铁厂工程师,从事设备管理工作。

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