王 磊
(中石油玉门油田分公司炼化总厂催化车间,甘肃酒泉 735000)
催化装置干气收率较高的原因及降低干气产率的措施
王 磊
(中石油玉门油田分公司炼化总厂催化车间,甘肃酒泉 735000)
分析了影响玉门炼化催化装置干气产率的因素,采取一系列调节措施,预计装置干气产率能够降低至3.5%以下。
催化装置;措施;干气产率
流化催化裂化装置(FCCU)被称为炼油厂的心脏,是将重质烃类改质为高价值产品的重要炼制工艺。目前,我国已建成催化裂化装置百余套,年处理能力超过100Mt/a,根据生产目的和操作条件的不同,干气的产率大致在2%~6%,即我国催化裂化干气的产量可达4Mt/a以上。干气量的增加,势必使具有高附加值的液化气、汽油和柴油中的氢含量减少,对液体产品收率有很大的影响。因此,发展渣油催化裂化技术的突出问题之一是降低干气产率,从根本上改善目的产品分布,降低过程能耗,使炼厂盈利达到最大。
相关文献报道,重油在提升管进行催化裂化反应时,根据转化率趋势,可以把整个转化过程分为两个阶段,即反应时间小于0.6s的油-剂初始混合段和0.6s以后的油气渐次裂化段,如图1所示。从图1可以看出,原料与再生催化剂混合接触0.6s内是裂化反应发生最剧烈的阶段,大致有66%左右的反应发生在油-剂初始混合段。而在随后的油气渐次裂化段,重油转化率与反应时间基本呈线性关系。
图1 RFCC干气生产规律
相关文献报道,在整个重油转化过程中,干气产率经历了油—剂初始混合段的急剧增加、油气渐次裂化段逐渐增加的过程;从产率曲线斜率逐渐增大的趋势可以看出,干气生成的速率逐渐加快。在油一剂混合初期,炽热的再生催化剂与烃分子接触,瞬间就会使烃分子在其弱键处发生C—C共价键的热均裂反应生成自由基,然后发生一系列的反应生成乙烯和小分子自由基,直至形成甲基、乙基甚至氢自由基,再从其它烃分子中抽取氢自由基生成相应的甲烷、乙烷和氢气,从而形成干气。由于炽热催化剂对重油的“热冲击”作用,无论对中间基还是石蜡基的重油原料,油一剂混合初期都是干气产生的主要阶段,约有41%~60%左右的干气在油一剂初始混合段生成,但是中间基重油产生的干气较多。
为确定车间的干气产率,在3月15日至3月19日对干气产率进行了跟踪标定。统计结果见表1。
表1 干气收率统计
由表1可以看出,催化装置干气产率在4.22%左右,较达标值(3.8%)高出0.42个百分点。
3.1 催化剂活性低
2015年1至10月份催化剂活性基本上维持在58%~62%之间,与同类装置相比,属于较低的水平。催化剂活性低,氢转移反应进行的较少,会导致干气产率增加。
原料中重金属浓度偏高很容易使催化剂发生中毒而破裂,尤其是钠、钒和镍。由于钠离子和钒离子在催化剂表面易形成低熔点氧化共熔物,这些共熔物接受钠离子生成氧化钠,氧化钠不仅能覆盖于催化剂表面减少活性中心,而且还能降低催化剂的热稳定性;其中重金属中Ni对催化剂的污染尤为突出,平衡剂中Ni含量每上升1 000ppm,催化剂污染指数上升1 400ppm,造成催化剂活性降低2%~3%。
表2 2015年催化剂数据分析
从表2数据分析可以看出:今年平衡剂取样与去年同期对比,平衡剂活性有所下降,从去年的62%降至今年的60%左右。金属Fe、Na、Ca含量基本持平,V的含量下降了37%,但是Ni浓度大幅上升,上升了55%。对比污染指数:2014年为8 840ppm,2015年为11 970ppm,同比上升了35.4%,从而导致催化剂活性下降了2~3个百分点。
3.2 设计反应时间短
对一提、二提反应时间、剂油比、油剂混合温度进行核算,具体情况见表3。
Reasons for High Yield of Dry Gas in Catalytic Device and Measures for Reducing Dry Gas Yield
Wang Lei
The infl uencing factors of two-year dry gas yield of Yumen Refi ning & Catalytic Unit are analyzed.The dry gas yield of the device can be reduced to below 3.5% through a series of measures.
catalytic device;measure;dry gas yield
TE624.41
A
1003-6490(2016)07-0090-02
2016-07-11
王磊(1987—),男,山西运城人,技术员,主要从事炼油化工催化裂化操作管理工作。