循环水系统全面优化升级改造

2016-10-11 05:51曹伟娜高建平
氮肥与合成气 2016年8期
关键词:液碱补水倍数

曹伟娜 曹 水 高建平

(山东晋煤明水化工集团有限公司山东章丘250200)



循环水系统全面优化升级改造

曹伟娜曹水高建平

(山东晋煤明水化工集团有限公司山东章丘250200)

山东晋煤明水化工集团有限公司现有6套循环水系统,规模较大,用水量较多。为了降低pH和提高杀菌效果,在循环水系统中分别加入HCl和NaClO,使循环水中Cl-和Na+增加很多,这些离子均是腐蚀促进剂,对设备防腐不利,因此被迫加大系统排污及增加缓蚀剂量。为改善循环水现状、减少一次水用量、提高循环水水质、降低用水成本,多次与设计单位研究讨论,并到兄弟厂家实际考察,确定最优工艺及处理方案,2014年对循环水系统进行了全面优化升级改造。

1 改造方案

1.1提高浓缩倍数

循环水系统节约一次水的唯一手段就是提高浓缩倍数,实施增浓减排技术。目前,循环水浓缩倍数大多在3~4倍。难以提高浓缩倍数的主要原因:①因旁滤效果不好,水中杂质多,阻垢剂性能不能满足增浓后的水质要求;②系统存在泄漏现象,部分循环水系统内存在有机物渗入,造成循环水中COD和NH3-N含量超标,生物泥沉积而产生腐蚀,并影响传热效率,需要进行生物处理,脱除循环水中COD和NH3-N,以改善循环水水质;③旁滤反冲洗耗水量大,若强行不排而提浓,必然会造成循环水系统结垢、腐蚀、生物泥沉淀,从而影响循环水系统的正常运行。

本次改造将一次水补水进行部分脱盐处理,去除水中结垢物质和腐蚀性离子,调配出符合循环水水质的补水水质,可满足浓缩倍率提至6倍的标准,同时阻垢剂量可减少50%左右。

1.2控制装置出水水质

循环水系统所加阻垢剂为磷系,其中必须控制循环水中Ca2+质量浓度在50~60 mg/L,低于此数值时循环水中Ca2+与阻垢剂不发生络合反应,导致设备、管道腐蚀加剧,因此,控制装置出水水质十分重要。

1.3新增脱碳器

因为循环水中产生的二氧化碳气体使pH降低,造成管道腐蚀严重,而加碱会造成结垢,故此次改造新增了1套脱碳器,用于除去阳离子交换后产生的二氧化碳气体。

2 工艺流程

利用除碱降硬床的特种弱酸阳树脂脱除一次水中大部分Ca2+和Mg2+等阳离子,制得合格的浅除盐水,作为循环水系统各用户的补水,从而减少直至停用一次水补水,同时提高循环水系统的浓缩倍数,减少外排水流量,减轻环保压力。

当特种弱酸阳树脂失效后,利用盐酸进行再生,可重复使用。一次水经原水池由一次水泵送入双介质过滤器,除去泥沙、悬浮物等杂质后再送入除碱降硬床,脱除大部分盐类成为酸性水后送至脱碳器上部,该水自上而下流经多面球填料层,与底部鼓风机送入的空气逆流接触以脱除CO2,脱除CO2后的浅除盐水进入浅除盐水池,由浅除盐水泵先送往醇化压缩机一段进口冷却器,然后进入生产系统各循环水作为补水用,根据循环水系统实际运行情况,停止补加一次水。

为调节浅除盐水中pH稳定在7.0~9.0,减少对设备、管道的腐蚀,在除碱降硬床后,浅除盐水池出水总管道上设置加碱计量泵。

循环水处理系统工艺流程示意见图1。

图1 循环水处理系统工艺流程示意

3 运行效果

(1)循环水系统除硬、降碱能够同步运行,去除率达90%以上;还有除盐功能,除盐率在50%~70%。

(2)处理循环水系统补水除耗少量电外(0.2 kW·h/t)及酸(HCl),其他几乎不消耗。运行成本主要是由酸碱费、电耗等。每次再生单台阳床树脂用酸(HCl,含HCl质量分数为30%)量<1.5 t。每台阳床运行周期>24 h(流量约100 t/h),按HCl价格500元/t计,处理水用盐酸费用0.31元/t。外送水经加液碱调节pH至7~8后送入循环水系统。按调节3 d(即72 h)装置出水水量7 200 t的pH所耗液碱(约2 000元/t)约100 kg计,外送水液碱耗费用0.03元/t。用于调节pH加液碱系统正在完善之中。外加人员工资、折旧费等费用,循环水处理系统运行成本在0.70元/t左右。

(3)6台阳床反洗水送至反洗水池,经澄清池回用到一次水池中,提高了水的循环利用。澄清池运行良好,能稳定连续运行,出水水质符合一次水要求。

(4)循环水系统主要运行压力:一次水泵出口0.4~0.5 MPa;过滤器进口0.24 MPa、出口0.20 MPa;除碱降硬床出口0.12 MPa;浅除盐水泵出口0.56 MPa。

(5)循环水系统相关分析数据:除碱降硬床出水pH 3.2~3.6;经过处理后的外送水中pH 6.6~7.6(实测值),酸度0.3~0.4 mmol/L(以HCl计),硬度1.2~1.3 mmol/L(以CaCO3计)。

4 经济效益分析

(1)循环水系统浓缩倍数由现在3倍提高至6倍以上,减少外排水量,节约一次水补入量。改变补水后平均外排水量60 t/h(循环水装置能力:循环水水量48 000 t/h,旁滤量按2 400 t/h,旁滤反洗量按5%即120 t/h,经澄清处理后有一半再返回循环水系统),节水200 t/h;以年运行时间8 000 h、一次水1.0元/t计,年节水1 600 kt,则年节约一次水费用160万元。

(2)减少循环水药剂(阻垢剂为主)用量。按阻垢剂、杀菌剂的价格均为8 000元/t、300 kt/a合成氨装置吨氨消耗药剂0.6 kg计,每年需要药剂费用为144万元。浓缩倍数提高后,药剂用量减少50%,每年节约药剂费用72万元。

(3)通过系统优化升级改造,循环水更洁净,外排量明显减少,进一步提高水质,大大减轻了环保压力。同时,减少了各冷却设备,尤其是压缩机冷却器的堵塞、腐蚀等问题,杜绝设备频繁检修和系统频繁开停车的弊端,可以大大减少维修费用和开停车损失,经济效益明显。

根据现场往年压缩机冷却器芯子检修和换热器冲洗情况,仅此项每年可节约100万元。

2016-03-10)

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