尹 钊 孟 斌 杜清源
(河南龙宇煤化工有限公司 河南永城476600)
工业循环水排污及旁路系统的改造
尹钊孟斌杜清源
(河南龙宇煤化工有限公司河南永城476600)
在工业生产过程中,冷热温度的交换是一道十分重要的工序。冷却水在系统中不断循环使用,由于水温升高、流速变化、蒸发、各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷却水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入以及设备材料老化等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物大量滋生,形成的黏泥污垢进而堵塞管道。
1排污系统改造
河南龙宇煤化工有限公司(以下简称龙宇公司)循环水系统采用组合型钢混结构机械通风逆流模式,塔体框架采用混凝土材质,塔体围护板采用玻璃钢材质。热水经进水管流入塔内,先流入配水管系,再经支管上的喷嘴均匀地喷洒到下部的淋水填料上,水在此处以水滴或水膜的形式向下运动。冷空气经下部进水口进入塔内,与热水在淋水填料中以逆流的形式进行传热和传质,以降低水温,吸收了热量的湿热空气由风机经风筒抽出塔外,气流夹带的小水滴经分离后返回塔内,冷水便流入下部集水池(即循环水池)。在循环水池内部,为了便于循环水泵抽吸、降低循环水池水平高度以及避免循环水泵气蚀,专门设置了吸水池(较循环水池水平面低2 m);然而,排污口设在循环水池内,作为最低点吸水池同时又是所有沉积物集中的区域,起不到任何作用,该排污口只能用来调整循环水含盐量和浓缩倍率,因此,龙宇公司结合生产实际改造出了“千足虫”排污系统。利用原排放口作为排放总管,直接引入2条支管进入吸水池,在每个支管每隔1 m处交叉配置分支管(共配由320个分支管),并在每个分支管配置直径Ф 400 mm、高100 mm的圆筒凹槽,利用循环水池的液位差直接将吸水池内的悬浮物排出,有效改善了循环水水质,避免了大量黏泥进入各换热设备而影响换热效果,也为旁路系统的改造和长周期运行提供了最佳条件。循环水排污系统改造示意见图1。
图1 循环水排污系统改造示意
2旁路系统改造
一般细菌形成的黏泥、被杀死细菌尸体以及剥离下来的生物黏泥有70%以上是通过旁滤器排出循环水系统。一般流量大于10 000 t/h的循环水系统设计要求旁滤量不低于循环量的5%。实践证明,中速过滤器滤除效果优于无阀滤池,但人工强度略大,对于存在化学泄漏的循环水系统一般建议旁漏量在7%以上为宜;并定时、定人进行反洗,应做好旁滤器维护工作。该循环水旁路系统采用高效纤维束过滤器,结合该过滤器在实际运行中的情况,并根据循环水排污系统一起分析,将纤维束过滤器改成砂滤,使循环水水质更优及运行周期更长。本次改造将纤维束过滤器内部全部拆解,利用纤维束过滤器内部的布水装置、布气装置、反洗水装置和气洗装置,并在过滤器内部布设粒径大小不一的石英砂,下层为粒径大的石英砂作为承托层,上部为粒径小的石英砂作为过滤层,装填至滤罐2/3高度,直接投用即可。
2.1纤维束过滤器的结构与特点
纤维束过滤器由固定多孔板、活动多孔板、纤维束滤料及布气装置等组成。活动多孔板可上下移动,过滤时在水力作用下,滤料顺水流方向空隙由大逐渐变小,纤维密度变大,形成理想的过滤层面,其过滤过程既有纵向深层过滤,又有横向深层过滤,可有效提高过滤精度和过滤速度。清洗时,纤维束达到疏松状态;同时,采用气水合洗的方法,在气泡聚散和水力冲洗过程中,纤维束处于不断抖动状态,在水力和上升气泡的作用下,反冲洗滤料使其再生。
纤维束过滤器的优点:①过滤精度高,水中悬浮物去除率高达100%,经混凝处理天然水的浊度为20 NTU时,过滤出水浊度控制在5 NTU以下;②过滤速度快,一般为30 m/h,是传统过滤器的3~5倍;③截污容量大,一般为5~10 kg/m3,是传统过滤器的2~4倍。
存在的不足:①运行周期短,由于循环水水质波动大,尤其在冲击性投加杀菌剂后,循环水浊度能够达到30 NTU以上,而加入杀菌剂后各换热器附带的黏泥、各类杂物进入循环水系统,通过旁路系统过滤,致使很多黏泥进入,造成纤维束形成了天然的挂片,通过日常的水洗、气洗无法清洗掉,日积月累,会影响其过滤效果;②由于运行周期短,一旦出现起不到过滤作用就要拆开检查,甚至化学清洗,因内部结构较砂滤复杂,加之内部由成千上万条纤维束,维修成本高且时间长;③因纤维束过滤器每次反洗、气洗、正洗时间达到2 h,造成电耗和水耗偏高。
2.2砂滤的特点
(1)砂介质过滤器过滤精度高,可增加多层过滤介质,过滤面积大,压力损失小,可实现大流量、高精度过滤,传统过滤器却很难实现。
(2)排污控制方式多样,有自动控制、压差控制、手动控制。
(3)砂滤器维修、维护方便,可设置检修工位,更换过滤介质方便。
(4)控制系统先进,控制系统可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,能适应各种水质能力。
(5)反洗用水量少,电耗低,由于该砂滤反洗、气洗、正洗时间共耗时30 min,较纤维束过滤器水耗、电耗明显降低。
(6)运行周期长,该装置自2013年12月投用以来,一直处于较好运行状态。
3效益分析
3.1循环系统加药后水质变换情况
因循环水系统每半个月需要冲击性投加杀菌剂,致使在此期间循环水的浊度最高上升至35 NTU,而正常生产时循环水浊度<10 NTU,在排污系统和旁路系统未改造前将循环水浊度降至正常值需要30 h以上,而改造后时间减半,对整个生产系统更有利。
3.2消耗对比
纤维束过滤器反洗、气洗同步进行用时1 h(反洗水量为100 m3/h),正洗20 min(正洗水量为200 m3/h)。砂滤反洗、气洗同步进行需用时20 min,正洗10 min,其正洗、反洗用水量与纤维束过滤器相同。纤维束过滤器和砂滤清洗周期均为24 h,该套循环水系统配10台过滤器,按年运行330 d、水价2元/t计,则每年共节水330 kt,即每年因清洗过滤器共节省费用66万元左右。该气洗装置均用罗茨风机(功率为40 kW)作为气源,按电费0.725元/(kW·h)计,则每年共节省电费63 800元。合计每年节省费用72万元左右,经济效益明显。
(收稿日期2016-02-01)