陈志伟(新疆众和股份有限公司 乌鲁木齐830013)
准东露天煤掺烧比例65%的试验研究
陈志伟
(新疆众和股份有限公司乌鲁木齐830013)
摘要露天煤开采成本低,在电厂生产过程中,提高露天煤的比例,并且锅炉能安全生产时,能有效的降低生产成本。准东露天煤的灰分低、热值高是品质较好的动力燃烧煤。但锅炉负荷高时,大比例燃烧准东露天煤,炉膛、燃烧器、过热器部位沾污、结渣情况严重。不同的井工煤掺配准东露天煤燃烧时,燃烧性能相差较大,直接影响锅炉的安全、经济运行,在试验中探索准东露天煤与不同井工煤掺配时的燃烧特性,探索最佳的配煤矿点。
关键词露天煤掺烧燃烧特性
DOI∶10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.02.037
520 t/h锅炉在燃烧准东露天煤比例为65%的掺配煤,通过调整掺配煤的矿点,记录锅炉的燃烧特性,调整最佳的掺配矿点。
我厂150 MW机组两台锅炉为华西能源设计生产的蒸发量520 t/h、超高压自然循环煤粉锅炉。根据锅炉运行情况,推进露天煤掺烧比例提升的技术攻关进度。试验机组满负荷运行的工况下,在露天煤比例为65%时,不同煤种井工煤掺配时的锅炉燃烧性能,计划见表1。
试验参数对比见表2、表3。
表1 露天煤掺烧试验计划
表2 #1炉露天煤掺烧试验数据表
表3 #2炉露天煤掺烧试验数据表
4月10日至5月21日期间,露天煤与井煤掺烧比例为6.5∶3.5;5月1日至5月3日期间,35%的井煤全部为奇台新益煤矿原煤;5月4日至5月21日期间,奇台新益煤矿进煤量占井煤总量的比例低于40%,数据对比分析如下:
⑴4月9日与4月29日锅炉运行状况比较,平均负荷在150 MW左右。
①#1炉炉膛出口烟温升高4.1℃,炉膛负压升高3 Pa,高过后烟道负压无变化,高温再热器后烟道负压升高0.02 Pa,排烟温度升高4.9℃,锅炉运行参数变化幅度小。
②#2炉炉膛出口烟温升高8.2℃,炉膛负压降低19.3 Pa,高过后烟道负压降低0.001 Pa,高温再热器后烟道负压降低0.02 Pa,排烟温度升高4.3℃,锅炉运行参数变化幅度小。
⑵4月9日与5月3日锅炉运行状况比较,平均负荷在150 MW左右。
①#1炉炉膛出口烟温升高18.1℃,炉膛负压升高24.1 Pa,高过后烟道负压无变化,高温再热器后烟道负压升高0.03 Pa,排烟温度升高7.3℃,锅炉运行参数发生较大幅度变化。
②#2炉炉膛出口烟温升高40.1℃,炉膛负压升高20.6 Pa,高过后烟道负压无变化,高温再热器后烟道负压无变化,排烟温度升高21.6℃,锅炉运行参数发生较大幅度变化。
③锅炉喷燃器周围水冷壁均有挂焦,且结焦趋势增加。水冷壁产生成片结焦情况,焦块厚度增加,由松软易清除的焦变化为有粘性的焦块。
⑶4月9日与5月20日锅炉运行状况比较,平均负荷在150 MW左右。
①#1炉炉膛出口烟温降低15.5℃,炉膛负压升高2.2 Pa,高过后烟道负压无变化,高温再热器后烟道负压升高0.02 Pa,排烟温度升高5.7℃,锅炉运行参数变化幅度小,主要参数向有利于锅炉经济安全运行方面变化。
②#2炉炉膛出口烟温降低5.6℃,炉膛负压降低34.5 Pa,高过后烟道负压降低0.031 Pa,高温再热器后烟道负压降低0.1 Pa,排烟温度升高18.3℃,锅炉运行参数变化幅度小,主要参数向有利于锅炉经济安全运行方面变化。
③锅炉喷燃器周围水冷壁均有挂焦,且结焦速度增加较快。水冷壁产生成片结焦情况,焦块厚度增加,由松软易清除的焦变化为有粘性的焦块。
以上为相同负荷150 MW掺烧情况参数统计,天池能源五彩湾露天煤的水分含量较大,掺烧比例提升后磨煤机出口温度有所降低。按6.5∶3.5比例掺烧连续运行42天。从#1、#2炉运行中及停炉期间对受热面检查结果来看分三个阶段:
第一阶段:4月10日至4月30日。神华碱沟和乌东矿原煤进煤比例占到当日供应的井煤总量的60%以上。锅炉喷燃器周围水冷壁有挂焦,屏式过热器管束有挂焦但不严重,高过之间有轻微挂焦。锅炉运行参数变化幅度小,炉膛出口烟温平均值低于1 060℃,根据锅炉运行状态,可长期安全运行。
第二阶段:5月1日至5月3日井煤全部由奇台新益煤矿替代,锅炉喷燃器周围水冷壁均有挂焦,且挂焦趋势增加,水冷壁产生成片结焦情况,炉膛出口烟温大幅度升高,屏式过热器管束有挂焦,后屏、高过有结灰结焦。#1、#2炉炉膛出口烟温平均值均高于1 070℃以上,锅炉不能安全运行。
第三阶段:5月4日至5月21日,奇台新益原煤进煤量比例低于井煤总量的40%。锅炉喷燃器周围水冷壁有疏松挂焦,水冷壁无成片结焦情况,炉膛出口烟温降低,高温过热器前烟温降低,屏式过热器管束有少量挂焦,后屏、高过有少量结灰结焦。#1、#2炉炉膛出口烟温平均值均低于1 050℃,根据目前锅炉运行状态,可以长期安全运行。
(1)通过分析,6.5∶3.5(露天煤6.5,井煤3.5)进行掺烧是比较可行的,各项运行参数能够满足设计及带负荷要求,锅炉局部有积灰结焦状况,但通过吹灰和燃烧调整及利用机组停运检修时,及时打焦、清灰手段可以控制积灰结焦状况恶化。从燃煤成本方面考虑目前可以继续按照6.5∶3.5掺配比例继续掺烧观察。并根据对锅炉受热面检查结果,确定下一步燃煤比例及矿点的提升调整。
(2)在露天煤65%,井煤35%进行掺烧时,奇台新益原煤比例低于井煤总量的40%,否则锅炉结焦趋势增加速度较快,运行中进行打焦、吹灰不能控制结焦状况的恶化,导致锅炉不能安全稳定运行。
(1)制粉系统磨煤出力方面,系统加载油压低于设计值2~4 MPa,降低了磨煤机出力,阻碍了进一步降低煤粉细度。在提升露天煤比例后,飞灰可燃物含量升高,这方面的瓶颈凸显出来。
(2)随着夏季高温,排烟温度会随之增高,对脱硫设备安全运行产生隐患。锅炉漏风量较大,引风机处于过载状态,系统运行安全,不能进行调整烟气挡板来降低排烟温度。
(3)掺烧试验期间出现折焰角高过处防磨护板变形脱落,对高过、下部水冷壁、干渣机的运行均带来较大隐患。
收稿:2015-12-08