汪 平 王革奇
(铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿)
安庆铜矿选厂破碎系统的改造
汪平王革奇
(铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿)
摘要安庆铜矿破碎系统原使用老式的弹簧圆锥破碎机,设备老化严重,破碎效率低下,处理能力明显下降,无法满足选厂的生产需求。采用美卓HP300型液压圆锥破碎机代替原中碎PYBT2200标准弹簧圆锥破碎机、将细碎前YA1848单层振动筛筛孔由16 mm×16 mm改为13 mm×13 mm方形孔,用美卓HP200型液压圆锥破碎机替换原细碎PYD1750弹簧圆锥破碎机对破碎系统进行改造,不但降低了破碎作业能耗和产品细度,而且提高了生产能力和破碎效率,大幅节约了生产时间,实现了选厂节能降耗。改造经验对于其他类似选厂破碎系统的优化具有参考价值。
关键词弹簧圆锥破碎机破碎系统节能降耗
铜陵有色金属集团安庆铜矿1991年3月建成投产,原选矿厂工艺流程为三段一闭路碎矿—磨矿—螺旋分级—浮选,破碎设备为老式颚式破碎机和弹簧圆锥破碎机。20多年来,由于矿石性质复杂多变和中、细碎设备的限制,井下破碎系统出现粗碎排料粒度大(大块大于350 mm)、衬板磨损不均匀(中间松边排料口为280 mm,两边210 mm)等问题,分拣后遗漏的铁器也经常会进入中、细碎设备中,加剧了设备老化。2005年2月对原中碎前2YA1548振动筛进行了更新,但破碎机处理能力仍显著下降。将原设计的每班生产5~6 h提高到8 h连续超负荷运转,也很难满足生产要求。老旧的破碎设备已成为选矿厂提高生产能力的最大制约因素,需对破碎系统进行改造。
1矿石性质
安庆铜矿属矽卡岩、闪长岩型铜矿石,矿体周围为大理岩结构,铜主要赋存于磁铁矿、铜铁矿中。矿石密度3.8 g/cm3,堆密度2.1 g/cm3,安息角35°,泥、水含量较高。主要金属矿物有磁铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿等,非金属矿物以透辉石-次透辉石、钙铁石榴石、方柱石、斜长石、蛇纹石、金云母等为主。
铜矿物以侵染脉状构造为主,条带状、角砾状及团状次之,铁矿物以块状结构为主,斑点状及侵染状次之。黄铜矿粒度一般在0.03~0.20 mm左右,部分在0.020 mm以下,分两类嵌布:①呈他形或半自形晶粒状集合体嵌布于脉石矿物中,嵌布关系较为复杂,一般呈单一颗粒嵌布,也有和磁铁矿一起嵌布于脉石中;②呈他形晶粒状集合体嵌布在磁铁矿颗粒的间隙或裂缝中,并与磁铁矿交代。
磁铁矿粒度为0.04~0.80 mm,呈自形、半自形晶粒状集合体产出,和其它矿物的嵌布关系简单;磁黄铁矿呈他形晶粒集合体产出,有时和黄铜矿一起或呈单一颗粒嵌布于脉石矿物中,粒度为0.03~0.20 mm左右;黄铁矿含量较少,一般呈脉状或粒状集合体嵌布于脉石矿物中,粒度在0.04~0.80 mm。
2破碎流程
安庆铜矿将用于粗碎的1台美卓C110型和1台PEJ 900 mm×1 200 mm颚式破碎机设置在井下,进料粒度-750 mm,排料粒度-300 mm。粗碎产品由箕斗提升至地表的粗矿仓,通过下料口由皮带给料机给入中碎前的2YA1548双层振动筛进行预先筛分。上层筛孔为φ75 mm圆孔,下层筛孔为22 mm×24 mm矩形孔。下层筛筛下由4#皮带输送到细矿仓,筛上进入中碎圆锥破碎机破碎。中碎破碎机为1台PYT-B2235标准弹簧圆锥破碎机,排矿口-40 mm。中碎产品进入中矿仓,在细碎前进行筛分,筛上进入细碎作业,筛下仍由4#皮带输送到细矿仓,最终细矿仓物料中-14 mm占75%~85%。细碎设备为3台PYD-1750短头弹簧圆锥破碎机(沈阳重型机械厂生产),排矿口15~16 mm。每台细碎设备配套一台YA1848单层振动筛,筛孔为16 mm×16 mm方形孔。
3设计原则
①运用新型破碎机,提高破碎效率;②解决破碎系统流程不畅问题;③对选矿厂生产影响最小;④投资少、收益大;⑤降低选厂运营成本,实现节能降耗。
4破碎系统改造及效果
为保证处理能力达到3 500 t/d,细碎产品-10 mm含量不小于60%,对破碎系统进行改造。用美卓HP300型液压圆锥破碎机替代原中碎PYBT2200标准弹簧圆锥破碎机,将细碎前YA1848单层振动筛筛孔改为13 mm×13 mm方形孔,用2台美卓HP200型液压圆锥破碎机替换原细碎2台PYD1750弹簧圆锥破碎机。改造后的设备完全满足粗碎设备的要求,排料口可尽可能地调小。现场实践结果表明,当井下粗碎中间松边排料口和两边排料口分别由280,190 mm减小到210,120 mm时,尽管电振给料机因无法变频调速而保持同一给料量,但粗碎设备仍可正常工作,没有出现过负荷现象。粗碎排料粒度越小,中碎排料口就越小,可有效避免中碎“吃不饱”现象。 改造后的破碎系统生产流程见图1,破碎系统改造前后设备功率及破碎指标见表1。
表1表明,破碎系统改造后,设备总功率减少了20 kW,处理能力提高了200 t/d。不仅降低了能耗和产品细度,还大幅度节约了生产时间,有利于生产设备的维护。
图1 破碎系统改造后的生产流程
改造中碎设备功率/kW细碎设备功率/kW中、细碎总装机功率/kW破碎系统处理能力/(t/d)生产时间/(h/d)前2802×1555903400+22后2502×160570360015~16
5结论
安庆铜矿破碎系统的改造解决了原破碎流程运行不畅问题,对选矿厂生产影响小,实现了节能降耗。新的中、细碎设备与原粗碎设备适配性很好,可尽可能减小粗碎排料口尺寸,显著降低破碎能耗和产品细度,节约生产能耗,提高了处理能力,对于提高破碎作业效率具有积极作用。
(收稿日期2016-04-05)
汪平(1968—),男,助理工程师,246131 安徽省怀宁县月山镇。