宋新喜
(同煤国电同忻煤矿有限责任公司)
煤矿掘进机内喷雾系统改进方法探究
宋新喜
(同煤国电同忻煤矿有限责任公司)
摘要掘进机在使用过程中,如果喷雾系统出现故障,会使得工作环境恶劣,影响作业人员的身体健康。分析了EBZ-160型掘进机内喷雾系统结构和存在的问题,提出了将水路系统改在悬臂段外侧,安装固定轴套和旋转轴套,避免静压水进入悬臂段内;为提高密封件使用寿命,增大了接触面的硬度和光洁度,装配时确保轴套轴向间距和旋转密封件的同心度。改进后提高了掘进机可靠性,确保了使用效果。
关键词掘进机内喷雾系统结构改进
EBZ-160 型掘进机为悬臂式重型掘进机,其主要优点是截割功率高、可掘巷道断面大、调动灵活、可靠性强,能很好的满足煤巷、半煤岩巷及软岩巷道的连续掘进要求[1]。但是,该掘进机在掘进作业过程中,喷雾效果较差,主要表现为内喷雾易堵塞,甚至出现开掘300 m就失效的现象,外喷雾系统则存在压力低、流量小,喷雾效果不理想等问题[2],导致了掘进机无法正常使用,因此,需对其进行改造。
1掘进机喷雾系统
1.1掘进机喷雾系统原理
掘进机的除尘方式有喷雾式和抽出式,本文主要分析喷雾式除尘。喷雾式除尘是利用喷雾嘴将一定压力的水喷出,喷出的水能够迅速扩散、雾化,空气中的粉尘会附着在雾化后的水粒表面沉降下来,实现除尘。喷雾式除尘主要有内喷雾和外喷雾[3]。
外喷雾喷嘴安装在采煤机机身或者相对固定的位置,将水向滚筒、截割头及煤层喷射,喷出的水扩散并雾化,降低粉尘浓度。外喷雾系统结构简单、可靠性高、使用寿命长,但是因为喷嘴距离粉尘源比较远,降尘效果较差。
内喷雾喷嘴安装在截割头上,喷嘴按螺旋线形式分布,压力水通过喷嘴射向截齿,降低空气中粉尘浓度。因为喷嘴安装在截割头上,距离粉尘源近,喷雾效果好,耗水量少。但是喷嘴容易堵塞,供水管路比较复杂。
图1为EBZ-160型掘进机喷雾系统原理图。从图1中可以看出,该喷雾系统由内、外系统组成。外来水通过一级过滤以后,一部分通往喷水架,由雾状喷嘴直接喷出;另一部分经过二级过滤、减压、冷却之后又分为两部分,一部分通过截割电机后喷出,冷却电机,另一部分通过水泵加压后由内喷嘴喷出,冷却截齿和除尘。通常内喷雾水压一般为3 MPa,实践和理论研究证明,最佳雾化效果的水压为2.8 MPa左右[4]。
图1 掘进机喷雾系统原理示意
1.2EBZ-160型掘进机内喷雾系统存在的问题
从图1可以看出,EBZ-160型掘进机内喷雾水路从悬臂端内部穿过,到截割头上的喷嘴喷出,形成雾化效果实现降尘。为了保证截割主轴的精确性和稳定性,一般悬臂内部都有两个滚动轴承支撑主轴,且需定期添加润滑油。由于工作环境恶劣,密封圈容易失效,引起内喷雾系统出现故障。
(1)如果内喷雾系统失效,工作面会产生大量的粉尘煤尘,污染作业环境,且不能有效地冷却截齿,使截齿寿命大大缩短。
(2)冷却水与润滑油混合。如果密封件出现问题,冷却水进入悬臂段内部与润滑油混合,影响润滑油质量,影响轴承的可靠性和使用寿命;冷却水进入截割电机内部,造成电机漏电、跳闸等故障。
(3)由于密封件处在配水盘和切割主轴旋转相交处,一旦密封件损坏需要更换或者维修,就必须拆掉整个悬臂段。实际作业时,在井下拆卸悬臂段非常困难,影响生产进度。
(4)该机内喷雾系统还存在元件冗余,故障点多,喷嘴孔径小易堵塞,水源不净等缺陷[5]。
2掘进机喷雾系统的改进
2.1水路改进
针对悬臂段内部进水,导致水与润滑油混合或者电机进水的问题,将水路改在悬臂段的外侧,如果发生了漏水,能够在第一时间及时发现并采取相应的处理措施,避免水进入悬臂段内部,如图2所示。在悬臂段外部安装一个固定轴套,轴套上设1个进水孔,能够直接让静压水进入;另外,在截割头上安装一个随截割头一起旋转的轴套,静压水通过固定轴套的进水口,再经过内侧旋转轴套的引水孔到达截割头内,最后从喷嘴喷出,形成雾化效果。
图2 掘进机喷雾系统结构改造示意
2.2密封改进
为提高密封件使用寿命,保证密封效果,增大接触面的硬度和光洁度,装配时保证两个轴套之间的轴向间距和旋转密封件的同心度。另外,由于水路在悬臂段外侧,应在进口侧采取一定的防护,避免落下的煤块或岩石砸坏系统管路。
2.3改造效果
(1)社会效益。通过对掘进机内喷雾系统的改进,提高了可靠性,确保了使用效果。本方案能够为其他煤矿和相同类型的机型改造提供参考。
(2)经济效益。根据规程规定,工作面采掘设备的内喷雾系统如果不能投入使用或效果不好,必须配备其他相应的除尘降尘设备。相比附加设备的投入,改造时需要花费的资金非常少,改造后,也能使设备使用更便利,节省了一定的成本。
改造后的设备投入使用后,切割头内喷雾雾化范围半径可达1 m左右,轴套温度可以控制在40 ℃左右,基本杜绝了漏水和堵塞现象,使用效果良好。
3结语
通过对EBZ-160型掘进机内喷雾系统结构存在问题的分析,提出了将水路系统改在悬臂段外侧,安装了固定轴套和旋转轴套,避免了静压水进入悬臂段内的问题。轴套温度可以控制在40 ℃左右,基本杜绝漏水和堵塞现象,使用效果良好。
掘进机内喷雾系统改进后,提高了可靠性,确保了使用效果,且改造资金少,节省了成本,经济效益显著。
参考文献
[1]胡付凯.EBZ260型掘进机内喷雾装置的改进[J].矿山机械,2014,42(6):148-149.
[2]郑云龙.掘进机内喷雾系统技术研究[J].煤,2012,21(3):9-10.
[3]殷春雷.掘进机除尘喷雾系统分析[J].科技风,2011(2):226.
[4]陶永芹.EBZ-160型掘进机外喷雾系统的改进[J].淮南职业技术学院学报,2005,5(1):28-29.
[5]李忠,卢进南,谢苗.EBZ-160A型掘进机高压喷雾系统的设计[J].煤矿机械,2009,30(11):143-145.
(收稿日期2015-09-30)
宋新喜(1985—),男,工程师,037003 山西省大同市城区南关街道。