摘 要:介绍了化工企业生产过程中产生的余热,用于厂区供暖系统的一个实例,介绍了余热资源、供暖流程和系统运行情况。运行结果表明,利用生产余热供暖,可操作性强,节能效果显著。
关键词:余热;溴冷机;供暖;节能
某石化化工企业使用外购蒸汽进行采暖,由于该厂区采暖面积大,采暖地点分散,造成了采暖成本高、蒸汽利用率低[ 1 ]、现场跑冒滴漏现象严重。
为此,该化工厂采用装置产生的低温余热资源代替现有的蒸汽采暖,在调查分析余热资源基础上,建成了一套采暖装置,利用芳烃装置凝液供暖,当余热达不到供暖要求时,采用装置自产0.4MPa蒸汽作为补充。
该企业采暖改造的实际运行效果表明,余热供暖既缓解了新鲜蒸汽使用量,又降低了采暖成本,符合石化企业节能减排的方针。
一、厂区采暖现状
厂区使用外购0.8MPa蒸汽进行采暖,采暖面积约为2.18万m2,采暖总热负荷为3000kw,每个采暖期的蒸汽消耗量约为14kt/,费用约为190万元。
二、余热资源简介
由于厂区面积大,供暖地点分散,经过对几套生产装置余热资源的充分调研和论证,确定了可以回收用于厂区供暖的余热资源。
厂区余热主要来自芳烃装置,热源温度品味较低,且热源的利用以不影响生产装置生产工艺为前提,故热源的参数,包括温度、流量等参数不可随意改变[ 2 ],这些都是供暖改造中需要考虑的问题。
三、余热回收供暖系统简介与工艺流程
化工厂区冬季热水供暖系统包括新增采暖换热站、室外热水管网及21栋供热建筑,采暖热媒是换热后50~75℃的热水,供暖方式采用上供上回双管同程式架空敷设,总热负荷为3000kW,热水循环量为80t/h。
各用户返回的50℃采暖回水进入换热站的集水器,进入整体换热机组,在机组内采暖回水与芳烃装置溴冷机提供的出口余热水进行换热,不足时补以芳烃装置自产的0.4MPa蒸汽,升温至75℃,经水泵加压后打入分水器,在分水器平衡后,通过室外管网送至各用户。
汽水办事换热器产生的凝液被送回补水箱,供补水用,定压补水采用新鲜水直接补充。
具体流程如图1所示。
四、运行效益分析
厂区热水供暖系统从2013年10月投入运行后,由于实际运行工况比较复杂,整个采暖期采用水-水板换和汽-水板换共运行的方式,整个采暖期间断性补充了0.4MPa蒸汽,采暖期(11月至来年3月)节约蒸汽14kt,实际供暖温度达到要求,暖气回水温度保持在45-65℃,带来了较好的经济效益。
五、结语
利用装置产生余热的供暖系统,工艺流程简单,具有较好的可操作性和实际应用价值,实现了生产余热的有效利用,有效的降低了企业的能耗,实现了能量的回收利用。
参考文献:
[1] 贺敬明等.生产余热在采暖中的应用[J].化工设计通讯,2015,41(1):30-32.
[2] 祝侃,夏建军等.工业余热用于集中供暖去热流程优化研究[J].暖通空调,2013,43(10):56-60.
作者简介:谢景源(1981-),女,汉族,宁夏石嘴山人,研究生,助理工程师。