李化伟
摘 要:针对锅炉受热面金属壁温频繁超限,积极进行原因分析,并经过运行调整试验,解决了金属壁温超限的问题,总结出几条控制措施,此措施只是我们进行的工作,也许存在分析不全面的可能,仅供参考。
关键词:金属壁温;原因分析;控制措施
1 设备及系统概况
某厂330MW机组,锅炉是亚临界参数、一次中间再热、自然循环、单汽包、平衡通风、固态排渣煤粉炉。额定主、再蒸汽温度分别为543℃/543℃.
锅炉燃烧采用前、后墙对冲燃烧方式,制粉系统采用正压直吹MPS中速磨煤机,每台炉配备5台磨煤机,正常满负荷运行时4台磨煤机运行,一台备用。燃烧方式采用前后墙对冲燃烧,配有20只双调风DRB-XCL型旋流煤粉燃烧器,每台磨煤机对应4只燃烧器,B、D磨对应前墙,A、E磨对应后墙,C磨煤机对应的4只燃烧器布置在最上层,前后墙各2只。
2 机组运行中出现的问题
案例1:
9月8日 02:05 A、B、E磨煤机运行,双侧风烟系统运行,负荷195MW稳定,锅炉总风量1068Km3/h左右,A、B侧再热汽温分别为524℃/524℃。随后机组负荷AGC指令由195MW上涨至235MW,再热蒸汽温度上涨至545.2℃,再热器出口金属壁温超限。
案例2:
8月31日15:37 机组负荷260MW,A、B、C、E磨煤机运行,总煤量134t/h,炉侧各主要参数稳定,CCS控制方式,AGC模式投入,升降负荷斜率为1.5%。锅炉二次风压力自动调整。当时氧量2.8%/2.5%,之后AGC指令由260MW持续上升至310MW,氧量降至1.7%/1.2%。
金属壁温频繁超限,从曲线的趋势观察,壁温的上升速度很快,对应的蒸汽温度也都在正常值以下。通过统计分析这些超限持续升负荷过程中。
3 原因分析
查曲线发现:在快速升负荷阶段,锅炉的氧量最近降至1%,说明此时炉膛内已经严重缺氧,燃烧急剧恶化。
过低氧量的运行导致机组效率降低,不完全燃烧热损失q3、q4必然增大;同时烟囱黑烟、炉渣和飞灰含炭量要增大;火焰不稳定;而且炭黑和碳粒将玷污、堵塞对流烟道受热面和空气预热器,受热面结焦。更为严重的是给锅炉的安全带来了很大的安全隐患,炉膛内严重缺氧后突然增加送风机出力时很容易引起爆燃,由于环保要求火力发电厂的Nox排放值越来越严格,某电厂也进行了低氮改造,为了降低SCR入口Nox的浓度,锅炉采取降低氧量的运行方式,机组正常运行的氧量已经降低至2.5%左右。如果在此时快速升负荷,而氧量在自动情况下跟踪又很慢。这样延长的燃尽时间,原本在炉膛内燃烧的燃料向后推迟,致命火焰中心急剧升高,受热面金属壁温也随之升高,导致频繁超限。
4 控制措施
(1)进行锅炉配风调整试验。在保证锅炉空预器前氧量的前提下,提高送风机出口风压,关小各台磨煤机二次风挡板。
(2)增加OFA风挡板的开度,用以补充初期燃烧氧量不足,防止燃料此时不能充分燃烧而导致的燃烧推迟。
(3)优化氧量自动控制方式,原来的氧量只是靠二次风压来控制,现氧量自动中增加各台磨煤机二次风挡板逻辑。这样既能保证在快速升降负荷时满足氧量的要求,又能快速响应Nox的需求。
(4)重新优化氧量运行曲线。通过变负荷试验,寻找到最佳氧量曲线。
(5)优化风煤比曲线。
5 总结
分别在100%、80%、60%额定负荷下,通过变氧量、二次风配比等进行优化调整,寻求最佳经济运行方式;通过以上五项措施的执行,锅炉受热面壁温超限问题已经解决。但是还可以通过煤量与加载力试验等方面继续进行优化和调整,下一步工作将继续跟进。
参考文献
[1]穆进章.300MW煤、气混烧发电锅炉燃烧调整及能耗研究[D].华北电力大学(北京),2010.
[2]张广才.600MW超临界机组锅炉燃烧调整试验研究[D].东北电力大学,2009.
[3]李学忠.1036MW超超临界机组锅炉燃烧调整优化研究[D].华北电力大学,2012.
(作者单位:神华国华广投(柳州)发电有限责任公司)