水厂加氯切换器设计及应用

2016-05-30 12:27郑喜武
科技创新导报 2016年3期
关键词:自来水厂

郑喜武

摘 要:在传统的水厂自来水净化操作中,采用的是投放氯气工艺,但是在投放氯气时,必须根据水质环境调整氯气投放量和时間,需要人工操作,工艺复杂,耗费大量的人力和物力,氯气投放时间不够稳定。该文设计了一种由可编程控制器与继电器构成的加氯切换器。该切换器价格低廉,工作可靠,性能齐全,稳定性强,使用情况良好。希望可以为水厂加氯功能工作提供帮助。

关键词:自来水厂 CCU 切换器 三菱FX

中图分类号:TU991 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)01(c)-0061-02

1 设计概述

某水厂是一个设计日供水能力18万m3/d的中型水厂,净水工艺采用普通滤池过滤,氯气投加是该厂生产过程一个很重要的环节。该厂自动加氯系统采用美国W&T设备,包括6台V2000系列加氯机(前加氯2台,后加氯4台);自动切换系统(过滤器、1个触点压力表、2个电动球阀、加热器、一台CCU自动切换器);真空调节器2台(一用一备);4台水射器(4个加氯点);一台漏氯报警器;3台余氯仪和2台氯瓶磅秤等。

CCU切换器的功能主要是进行液氯的自动切换并保证用氯畅通。在整个加氯系统中,切换器相当于指挥员,起着中枢作用。目前该厂加氯系统情况是:CCU切换器控制功能失灵已经一段时间,无法实现全自动控制切换,部分切换功能需要手动现场操作进行,一定程度上影响了水厂的正常生产运作。经了解,CCU切换器价格比较昂贵,一台需要几万元人民币。而CCU采用的是电路板集成模块,一旦出现故障,就必须更换整块电路板,不单是维修价格贵,且返修时间长,影响正常的生产运作。因此,自主设计价格低廉、性能稳定的切换器代替原有CCU切换器尤为重要,为安全供水生产提供强有力保障。

2 设计思路

2.1 控制要求

首先应明确切换器控制功能。在加氯过程中,通过切换器实现运行组与备用组气路相互切换,切换条件包括运行组气路压力不足或者该组氯瓶皮重不够。同时,切换过程监测电动球阀开关状态,开、关无法到位时,提供报警。另系统漏氯报警、切断气源。

2.2 主件选型

根据控制要求可知该系统需要的输入点数为14点,输出点数为14点,总I/O点数28点,预留10%~20%扩展点数。因此,我们选择三菱公司FX2N-32MR-D产品,其输入点数与输出点数各为16点,满足设计要求。

2.3 编程方法

编程方式采用三菱SFC步进状态转移方式进行编程,主要考虑该控制属于比较简单的顺序控制,每一步状态转移比较清晰。

3 设计内容

3.1 软元件注释

3.2 程序图

程序图如图1所示。

3.3 程序图描述

切换器接通电源后,M8002对系统进行初始化,系统进入S0状态。此时,根据生产需要,选择X0开A组,选择X10开B组。当X0接通,系统由状态S0转移到S101,此时,开A阀线圈Y0接通,同时,开A阀时间报警器T0同时接通,计时60 s。在60 s后,若X1尚未接通,则T0触点闭合,系统由S101转移到S900,同时,驱动开A报警线圈Y13,系统报警。若在60 s之内,X1触点闭合,则此时系统将由S101转移到S102,同时,T0复位。在S102状态,系统驱动线圈Y1,A组运行。

A组运行时,系统对4个信号进行检测。

当系统检测到漏氯X5信号时,自动由S102转移至S920。此时,S920驱动A组漏氯报警线圈Y3,系统报警,同时,驱动Y2,关闭A阀。

当系统检测到强关A阀X15信号时,自动由S102转移至S930。此时,S930驱动Y5,强制关闭A阀。

当系统检测到X2或X3信号时,自动由S102转移至S103。此时,S103驱动Y2,关闭A阀,同时,启动T1,计时60s。在60 s后,若X4尚未接通,则T1触点闭合,系统由S103转移到S901,同时,驱动关A报警线圈Y14,系统报警。若在60s之内,X4触点闭合,则此时系统将由S103转移到S111,同时,T1复位。

在S111状态,系统驱动线圈Y10开B阀,同时,启动T2,计时60 s。在60 s后,若X11尚未接通,则T2触点闭合,系统由S5111转移到S902,同时,驱动开B报警线圈Y15,系统报警。若在60 s之内,X11触点闭合,则此时系统将由S111转移到S5112,同时,T2复位。在S112状态,系统驱动线圈Y11,B组运行。

B组运行时,系统对4个信号进行检测。

当系统检测到漏氯X6信号时,自动由S112转移至S921。此时,S921驱动B组漏氯报警线圈Y4,系统报警,同时,驱动Y12,关闭B阀。

当系统检测到强关B阀X16信号时,自动由S112转移至S931。此时,S931驱动Y6,强制关闭B阀。

当系统检测到X12或X13信号时,自动由S112转移至S113。此时,S113驱动Y12,关闭B阀,同时,启动T3,计时60 s。在60 s后,若X14尚未接通,则T3触点闭合,系统由S113转移到S903,同时,驱动关B报警线圈Y16,系统报警。若在60 s之内,X14触点闭合,则此时系统将由S113转移到S101,同时,T3复位。重新运行开A阀程序。

切换器运行时,系统循环上述过程。对系统复位,只需重新启动即可。

4 结语

该切换器主要由可编程序控制器和中间继电器构成,价格低廉,总共才几千块钱,与原来CCU切换器好几万元相比,价格上是很有竞争力的。而且,该设备用于生产半年来,工作可靠,性能齐全,稳定性强,使用情况良好。这不仅为供水事业的安全生产提供了强有力的保证,同时也是对供水一线技术人员的一种鼓励,鼓励大家发挥自己的主观能动性,为水厂的安全生产多贡献一份力。

参考文献

[1] 黄志刚.自来水厂供水控制系统的设计与开发[J].佛山科学技术学院学报:自然科学版,2015(3):61-65.

[2] 张帆.城南水厂加氯间自控系统改造[J].科技风,2015(18):72-73.

[3] 王明晗.原水加氯系统分析[J].水科学与工程技术,2016(1):4-6.

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