高纯金属钪的制备

2016-05-18 03:32陈海清
湖南有色金属 2016年5期
关键词:高纯氟化坩埚

刘 燚,陈海清,魏 威,苏 莎

(湖南有色金属研究院,湖南长沙 410100)

高纯金属钪的制备

刘 燚,陈海清,魏 威,苏 莎

(湖南有色金属研究院,湖南长沙 410100)

以Sc2O3粉末为原料通过氟化、钙热还原反应以及蒸馏工序,制备了高纯的金属钪。X-射线衍射分析表明,氟化、提纯后产物单一,无其它杂质峰出现。通过ICP-AES分析,金属钪成分达到Sc-164040国家标准,其相对纯度可达到99.99%。通过控制工艺流程,氟化、钙热还原、蒸馏的转化率分别为99.2%、93.4%及80.1%。

钙热还原;蒸馏提纯;金属钪

近年来,金属钪因具有熔点高、比重小、强度大及热稳定性好等优点,被应用在电子、激光、核工业、宇航结构材料以及冶金、医疗等方面[1~4]。

金属钪的制备工艺主要有金属热还原法和熔盐电解法。1937年苏联首次用KCl-ScCl3-LiCl熔盐以锌为阴极电解方法制备了含钪的锌合金,随后于1 250℃真空除锌获得纯度为94%~98%的金属钪[5]。熔盐电解法用氧化钪做电解原料得到金属钪纯度可达97%,杂质主要是C、Ca、Al、Si、Fe、O等[5,6]。但熔盐电解体系电解效率低,电解中所带来的杂质很难在蒸馏阶段去除,在制备高纯金属钪应用较少[7~9]。目前工业上主要采用氟化钪钙热还原法制备金属钪。钙热还原制备高纯金属钪工艺过程简单、操作方便、金属回收率好、产品纯度高。

1 试验方法

1.1 粗钪的制备

以高纯氧化钪与氟化氢铵为原料,按摩尔比Sc2O3∶NH4HF2=1∶6.1进行配比(表1为氧化钪成分分析),搅拌四次直至均匀,使氧化钪与氟化氢铵充分接触。当氟化炉的真空度为0.09 MPa时,开始加热同时通循环冷却水,氟化温度为300℃,时间2 h;脱氨温度550℃,时间10 h。试验结束后直到氟化炉冷却,关闭真空泵和循环冷却水。

将ScF3片装在钨坩埚底部,金属钙装在坩埚上部分。因为钙的熔点低(824℃),坩埚底部温度高,炉子在加热除气时钙容易熔化而蒸发,使还原剂损失。关上炉盖抽真空,真空度达到10-2Pa后,开始加热,当温度为750~800℃、真空为10-2Pa时,停止抽真空,充氩气至0.6 MPa,继续升温。当温度达到900℃左右,金属钙熔化,当温度继续升高时,还原反应开始进行。当炉内烟浓度降低后继续升温,升温后反应会变得激烈,此时停止加热,稳定温度,待反应平稳后开始缓慢升温。经过3~4次升温-保温后,温度约1 650~1 700℃,还原反应结束。

表1 氧化钪样品ICP检测结果与国家标准对比μg/g

1.2 钪的提纯

还原所得粗钪中含有8%~10%的钽及其它杂质。钪的提纯分两道工序:蒸钙及蒸钪,均使用真空中频感应电炉。当真空度为10-1Pa时,打开分子泵,待真空度为5.0×10-2Pa时开始加热,直到炉内温度稳定在1 250℃时,保持1 h,蒸钙结束。

蒸钪坩埚和钪收集坩埚均用钽片制作,采用机械泵、分子泵真空泵抽真空,待真空度为5.5×10-3Pa时开始加热,直到炉内温度达到1 660℃蒸馏温度时,保持4 h。蒸馏结束继续抽真空直至冷却,高纯钪冷凝在钽片收集筒上。

利用X射线衍射分析对中间产物、最终样品进行定性分析,使用Rigaku D/max 2550型衍射仪(18 kV、CuKα辐射,λ=0.154 05 nm),以连续扫描方式采样,扫描速度4°/min,0.02°/step,2θ范围为10°~90°。利用日本电子株式会社JEOL JSM6700F场发射扫描电镜进行样品的表面形貌观察。试验中,粉末样品在加入分散剂(酒精)并经超声震荡分散后,粘附于镀有C膜的Cu网微珊之上,直接放入电镜进行观察。利用美国热点IRIS Advantage 1000电感应耦合等离子体发射光谱仪对原料、中间相和最终产品进行全分析检测。主要试剂及纯度见表2。

表2 主要试剂及纯度

2 结果及分析

2.1 粗钪制备结果与分析

粗钪的制备分为两道工序:氟化钪制备和钙热还原反应,其反应原理如下:

制备氟化钪有三种工艺,分别为湿法氟化、干法氟化和气体氟化。真空干法氟化可降低脱氨温度,镍舟受损小,氟化效率和氟化收率高。本项目采用真空干法氟化,所得氟化钪XRD衍射分析如图1所示。

图1 氟化钪XRD衍射图

XRD衍射分析显示产物中物相单一,所有的峰均为ScF3所对应的峰,氟化转化率高达99.2%。对氟化产物中稀土元素进行化学成分分析,结果见表3。因稀土元素性能相近,如果在扩大试验中混入其它稀土元素杂质,在还原及蒸馏阶段中将难以去除。产物中15种稀土杂质元素含量均为正常值,稀土杂质(除金属钪)总含量为0.00776%,而金属Sc国家标准Sc-164040中规定总稀土杂质含量不大于0.01%,因此ScF3满足后续试验原料的要求。

表3 ScF3的ICP分析结果

对钙热还原后的粗钪进行ICP分析,结果见表4。稀土元素杂质含量均在正常值范围内,非稀土元素杂质主要超标元素为Ca、W,分别为0.1%和8.5%,这主要与试验中使用Ca与钨坩埚有关。

研究表明,还原阶段主要控制好温度,即反应速度以及还原浇铸温度[4,5]。一旦温度升得过快,反应会很激烈。钙热还原反应是放热反应,温度没控制好,会出现浓浓的黑烟和金属液体溅射。浓烟的产生说明金属钙在损耗,还原剂不够将导致反应不完全,回收率降低,溅射直接影响回收率。反应的浇铸温度控制也很重要。温度低,液态金属钪浇不出,容易粘在钨坩埚上,浇铸的锭子和渣分离不好;温度过高,粗钪中含钨会很高,对钨坩埚损失较大。本试验浇铸温度控制在1 650~1 700℃。还原阶段转化率可达到93.43%,还原参数控制较好。

表4 粗Sc的ICP分析结果

2.2 蒸馏阶段试验结果与分析

蒸馏是一种热力学的分离工艺,在一定压强下,各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合。平衡状态的金属蒸气压与温度的关系可表示为[2,5]:式中:P为在一定压强下被蒸馏金属平衡状态下的蒸气压/kPa;A、B为常数;T为蒸馏温度/K。

图2为部分金属的蒸气压与温度曲线,从图中可发现以下几点:

1.相同的蒸气压下,Na、Ca、Mg、Al金属的沸点较低,容易在低温下被蒸发。

图2 金属的蒸气压与温度曲线

2.Sc、Fe、Nd、Ce、Cu、Ni的蒸气压与温度曲线很接近,尤其是Sc、Fe、Nd三种元素曲线基本重合。研究发现,在蒸馏时控制炉内真空度小于1.5 Pa,温度在1 550℃左右,可以有效去除杂质中的Fe元素;同时在熔融金属钪中添加少量高纯金属钨,依据这类杂质元素与钨的结合强度远远小于与钪的结合强度,明显降低了钪中Cu、Ni等难去除杂质的含量。

3.Ta、W等熔点较高,在蒸钪时容易被分离。本试验在5.5×10-3Pa、1 660℃条件下进行蒸钪,在自制钽片冷凝器上回收金属钪。在蒸馏金属钪时,随着金属钪的蒸发钽的浓度在增大,在蒸馏温度不变的情况下,金属钪的蒸发速度随着钽的浓度增加而变小[5]。研究表明蒸馏速度较低时,得到的钪中杂质含量也较低[6]。因此确定适当的金属钪收集坩埚玲凝区的温度梯度,更有利于提高提纯效率和金属的纯度。经蒸馏提纯之后的钪有光亮的金属表面及薄的晶界,如图3所示。在高倍中,可以清晰观察到钪冷凝的形态,从图3中可以看到钪的生长方向基本一致,研究表明蒸钪时,生长方向均朝<110>方向。

图3 金属钪的SEM图

蒸馏后Sc的XRD衍射分析图谱如图4所示,对该图谱进行分析,确认样品为单一物相金属Sc,无其它杂质峰出现。但XRD在定性分析时,对含量<3%的物相难以表征。利用ICP-AES进行全成分分析结果见表5,进一步确认了物相的单一性,其相对纯度可达到99.99%。杂质元素含量达到Sc-164040国家标准。

图4 蒸馏钪的XRD衍射图谱

表5 金属钪的ICP检测结果μg/g

在钪蒸馏过程中如果收集筒的位置不合理时,钪冷凝于收集筒外会造成直收率降低,另外坩埚渣相会含有一定的金属钪,如果含钪过高会影响钪的收率。特别在坩埚渗漏时,钪的损失将会很大。

3 结 论

1.利用氧化钪为原料,采用“氟化—钙热还原—蒸馏”工艺成功制备了金属钪。该工艺适应性强,过程简便,作业方便,设备易于解决和保养维修。产品纯度高,金属回收率较好。产品耗费材料少,产品成本底,具有市场竞争力。

2.通过工艺参数对比,确定最佳工艺的参数,最终制得金属钪的相对纯度高达99.99%,杂质元素含量均达到国家标准。

3.本试验通过控制工艺流程,氟化、钙热还原、蒸馏三阶段的转化率分别为99.2%、93.4%及80.1%。

[1] 林河成.铝钪合金材料的发展现状及前景[J].稀土,2010,31(3):97-101.

[2] 徐光宪.稀土(上册,第二版)[M].北京:冶金工业出版社,1995.

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[9] 尹志民,潘青林,姜峰,等.钪及含钪合金[M].长沙:中南大学出版社,2007.

Preparation of High-purity Scandium Metal

LIU Yi,CHEN Hai-qing,WEIWei,SU Sha
(Hunan Research Institute of NonferrousMetals,Changsha 410100,China)

In this paper,using Sc2O3powder as raw material by fluorination,calcium thermal reduction reaction and distillation,a high purity metal scandium was prepared.X-ray diffraction analysis showed that after fluoride,the product was purified single,no other impurities appeared.By ICP-AESanalysis,the purity ofmetal scandium reached Sc-164040 the national standard,up to 99.99%.In this experiment,the conversion rates of fluoride,calcium thermal reduction,distillation were 99.2%,93.4%and 80.1%respectively.

calcium thermal reduction;distillation;scandium metal

TF845+.1

A

1003-5540(2016)05-0041-04

2016-08-22

刘 燚(1982-),男,工程师,主要从事功能材料的研发工作。

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