武爱霞
(山西漳泽电力股份有限公司河津发电厂,山西 运城 043300)
不停炉空预器高压水在线冲洗的应用分析
武爱霞
(山西漳泽电力股份有限公司河津发电厂,山西 运城 043300)
空预器烟气侧压差长期偏高会影响机组的安全运行。介绍了不停炉空预器高压水在线冲洗系统的构成及冲洗条件,指出了操作过程中的注意事项,分析了不停炉空预器高压水在线冲洗过程。冲洗效果表明:采用高压水在线冲洗空预器有效减少了停炉次数,提高了锅炉运行效率,增加了设备的可靠性和使用寿命。
高压水;不停炉;在线冲洗;空预器
随着我国NOx排放标准的提高,仅控制燃烧过程已无法满足排放要求,所以许多燃煤电厂增加了烟气脱硝装置。由于烟气中的SO3和NOx浓度较高,脱硝装置投运后易生成NH3HSO3(亚硫酸氢铵),从而引起空预器堵灰、腐蚀,甚至影响整个锅炉的安全运行。
某厂锅炉配有2台60 % BMCR(锅炉最大连续蒸发量)、三分仓受热面转子转动的空预器。转子直径为9.97 m,高度为2.885 m,整个转子用径向隔板分成48个扇形框架。空预器冷端材质采用耐腐蚀的考登钢,可进行更换;热端材质采用低碳钢。空预器的二次风入口还装有暖风器,用来防止冷端腐蚀。
每台空预器的冷端烟气侧各装有1台伸缩式双枪管吹灰器,其中一个枪管用于空预器吹灰,另一个枪管用于空预器的水冲洗。还配备了1套固定式水冲洗装置,可对冲洗水进行升压、加热和加药处理,实现空预器及其他受热面彻底的水冲洗,提高运行经济性。空预器配有2台电动马达(1用1备),均装于空预器上轴承顶部。空预器二次风侧还装有火警探头,空预器烟、风侧均配有消防水管,供空预器发生火灾时使用。另外,空预器还装有失速监测报警装置。
该厂3号锅炉自从脱硝装置投入运行后,空预器烟气侧差压长期偏高,引起两侧排烟温度严重不平衡,引风机发生抢风、喘振现象,炉膛负压升至+100 Pa,严重影响机组的安全运行。为保证机组高负荷长时间运行,在该锅炉上进行了不停炉空预器高压水在线冲洗试验。
3号锅炉空预器高压冲洗水系统如图1所示。冲洗水来自常温下的工业水,经过入口供水手动门,进入高压冲洗水泵,再经气动调压阀、手动门,最后接至空预器冷端吹灰枪及冲洗小车。
图1 空预器高压水冲洗系统
当机组正常运行时,空预器烟气侧差压比设计值增加30 %,风烟系统阻力增大,引风机出力已经达到最大值,影响了机组带负荷,这时就需进行空预器高压水在线冲洗。
(1) 办理相关的工作票,确保工作票中安全、技术措施符合要求。工作人员在操作前应提前熟悉相关技术措施,运行操作措施应使用操作票。
(2) 单侧空预器冲洗期间,控制盘前应最少保持2名监盘人员,加强对运行设备及参数的监视,做好事故预控。
(3) 所有操作均须经当值值长同意后才可进行。如出现异常情况,应按规程等相关规定处理。
(4) 所有操作只能由运行值班人员进行,禁止任何人私自操作。
(5) 冲洗前冲洗人员应检查冲洗设备和管道无损伤、破损、泄漏等异常;冲洗过程中应经常检查冲洗水管是否与其他高温、尖锐物体碰磨,以免发生意外。
(6) 工作前,冲洗侧的脱硝装置停止喷氨。
(7) 冲洗期间严禁无关人员进入冲洗区域。
(8) 冲洗过程中,检修、运行均要安排人员检查排水情况,防止烟道积水、漏水。
(9) 运行人员、检修人员、冲洗人员等在进行各项操作和检查工作时,尤其是在高压系统附近时,应做好自身防护措施。
(10) 冲洗过程中,运行应指定专人加强监视电除尘运行参数,发现异常及时汇报,暂停冲洗。
(11) 冲洗过程中,工作人员不得进入空预器或烟道内部工作。
在线冲洗过程可分为吹灰枪冲洗及小车冲洗。首先进行吹灰枪冲洗:空预器正常运行,将空预器冷端吹灰器控制方式切为在线冲洗方式,启动高压水在线冲洗系统,进行冲洗。若冲洗效果达不到预期目标,则需要将该侧风烟系统停运、隔离,将该侧空预器变频调节至正常转速的50 %左右,再启动高压水冲洗系统,用冲洗小车冲洗。
5.1 吹灰枪冲洗
先将机组负荷降至220 MW,确定空预器高压水冲洗枪头完好后,依次开启空预器冲洗排水门、高压水泵供水手动门、一侧空预器冲洗手动门。在LCD画面中启动冲洗侧空预器下部吹灰器。启动高压冲洗水泵,按下泵“启动”按钮,3 min后按下“升压”按钮。拔开调压阀,顺时针旋转调压阀,将高压冲洗水泵压力调至19 MPa,调压结束后,按下调压阀并锁紧。
确认高压水系统运行正常后,就地观察空预器底部排水管的流量及颜色,若排水口流量过小,应及时停止高压水冲洗,检查排水管堵灰情况。随着冲洗时间的增加,排水颜色应逐渐变浅。在线冲洗期间, 通过LCD画面监视冲洗侧空预器电流变化,电流突增时应及时停止高压水冲洗。当空预器烟气侧差压逐渐降低至1 kPa后,结束冲洗。
结束冲洗后,进行高压冲洗水泵停运操作。先拔开调压阀,逆时针旋转调压阀,将高压冲洗水泵压力调至0;调压结束后,按下调压阀并锁紧,然后依次按下“卸压”按钮和泵“停止”按钮,确认水泵停止运行。在LCD画面中停运冲洗侧空预器下部吹灰器。
5.2 小车冲洗
5.2.1 冲洗方法
每次只能冲洗一侧空预器,现以冲洗3B空预器为例。
(1) 机组负荷降至140 MW,投入4支微油油枪连续助燃。
(2) 运行人员按照措施隔离3B侧风烟系统,3B空预器变频调节到正常转速的50 %左右。
(3) 打开3B空预器烟气侧上部和下部人孔。用红外线测温仪测量空预器热端温度,当温度低于150 ℃后,方可开始冲洗。
(4) 用12号槽钢搭设冲洗轨道,一端放在架板上,中间搭在人孔上并焊接牢固;另一端放在空预器外。
(5) 将冲洗小车可靠安置在轨道上,确保小车能够在轨道上前后移动,但不能左右移动。冲洗人员站在人孔门外操作小车,不可进入空预器内。
(6) 打开9 m烟道人孔,确认空预器下部烟道排水口及排水管路畅通,无堵塞。
(7) 启动高压水冲洗系统,进行试冲洗。试冲洗无问题后,升压正式冲洗。
(8) 冲洗完成后,运行人员启动3B空预器进行自然干燥。干燥完成后,按照措施恢复3B侧风烟系统运行。
(9) 按照相同的程序,冲洗3A侧空预器。
5.2.2 冲洗期间监视内容及注意事项
(1) 对冲洗侧3B空预器相关参数加强监视,空预器入口烟温、排烟温度、空预器出口二次风温等参数应平稳下降,空预器电流正常。当电流摆动且超过12 A时,立即停止冲洗。
(2) 注意监视运行侧3A空预器排烟温度变化,如排烟温度持续上升,适当关闭送风机联络挡板,增加3A侧送风量,控制排烟温度上升。在关闭送风机联络挡板的同时,应注意观察3B侧送风机出口二次风温有无明显上升,防止3B侧空预器出口二次风挡板不严导致热二次风进入空预器。
(3) 空预器冲洗期间,在控制盘上调出空预器吹灰枪运行状态画面,指定专人重点监视,确保高压水冲洗连续进行。
(4) 微油油枪投运期间,在控制盘上对微油画面重点监视,防止微油着火不好,影响锅炉燃烧。
(5) 低负荷运行期间,加强锅炉燃烧情况监视,出现燃烧恶化时投入大油枪助燃。
(6) 单侧风烟系统运行期间,加强就地巡回检查。要求每小时对3A侧风烟系统设备、微油系统、高压冲洗水系统巡检1次。
(7) 冲洗过程中如需停运空预器,停运后安排专人手动盘动空预器。
(8) 空预器底部灰斗冲洗水排放管路处,派专人就地监视疏水排放情况。空预器底部灰斗冲洗水排至捞渣机时,确保捞渣机排水正常。
(9) 对于空预器下部一、二次风道疏水管路,要求每3 h稍开疏水手动门,在机组排水槽处观察是否有水流出,如无水流出应观察是否有过气声,判断疏水管路是否畅通,风道内有无积水。
(10) 高压水泵入口滤网处正常压力为0.3-0.6 MPa,如“水压低”报警灯亮,应通知检修清理水泵入口滤网。
(11) 检查高压冲洗水泵出口压力是否正常,在冲洗时水压需调至19 MPa。
(12) 空预器冲洗水泵停运时,应及时关闭高压冲洗水泵入口手动门。
6.1 冲洗效果
2014-05-02,3号炉空预器高压水在线冲洗。冲洗前机组负荷220 MW,A,B侧空预器差压分别为2.2 kPa和2.4 kPa,A引风机电流摆动范围135-155 A,B引风机电流摆动范围140-146 A,就地风机喘振异音很大。
2014-05-12,两侧空预器冲洗结束,机组负荷升至300 MW,A,B侧空预器差压分别为1.2 kPa,1.1 kPa,两侧引风机电流均为175 A,显示空预器恢复正常运行,达到了预期冲洗效果。
6.2 经济效益
采用空预器高压水在线冲洗后,空预器差压明显降低,机组带负荷能力由220 MW提高至300 MW。同时,引风机不再喘振,设备可靠性增加,使用寿命延长。
试验结果表明:不停炉空预器高压水在线冲洗效果显著,空预器烟气侧差压明显降低,不但提高了机组带负荷能力,也减少了停炉次数,同时改善了引风机的工作环境,提高了设备的使用寿命。
2016-06-12。
武爱霞(1975-),女,工程师,主要从事火电厂运行工作,email:lweil998@126.com。