燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司挖掘节水潜力 提高用水效率
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司(以下简称“公司”)是一家以啤酒生产为主体、啤酒配套及相关产业为辅助的大型股份制企业,多年来,一直是桂林市节水先进企业,曾荣获“广西节水型企业”“全国节水型企业”称号。
作为桂林最大的用水企业,公司痛定思痛,决心大力整改,响应国家节水号召,努力创建节水型企业。为了加强管理,公司成立了环保能源部,专司包括节水在内的环保能源管理。通过加强宣传,利用班前班后会通报当班生产中关于用水不合理的地方,有针对性地给大家讲解节约用水的必要性和重要性,增强节水意识,并将水耗指标纳入对班组员工考核中,节奖超罚,使大家意识到节水工作不仅是公司的事情,同时也关系到自己的切身利益,对节水工作由被动执行转为主动执行。
为了挖掘节水潜力,公司将目光放到了节水技改上。2007年,公司投入216.6万元,进行了凝结水回用和热水回用改造。通过将原有的凝结水开放式回收系统改为密闭式回收系统,大幅度提高了锅炉给水温度,降低了锅炉钢管省煤器的管内氧腐蚀,每年可回收水量14.6万t,凝结水的回用率达88%以上;通过安装储水罐,铺设供水管网,将糖化车间热水利用起来,除了糖化车间自用外,余量热水供给发酵中央CIP使用,每年可节约用水76.2万t,节水、节能效果明显,生产成本大大下降。
在尝到节水带来的“甜头”后,公司陆续投资44万元,完成水深度处理回收项目,每年可回收利用中水65万 t,用于洗瓶、景观、绿化、清洁;投资20万元完善浓水回收硬件设施,浓水的回用每年可节水14万t。2012年公司投资了 172万元完成了能源(包括水在内)计量系统的改造,实现了对能源数据不落地的实时采集、统计并形成相应的能耗数据报表,实时监控各车间及总体用水情况,一旦出现异常,可以及时查找原因并纠正,极大方便了用水数据的统计和分析。2015年又投资将听装线冲罐热水进行回收用于包装机洗瓶,1年即收回投资成本。
热水回收设施
经过多年的持续改进,不断采用新技术新工艺,提高了节水管理水平,走上了循环经济和资源节约发展之路。截至2015年年底,公司的千升啤酒耗水量下降到4.25m3,工业用水重复利用率达82.3%,万元产值取水量下降到8.05m3,冷却水循环率达99.6%,冷凝水回用率达88%,中水回用率达20%,各项用水指标达行业先进水平,成为桂林市的节水典范。
(刘丹/广西壮族自治区桂林市节约用水办公室)