孔建梅(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖655000)
浅谈影响三氯氢硅合成炉运行周期的因素
孔建梅(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖655000)
三氯氢硅合成炉是生产三氯氢硅的核心设备,合成炉的运行周期直接影响三氯氢硅合成系统连续运行的时间。本文结合实际生产,经过理论分析,提出了如何延长三氯氢硅合成炉运行周期,从而保证三氯氢硅合成系统稳定生产。
三氯氢硅;合成炉;因素
当今太阳能级多晶硅的主要生产方法为改良西门子法[1]。三氯氢硅合成是闭环生产中的源头工序,三氯氢硅合成炉是多晶硅生产过程中合成三氯氢硅原料的主要设备,合成炉的运行周期直接影响多晶硅的连续生产。因此,提高三氯氢硅合成炉运行周期,为多晶硅连续生产稳定提供了保障。
生产过程中,合成炉连续运行2~3个月后,合成炉内换热管束局部管壁被磨损穿透,管束内的导热油泄漏到合成炉内,随着合成料进入到系统,造成系统管道、设备污染,合成炉内未反应的大量硅粉被导热油污染后废弃,经济损失较大;合成炉后系统设备管道腐蚀严重,且换热器换热效果不佳,系统堵塞严重等,维修需要的人工及材料费用较高,同时,拆卸、检修、恢复安装周期较长,耽误正常生产。
三氯氢硅的合成采用底部进料方式,即硅粉加注到三氯氢硅合成炉规定的床层后,氯化氢气体从合成炉底部进入,硅粉和氯化氢在一定温度和压力条件下反应生成三氯氢硅,反应时硅粉处于流化[2](沸腾)状态,产生的热量通过炉内盘管用冷媒带出。反应产物先后经过两级旋风分离器、淋洗器、冷凝器、相分离器,最后经过重氯硅烷塔进入精馏工序。
三氯氢硅合成炉属于流化床反应器,由壳体、内部换热管束组成。氯化氢气体和硅粉从合成炉底部进料,氯化氢气体通过颗粒状固体硅粉层,使硅粉处于流化状态,在一定的压力和温度下在合成炉内进行反应。开车时需要用启动热油给硅粉加热到激活温度,反应一旦发生后用工作热油降温,以使反应温度保持在240℃~320℃。
3.1硅粉粒度
实际生产中,硅粉硬度大,使用的硅粉粒度在60μm~500μm范围内,硅粉粒度大于平均粒度值,使得比表面积减小,影响合成炉反应效果,同时大颗粒的硅粉对盘管的连续冲刷,加大了合成炉冷却盘管的磨损,降低了合成炉运行周期。
通过分析,选择合适的硅粉粒度能有效的增加合成炉的运行周期。实际生产中,把使用的硅粉粒径范围更改为100μm~250μm后,三氯氢硅合成炉能够连续稳定运行3~6个月,盘管磨损量较小,说明硅粉使用效果良好。
3.2硅粉含水量
硅粉含水量超标不仅加速了合成炉盘管腐蚀,使得盘管使用寿命变短,还会使系统管道堵塞,影响三氯氢硅合成炉连续运行。
降低硅粉含水量,硅粉需进行干燥处理,含水量达标后再进行使用。生产过程中硅粉输送至干燥罐,通过热油和热氮一直对干燥罐内的硅粉进行干燥处理,监控干燥罐内硅粉温度,当温度达到180℃时,说明硅粉干燥合格,含水量达标。
生产实践表明,硅粉含水量低,有效地避免了合成炉盘管及整个系统的腐蚀情况,减少系统管道堵塞,延长了合成系统稳定运行时间。
3.3氯化氢含水量
氯化氢含水量超标严重腐蚀合成炉、管道及仪表等,使系统中的三氯氢硅水解生成二氧化硅,造成系统设备管道堵塞,缩短设备使用寿命,影响生产。
生产过程中将氯化氢含水量从200ppm降低至50ppm以下,有效地避免了合成炉的腐蚀情况,减少系统管道堵塞,提高了合成炉使用寿命。
3.4盘管厚度、材质和结构
由于合成炉盘管壁厚为9mm,材质为20#碳钢,实际生产中,氯化氢和硅粉不断冲刷盘管,使盘管磨损严重,合成炉运行时间不超过3个月需进行停炉检修。
多次生产实践后,根据检修经验总结,提出对盘管修复改造的措施,将盘管底部管壁厚度进行加厚修复,每根管束底部增加一个防磨损的管套,管套为锥体形状,采用耐腐蚀、高温的材质。
经过盘管改造,运用于实际生产中,三氯氢硅合成炉连续运行4个月,经抽出盘管检查,磨损较小。盘管改造后,延长了使用时间,保证了系统稳定连续运行,同时节约了检维修成本。
通过选择合适的硅粉粒度、降低硅粉含水量和氯化氢含水量,改造合成炉盘管等有效措施,提高了合成炉运行周期,使合成炉稳定运行时间达到3~6个月。
虽然合成炉使用周期有一定的延长,但是仍不会超过6个月,对系统的影响仍然存在,在后期生产中,能找出其它因素并优化现有的工艺,使三氯氢硅合成炉能连续生产,从而节约生产成本,降低检修频率。
[1]梁骏吾.电子级多晶硅的生产工艺[J].中国工程科学,2000,2(12):36~38.
[2]吴占松,马润田,汪展文.流态化技术基础及应用[J].北京:化工工业出版社,2006.7.