金竹坞电站报废重建
戚鑫珑
(诸暨市水利水电勘测设计院,浙江诸暨311800)
1概述
金竹坞电站坐落在璜山江支流——绿化溪上,位于浙江省诸暨市陈宅镇金竹坞自然村,电站由金竹坞二级和金竹坞三级2座小型水力发电站组成。金竹坞二级电站建于1981年2月,装有1台卧轴斜击式水轮发电机组,容量125 kW,设计水头70 m,设计流量0.28 m3/s,水轮机型号为XJ—W—42,发电机型号为SFW—125 kW。金竹坞三级电站建于1979年4月,装有2台立轴斜击式水轮发电机组,容量2×75 kW,设计水头72 m,设计流量0.36 m3/s,水轮机型号为XJ—13—L—32,发电机型号为TSN—75 kW。电站经过30多年的运行,设备陈旧老化,厂房破烂,不仅影响了水资源的利用效率,还给安全生产带来了很大隐患,亟需进行报废重建。
2存在问题分析
(1)设备老化,技术过时。这2座电站安装的SJ系列240 kVA主变压器已老化锈蚀,且早已列为淘汰产品。BDF系列控制装置和XJ—W—42、XJ13—L—32系列的水轮机在技术上已过时淘汰,厂家也早已停止生产。
(2)水资源利用率低,经济效益低下。由于设备老化,水轮机磨损、气蚀严重,电站一直带病运行,机械震动剧烈,效率急剧下降。金竹坞二级电站装机容量由原来的125 kW下降到目前的110 kW,金竹坞三级电站由原来的150 kW减少到目前的75 kW(2号机组报废停机),两电站出力损失达33%。两电站前10年的平均年发电量为33.74万kW·h,近10年的平均年发电量仅为22.19万kW·h,每年减少净电量11.55万kW·h。
(3)电站厂房内部结构陈旧,门窗已腐蚀霉烂,墙内外涂层脱落,屋顶渗漏。
(4)两电站进水室和进水闸损毁,引水渠道淤积严重且局部破损。预应力钢筋混凝土输水压力管道老化,存在露筋和漏水现象,有较大安全隐患。
3改造必要性
(1)充分利用水能资源,推进生态文明建设。小水电是一种绿色再生能源,国家鼓励支持小水电的发展,因此通过电站增效扩容可提高机组效率,从而提高水资源利用率,增加电站发电量。
(2)保障安全生产的需要。电站建于20世纪70年代末,电气和机电设备全面老化,部分产品已列为淘汰产品;而且这些设备效率低、能耗高、安全可靠性差、自动化程度低,已不能满足安全可靠、经济高效的运行要求,因此电站报废重建势在必行。
4报废重建工程内容
根据水文分析及水能复核,在不改变现有水工建筑物和厂房的规模下,对机组容量进行适当提高。报废重建后,两电站装机台数仍为3台,二级电站容量由125 kW增加到160 kW;三级电站容量由150 kW(2×75 kW)增加到200 kW(2×100 kW)。两电站总容量由原来的275 kW增加到360 kW,净增容量85 kW,增容率为31%。
金竹坞电站报废重建内容主要由3部分组成:电气设备更新、机电设备更新和土建工程施工。
4.1电气设备更新
报废原有的全部电气设备,二级电站采用S13—250/10主变1台,BKSF—52型发电机自动准同期控制屏1面;三级电站采用二级电站采用S13—315/10主变1台,BKSF—42型发电机自动准同期控制屏2面;更新高压计量装置。
4.2机电设备更新
报废原来的全部机电设备,二级电站采用XJA—W—42/1×11型水轮机1台,SFW160—8型发电机1台,更新相配套的励磁系统,更新φ300闸阀1台;三级电站采用XJA—W—42/1×10型水轮机1台,SFW100—8型发电机2台,更新相配套的励磁系统,更新φ300闸阀2台。
4.3土建工程
土建工程的主要内容包括:2座电站厂房立面改造,发电机组基础开挖,修复进水室、进水闸,引水渠道清淤、整修1 200 m,更新输水压力管道等。
5工程评价和建议
5.1生态效益
小水电是一种绿色可再生能源,是国家鼓励和支持的清洁能源。本项目实施后,可恢复水电安装容量360 kW,预计年可向社会提供39万kW·h的清洁能源;每年可减少CO2排放量3 977 t,减少SO2及氮氧化物排放量53.7 t,生态效益显著。
5.2社会效益
通过报废重建,基本消除了旧水电站设备老化等导致的安全隐患,保障了公共安全。同时,发展小水电还可以改善农村能源结构,保护森林植被,净化空气,改善气候,促进生态良性循环。
5.3经济效益
电站改造前装机容量275 kW,年平均发电量22万kW·h;重建后电站装机容量360 kW,预计年平均发电量可达到39万kW·h。重建后电站装机容量增加85 kW,设计理论年发电量增加17万kW·h,每年可增加收入8.5万。
5.4建议
(1)增加政府财政对小水电报废重建(增效扩容)的补助力度。
该电站为陈宅镇金竹坞村所有,目前承包给个人。现承包户对电站报废重建具有较强的积极性,但由于大部分资金需要自筹,导致电站报废重建有一定困难。根据设计单位提供的初步设计报告,电站报废重建需要资金135.02万元,电站按照年发电量39万kW·h计算,预计年发电收入为19.08万元;扣除年运行管理费用约11万元,电站年净收入为8.08万元;因此工程静态投资回收年限约为16.8年,经济效益评价不显著。因此,假如没有政府财政的支持,很多存在安全隐患的小水电站将无法顺利开展改造工作。
(2)进一步加强小水电的行业管理与业务指导,保障小水电事业的健康发展。
目前很多小水电站承包给了个人,对于个人来说,发电的经济效益摆在了首要位置,他们往往会忽视安全生产的重要性,使电站带病工作。因此,小水电行业主管部门必须要加强行业管理与业务指导,对存在安全隐患的电站及时发出整改通知,并指导帮助他们开展整改工作。同时,还要及时提供政策支持信息,指导帮助有需要的电站开展报废重建(增效扩容)工作。
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责任编辑吴昊
收稿日期:2016-02-26
作者简介:戚鑫珑(1988-),男,助理工程师,主要从事水利工程规划与设计工作。
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