吴川红
(1.杭州荣源发电设备有限公司,浙江 杭州 311201;2.杭州径游发电设备有限公司,浙江 杭州 311202)
41MW水轮发电机上导瓦温偏高的分析
吴川红1,2
(1.杭州荣源发电设备有限公司,浙江杭州311201;2.杭州径游发电设备有限公司,浙江杭州311202)
1概述
越南太安水电站装有2台容量41 MW、额定转速500 r/min的高速水轮发电机。上导轴承采用新型的钭楔结构,在安装试运行中,空载运行时上导瓦温度达到59 ℃,油温31.5 ℃。停机拆开后,发现上导瓦有轻度磨损。
2上导瓦温过高原因分析
上导瓦温过高的原因经分析主要是油循环不畅,导瓦中油循环量不足。因此决定首先拆除推力头通向导瓦的12条φ14 mm进油孔中堵头,增加导瓦进油量;其次上导油量加注至瓦的2/3高度位置(原来是1/2位置);再次加大导瓦进瓦边刮削量(由原来0.5 mm×10 mm改为1 mm×100 mm);最后上导瓦与推力头之间单边间隙从0.05~0.10 mm调到0.12 mm。
经过以上4条措施改正后,发电机重新空载试运行。结果上导瓦温仍达到52~55 ℃,瓦温仍偏高,虽然又采用了其他措施,但也不见成效。因此,安装单位提出:“上导瓦温偏高的原因并非瓦隙所致,而是上导轴承结构设计上不合理”。
3与常规结构相比较
此种上导轴承结构设计是否合理呢?我们又回到上导轴承设计的原理上,此种结构与常规的采用支柱螺钉的上导轴承是不一样。常规的支柱螺钉结构由于长期运行中机组振动摆度的影响,支柱螺钉会有不同程度的松动,导致上导瓦间隙变大,有的曾达到1 mm左右,影响机组的稳定运行;此种钭楔结构就消除了这种毛病,而且安装、调节也很方便。
此种结构导瓦润滑油进入路径也与常规导瓦不一样,常规导瓦是在导瓦中部通过推力头钭孔进油;而此种结构是在导瓦下端推力头下部有φ12~φ14 mm孔进油,同时还有挡油管四头左螺旋螺纹沟进油。挡油管还有个功能是将挡油管与推力头之间的润滑油抽出,以减少推力头外圆旋转时产生的搅拌损耗。
4找到原因
根据以上导轴承设计原理和进油路径,我们对厂内生产的零部件进行复查。发现挡油管示意图中AE向没有加工四头左旋螺纹,只加工成了单头左施螺纹。这样上导瓦进油量从挡油管中A处进油量就减少了3/4。因此决定报废原挡油管,重新加工挡油管(2台机)发到太安电站工地。电站重新换上新的挡油管后再进行空载试运行。实测上瓦温下降到37~40 ℃,满负荷41 MW运行时39~42 ℃,解决了上导瓦温偏高问题;说明上导瓦温偏高是误加工所致。新结构是合理的,机组运行稳定正常,2台机组于2011年10月1日已正式发电。
5结论
此种上导轴承结构是先进合理的,不但安装、调试方便,而且消除了常规上导轴承由于支柱螺钉不同程度的松动,导致上导瓦间隙变大,影响机组稳定运行的弊端;为高速大容量发电机上导轴承提供了一种新型先进的结构。
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责任编辑吴昊
收稿日期:2016-01-15
作者简介:吴川红(1969-),女,工程师, 主要从事水轮发电机设计工作。E_mail: xswch-118@126.com