臧 阳
(大同市煤矿安全监管大队)
同忻煤矿刮板输送机溜槽磨损类型与耐磨处理
臧阳
(大同市煤矿安全监管大队)
摘要刮板输送机在运行过程中极易出现溜槽失效问题,为此,结合同忻煤矿综采工作面刮板输送机的应用情况,分析了刮板输送机溜槽的磨损类型,并采用除锈、除垢以及堆焊工艺,对刮板输送机溜槽进行了耐磨处理,成效显著,可供类似矿山参考。
关键词刮板输送机溜槽磨损类型耐磨处理
刮板输送机不仅具有较高的强度,而且运输性能优越,因而在矿井中得到了广泛应用。随着矿井开采能力的不断提高,刮板输送机的运载能力、运输距离均得到了较大幅度的提升[1]。我国西北诸多省(区)的一些矿井采用了具有较大运输能力的刮板输送机,其运输能力多在10 000t/h以上,运输距离超过400m[2]。刮板输送机的运行易受到矿井复杂地质条件的影响,在设计等环节存在一定的局限性,加之井下刮板机操作存在一定的不合理之处,易导致刮板输送机在运行过程中产生一定程度的磨损,若不及时有效解决,则会大大降低刮板输送机的运输性能,进而影响矿井生产的经济效益[3]。同忻煤矿综采工作面采用的刮板输送机是由美国JOY公司生产,性能优越。由于该矿具有工作面长、煤层较厚等特点,采用放顶煤开采技术,煤矸石含量较大,开采时间长(平均1a/工作面),对刮板输送机磨损较大。该矿开采前期未对刮板机溜槽进行耐磨处理,各工作面生产完毕后(平均出煤800万t/工作面),前、后刮板输送机溜槽磨损严重,已达到了JOY公司要求的报废标准(过煤量达1 400万t或到矿时间达1a)。为此,本研究对同忻煤矿刮板输送机的溜槽磨损类型进行分析,并对其耐磨处理方法进行探讨。
1刮板输送机溜槽组成及磨损类型
1.1溜槽组成
刮板输送机的组成部分主要有:①机头,包括机头架、液力耦合器等;②机尾,包括机尾架、减速器、链轮组件等;③中间部分,包括中部溜槽、连接溜槽等;④附属装置,包括紧链器、铲煤板等。溜槽作为刮板输送机的主要部位,其主要作用为:①承载;②作为采煤机的轨道。溜槽由中部槽、调节槽、连接槽等3部分组成,其中溜槽主体为中部槽,中部槽是在槽帮钢和中板的基础上焊接而成的。从位置角度分析,溜槽可分为上槽和下槽。
1.2溜槽磨损类型
(1)磨料磨损。刮板链在溜槽上滑动时,链表面存在的凸出部分对溜槽造成一定程度的磨损。若具有较高硬度的链环等与硬度较小的溜槽之间存在相对滑动,从微观角度看,两者间的接触部位为凸体接触,且两者间存在煤、矸石等磨料,其中,煤和矸石中的某些硬度较高的矿物为最主要的磨粒。通过扫描电镜观察可知,磨料使得溜槽产生磨损,其机理为磨料对溜槽的微切剥作用。
(2)黏着磨损。各部分接触时在接触部位存在微凸体,微凸体之间存在黏着接点,在滑动作用下,节点发生破裂,并在摩擦的作用下产生磨屑。从微观角度看,刮板链与溜槽间的接触属于微凸体接触,由于承载力的存在,微凸体上具有较高的应力。当应力大于其屈服极限时,微凸体便会进入塑性状态,直至达到新的应力平衡为止。但在链环与溜槽的滑动作用下,节点发生剪断破坏,又继续形成新的节点,如此往复,产生黏着磨损,此即为链道的黏着磨损。
(3)腐蚀磨损。由于刮板输送机处于井下环境中,井下不仅含有水,还存在氧气、二氧化碳等气体或离子,该类气体、水或离子与磨损面作用,发生一系列化学反应,从而出现腐蚀问题。腐蚀坑的形成首先以链条与溜槽黏着磨损为基础,腐蚀使得溜槽表面产生裂纹,在摩擦作用下剥落。
(4)接触疲劳磨损。溜槽在与煤、矸石的接触过程中会产生一定的应力,在该应力的作用下,溜槽便出现剥落现象。
2刮板输送机溜槽耐磨处理
2.1耐磨材料
工程常用的耐磨材料主要为FW系列耐磨焊条,QTS系列耐磨焊丝,高铬碳硼系耐磨粉块等,因其性能优越、可靠,因而获得广泛应用。该类耐磨材料的合金成分主要为Cr、Ni、Mo、Ve、P、Si、W、Mn、稀土等。
2.2工艺流程
(1)除锈除垢。由于应用环境的影响,刮板输送机溜槽不可避免地出现了生锈问题,为减轻杂质对焊接质量的影响,应首先对堆焊部位采取除锈措施,对于新设备,应采取除漆措施。
(2)堆焊。①预热,由于堆焊对温度有一定的要求,为达到一定的温度,在堆焊施工之前,应对施工位置和焊接材料采取一定的热处理措施;②打底,由于中板基体母材与耐磨层在硬度方面有所区别,在一定的应力作用下,极易发生离层,进而产生脱落,因此,应对需耐磨处理的部位采取堆焊过渡层措施;③保温,打底处理的部位对温度有一定的要求,应确保该部位具有一定的焊接温度;④耐磨处理,对于犁沟磨损的链道部位,采用“自熔合金熔融堆焊法”的特殊工艺,采用具有较高耐磨性质的焊接材料完成补平工作,对于新设备,应确定合理的耐磨保护层,在应用过程中,中板过煤面及底板的刮板处极易出现磨损,对于该2个部位应进行特别的堆焊处理,即采用具有较高耐磨性的焊材进行堆焊,以获得耐磨保护层;⑤打磨,堆焊完毕后,焊接部位若存在余渣,则应采取打磨措施,打磨工具为角磨机。
3效益分析
同忻煤矿第2套刮板输送机溜槽出井进行第1次修理时,溜槽采用本研究提出的耐磨工艺处理后,于2012年2月2日在8107综采工作面第2次投入使用,至2012年11月30日该工作面停产,此时该部溜槽过煤量已达1 633万t,已超过JOY公司所要求的报废标准(过煤量达1 400万t或到矿时间达1a),但刮板输送机溜槽中板表面耐磨层仍未全部磨损,溜槽中板平均磨损厚度仅1~3mm,溜槽经过简单的清理煤泥后便可再次投入使用,有效延长了设备使用寿命。
按照JOY公司的溜槽报废标准(过煤量达1 400万t或到矿时间达1a)过煤量计算,经耐磨工艺处理(约200万元/套)后,可节省更换1部新溜槽的成本(1 000万元/套),节省成本约800万元;按照JOY公司溜槽报废标准(过煤量达1 400万t或到矿时间达1a)到矿时间计算,经该耐磨工艺处理(约200万元/套)后,可节省更换2部新溜槽(1 000 万元/套),节省成本约1 800万元。
4结语
结合同忻煤矿的实际生产情况,对该矿引进的美国JOY公司生产的刮板输送机的溜槽磨损类型进行了分析,并选用FW系列耐磨焊条、QTS系列耐磨焊丝以及高铬碳硼系耐磨粉块对其进行了耐磨处理,取得了较好的效果,经济效益显著,有一定的推广价值。
参考文献
[1]裴中爱,王荣杰.煤矿刮板输送机溜槽失效分析及改进[J].煤矿机械,2007,28(3):132-134.
[2]严正凯.JOY刮板输送机溜槽大面积磨损的修复研究[J].河南科技,2014(2):119-120.
[3]贾建军.综采工作面刮板运输机磨损失效分析及对策[J].江西煤炭科技,2015(4):82-85.
(收稿日期2016-04-12)
臧阳(1988—),男,助理工程师,037034 山西省大同市同云路18号。