汽轮机带负荷清洗通流部分积垢的技术措施

2016-02-17 08:50张道友
氮肥与合成气 2016年1期
关键词:汽门通流抽汽



汽轮机带负荷清洗通流部分积垢的技术措施

张道友

(安徽晋煤中能化工股份有限公司安徽临泉236400)

1存在问题

安徽晋煤中能化工股份有限公司有2台C12- 4.9/0.49型汽轮机机组。自2010年运行以来,由于锅炉的蒸汽质量、排污控制等原因,造成汽轮机通流部分(汽轮机的蒸汽通道)结垢严重。调速汽门全开时,进汽量仅为64 t/h(设计最大进汽量为102 t/h),电负荷为8.2 MW,抽汽压力达1.05 MPa(远超出额定抽汽压力),转子轴向推力增大,推力瓦块温度高达91 ℃,运行效率下降,影响汽轮机机组的安全经济运行。根据运行经验和结垢成分溶解性分析,决定对2台汽轮机利用湿饱和蒸汽带负荷清洗汽轮机通流部分的结垢。

2清洗原则

汽轮机的进口蒸汽温度控制在200~210 ℃,压力在1.0~1.2 MPa范围内(该压力对应下的饱和蒸汽温度为191~198 ℃);汽轮机的运行负荷为额定负荷的20%(汽轮机进汽调速汽门全开);汽轮机、锅炉采用单元制(1台锅炉蒸汽供1台汽轮机)。

3清洗步骤

确认汽轮机机组各保护装置良好,高、低压油泵试运正常;切断抽汽,停用高、低加热器,复速级各段抽汽疏水阀稍开;切断蒸汽母管联络阀,实现1炉带1机运行模式;锅炉汽包水位控制在0~-50 mm(水位表量程+200 ~-200 mm,停止加药;按照绘制的压力、温度滑降参数曲线(见图1)降温、降压,降压速率0.02~0.03 MPa/min,降温速率1.0~1.5 ℃/min,直至汽轮机进汽调速汽门全开;在降温、降压过程中,主蒸汽温度保证有50 ℃以上的过热度,允许蒸汽温度比金属温度低20~50 ℃;随着压力和温度的降低,当汽轮机的运行负荷降至额定负荷的20%时,允许主蒸汽温度为200~210 ℃、压力为1.0 ~1.2 MPa;注意检查机组胀差、振动、位移、推力瓦温度;然后维持主蒸汽压力1.0 MPa、温度200 ℃,进入清洗状态。清洗期间,应注意调整汽轮机凝结水水位、均压箱压力;现场化验凝结水电导、Na+含量,待凝结水中Na+质量浓度<10 μg/L时,清洗过程结束。

图1主蒸汽温度、压力滑降参数曲线

4注意事项

整个清洗过程应统一指挥,相关部门密切配合,认真监视机炉各运行参数并做好记录;清洗时,应保证主蒸汽压力、温度维持在规定值,给水过热蒸汽的品质合格,汽包水位、机组负荷稳定,汽轮机进汽调速汽门全开;因凝结水中盐含量很高,清洗时产生的凝结水应全部排至地沟。清洗过程中出现下列现象,如机组出现水冲击、汽缸和蒸汽管的法兰结合面冒白色蒸汽、轴向位移发生明显变化、机组发生剧烈振动、机组发生降负荷时,应立即切电停机。在清洗过程中,如主蒸汽管道造成疏水管道发生轻微水击,应开大主蒸汽管道疏水。

5效果检验

汽轮机通流部分的结垢经过十余个小时的清洗后,主蒸汽压力、温度恢复到正常运行时的参数,汽轮机各工况运行良好,进汽量由原来汽轮机进汽调速汽门全开时进汽53 t/h增加到92 t/h,电负荷由8.2 MW上升至12.5 MW,抽汽压力由1.05 MPa降至0.58 MPa,推力瓦温度由91 ℃降至68 ℃,清洗效果良好。

(收到修改稿日期2015- 03- 27)

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