磨浆系统优化改造的应用

2015-12-25 11:25汪积璜李春辉周大伟上海中隆纸业有限公司上海201315
华东纸业 2015年4期
关键词:强剂磨浆回收期

汪积璜 李春辉 周大伟(上海中隆纸业有限公司, 上海 201315 )



磨浆系统优化改造的应用

汪积璜 李春辉 周大伟
(上海中隆纸业有限公司, 上海 201315 )

摘 要:采用世界同行的新技术,结合企业的实际情况,对原设备流程布置进行小改造,引进1102型干强剂替代原来的1101型干强剂,使产品得到同样的耐破强度。表面上看,不但需要投资,且药料成本有所提高,但是通过仔细计算评估和实际应用,每年节约的电费,比投资改造费用高得多,投资回报期不到4个月。真空泵新流程的改造,比原设备流程节约用电50%,该项目工程改造量小,改造费用低,只需11个月就能收回其投资成本。2个项目改造的投资回收期短,对连续生产的企业,经济效益非常可观。

关键词:设备流程 1102型干强剂 磨浆机 真空泵

0 前 言

2014年,中隆纸业为了设备的安全运行、大力开展节能降耗工作,结合设备运转状况,在停机保养期间实施了2项技改项目。

1 磨浆系统优化节能改造

1.1 技术原理

原抄造高档箱纸板工艺要求中,无论是生产环保型箱纸板(100%废纸做原料),还是生产非环保型箱纸板(加入少量木浆),在原生产工艺流程中都需加入一定量的1101型干强剂,只是生产的产品不同,加入量稍有差异而言。添加一定量的1101型干强剂,目的是强化纤维的结合力。本项目采用的是目前国际上最先进的工艺技术——单独配置添加药剂系统,引进纤维结合力更强的药剂——1102型干强剂,在抄造环保纸时停用部分磨浆系统设备,使得药料成本与能源成本,一升一降,但总的降幅更大。

通过了解世界同行的新技术,结合企业的实际情况进行实验后,只要把原1101型干强剂更换成1102型干强剂,再采用新的工艺流程运转方式,完全可以达到原工艺流程的同样目的。若要使纸张达到同样的耐破强度,则在抄造环保纸时,完全可以停用E3386 和E3129磨浆机。但需要增设配套的加药系统,不能与原有加药系统共用。为此新增1套SUS316不锈钢的加药槽、加药泵、加药管路、药剂浓度与流量检测装置。虽然加药成本有少许增加,但电力消耗成本大幅度下降,在制造成本上是非常合算的。

引进新药剂1102型干强剂,强化纤维的结合力,使原料在搭配上更具弹性、灵活性,又能增加国产废纸使用量;同时因国产废纸纤维短,使用新助剂流程后可以停用2台磨浆机,达到节能的目的。

1.2 项目节能量

项目节能量,见表1。 kW

“知道知道,什么单纯啊?一来就勾引上副院长,你瞧这速度!”另一个穿着白大褂的女人轻蔑地说,“还不是为了毕业之后能留在我们医院,亏她什么事都做得出来!”

表1 改造前后能耗情况对比表

从表1中可以看出,使用1102型干强剂后每小时节约实际耗用功率1 478 kW。根据抄造环保纸每年生产天数240 d/a计算,则:(1 487 kW-9 kW)×24 h×240 d/a=851.3万 kW·h/a。

即每年实际节约的用电量为:8 51. 3万kW·h。

1.3 项目投资及回收期

项目投资及回收期,见表2。

2 真空泵节能改造

万元

表2 项目投资额

电力峰、平、谷平均价格为0.728 5元/kW·h。年可节约电力费用:851.3万kW·h/a×0.728 5元/kW·h=620.19万元/a。投资回报期为:182.5万元÷620.19万元/a =0.29年≈3.5个月就能收回投资成本。

2.1 技术原理

纸机1号网抽吸伏辊有两大真空抽吸区域,分别是由真空泵VP1207提供真空度的高真空区和由真空泵VP1206提供真空度的低真空区。公司在这次设备机修时将真空泵VP1206拆下进行大修。然后将备用的一台真空泵VP1218通过改接管阀后,用来暂时替代VP1206(过渡时期替代用)。接着,待VP1206送原厂修理(大修,更换泵头等)、开启之后,测得其真空度有相当的余量,决定将VP1207真空泵停用,并将与VP1206真空泵连通的盲板取出,连通VP1206与VP1207,如图1所示。

真空伏辊的高低真空区域的真空度都由大修过的VP1206来提供。上述方案实施后,在保证纸机正常抄造的前提下,高真空区真空度略有下降,但是,完全能够满足生产的需要,同时减少了相应器材的磨损速度。

图1 真空泵改造前、后工艺流程图

2.2 项目节能量

项目节能量,见表3。

表3 改造前后能耗情况对比表

从表3中可以看出,经过真空泵流程改造后节电142.9 kW。按每天24 h运转,每年按350 d生产日折算成8 400 h。年总节电:

142.9 kW×8 400 h=120 万kW·h/a。

2.3 项目投资及回收期

项目投资及回收期,见表4。

万元

表4 项目投资额

电力峰、平、谷平均价格为0.728 5元/kW·h。年可节约电力费用:1 200 360 kW/a×0.728 5元/kW·h=87.45万元/a。投资回报期为:78.9万元÷87.45万元/a=0.9a≈11个月就能收回投资成本。

3 结束语

(1)“磨浆系统优化之节能改造项目”,采用了世界同行的新技术,再结合企业的实际情况,对原设备流程布置进行了局部小的改造,引进1102型干强剂替代原来的1101型干强剂,使产品得到同样的耐破强度。初看起来,不但需要投资,且药料成本有所提高,但是通过仔细计算、评估和实际应用,每年节约的电力费用,比增加的药料费用和投入的改造费用高得多,投资回报期不到4个月。经过半年时间的试运行,效果很好,取得了预期的经济效益。因此完全可以在国内同类型的造纸企业推广和复制。

(2)“真空泵节能改造项目”效果显著,完全达到前期预测回报。适用于同类型工艺、同类状况的造纸企业,但推广范围较窄。

(3)投资回收期短,对连续生产的企业,经济效益非常可观,是这几年来开展的节能改造项目中非常经典的案例之一。

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