套管外补贴技术及其在惠州油田的应用分析

2015-12-25 02:14张伟国
钻探工程 2015年4期
关键词:卡瓦筒体套管

张伟国,艾 飞

(中海石油有限公司深圳分公司钻完井部,广东深圳518067)

0 引言

惠州油田的前身 CACT是由 CNOOC、Agip、Chevron和Texaco四家公司出资的合作油田,作为中国海洋石油第一批对外合作的油田,经过20多年的开发,很多老井因为套管完整性问题不得不停产待修。这些存在完整性问题的套管不仅包括生产套管,也包括技术套管和隔水管。以HZ26-1平台20口井为例,存在各类套管完整性问题的油井多达7口。这不仅给油田稳产增产带来压力,而且存在井控、溢油等安全隐患。目前主流解决方法有2种:一是跨越式封割器法,将破损套管部位通过上下2个封隔器隔开,中间用油管连接来实现对破损套管的隔离,这种措施修补效果受胶皮寿命影响较大,而且会牺牲井眼尺寸,这给电潜泵的下入尺寸和深度带来诸多限制,影响了油井产量;另一种是膨胀管法,用液压或者机械力的方法使管材发生永久变形,从而达到增加套管内径的目的,但同时存在壁厚不均等缺陷。

笔者调研Logan公司的外补贴产品,结合惠州油田实际,设计了套管外补贴下入程序。将破损套管切割回收,下套管外补贴和新套管组合来回接割口,可实现套管第一次下入时的工作状态。这种套管外补贴措施能保证原套管的强度和永久密封,保留了原套管的尺寸,对今后的作业无不良影响,而且还可以实现多层套管补贴。近年来,该技术有成功应用在国外海上老油田的案例,在国内尚无公开报道,惠州油田应用可属首例。

1 套管外补贴技术概况

1.1 套管外补贴结构

套管补接器由抓捞机构及密封机构2大机构组成。结构如图1所示。

抓捞机构:篮式卡瓦打捞筒,主要由顶部接头、筒体、篮式卡瓦、控制环、引鞋等组成。

图1 套管补贴内部结构示意图

密封机构:由4个L形密封组成(根据压力等级)。有2个正向密封,2个反向密封,反向密封盘根未工作时,其唇边被衬套保护着,以免被“落鱼”损伤唇边。当井下套管推走衬套后,4个密封盘根的唇露出来紧紧贴在井下套管外壁起到封隔作用。

1.2 套管外补贴作业工序

完成套管完整性检测、临时弃井等前期准备工作后,套管补贴作业按以下工序进行(如图2所示)。

图2 套管补贴作业工序

(1)切割回收套管。根据试压结果和套管表,确定切割深度(推荐割点距离上接箍3 m左右)。

(2)磨铣“鱼顶”。根据回收上来的套管割口情况,磨铣“鱼顶”,消除顶部毛刺。

(3)套铣外壁。消除外壁毛刺,模拟补贴下入情况。

(4)补接套管。将套铣筒换成套管外补贴,缓慢旋转下入,进入后禁止继续下压。

1.3 套管外补贴工作原理

当带着新套管的套管外补贴下放到井下套管顶部时,慢慢旋转下放钻柱,使井下待补贴套管通过引鞋进入卡瓦。停止转动钻具,缓慢下压,通过补贴打捞卡瓦。井下套管通过卡瓦后,继续上行推开密封上的衬套,并使其顶着上接头,则密封盘根唇全部张开,完成抓捞。

完成抓捞之后,上提管柱,卡瓦咬住井下套管,筒体上行使卡瓦与筒体的螺旋锥面贴合。上提负荷越大,卡瓦咬井下套管越紧。同时,4个密封盘根封住套管与筒体空间。最后状态如图3所示。

图3 套管外补贴前后示意图

如果施工需要释放脱手被抓住的井下套管,只要大力下击,然后慢慢右旋,上提管柱,即可脱手工具。下击的目的是使卡瓦螺旋面脱离筒体螺旋锥面。右旋的目的是利用卡瓦与井下套管之摩擦力使卡瓦始终处于胀大状态,便于退出井下套管。

2 套管外补贴在惠州油田的应用

2.1 套管外补贴在HZ19-3-6井的应用

破损原因:WST-1套管材质存在缺陷。

临时弃井:分别在1500和2500 m处下2个风暴阀作为安全屏障,并在风暴阀上方垫稠浆。

2.1.1 作业工序

(6)试压10.3 MPa/15 min,合格。

(7)保持175 MPa预张力坐卡瓦,割套管,装井口,回收风暴阀。

2.1.2 复杂情况及应对措施

尽管最终补贴成功,但是作业中仍然遇到以下几个方面的困难。

(1)测井显示套管割点环空有异物,怀疑是上返水泥,担心套管切割后无法回收。措施:查询原始固井数据,不可能上返到该高度,回收回来套管外壁也没发现水泥。

(2)起出部分受损套管,发现套管下部破损严重,而且呈螺旋状(如图4所示)。措施:将捞矛加长7 m,尽可能深的插入套管,将二根套管一起甩,最后全部回收。

图4 成螺旋状破裂的套管

(3)切割如图3所示破损套管单根时,易发生碎片晃动、崩裂等安全隐患。措施:在割口附近打安全卡瓦,并用麻绳捆绑10 cm,有效防止碎片晃动。

(4)打磨割口产生的金属碎末落入风暴阀内阀,导致回收难度加大。建议:临时弃井方案可改为,下面打水泥塞,上面坐可钻式桥塞,并垫细砂在桥塞上方,钻前循环干净即可。

2.1.3 补贴效果

补贴套管后又进行了重新射孔,日产油量从关停前的500桶变成为3200桶,稳产半年,环空压力无异常。

2.2 套管外补贴在HZ26-1-16井的应用

破损原因:油井生产超过设计年限,地层CO2含量偏高。

临时弃井:在200 m打水泥塞,在250 m坐可钻式桥塞,并在桥塞上方垫细砂。

2.2.1 作业工序

2.2.2 复杂问题及应对措施

(1)选用将原设计内径加厚到480 mm,提高受压能力。受力如图5所示。

最薄弱部位的内径ID=480 mm,外径OD=513.8 mm,则最薄弱位置的截面积:

图5 隔水管补贴完成后示意图

采油树及井口等装置质量按照200 t,σs=F/S=200×1000×9.8/0.021659=90.49 MPa,参考采用材质AISI1018,即常见的20钢抗拉强度σb=600 MPa,屈服强度 σs=450 MPa;参考采用材质 AISI4140,σb=1080 MPa,屈服强度 σs=930 MPa;参考采用材质 AISI4340,σb=1500 MPa,屈服强度 σs=1200 MPa。安全系数分别达到了5、10、12倍左右,完全满足负载要求。

2.2.3 补贴效果

补贴套管后又进行了重新射孔,日产油量从关停前的200桶变成为2100桶,稳产3个月,环空压力无异常。

3 结论与建议

套管外补贴在惠州油田的成功应用,为海洋石油类似套管问题修复工作提供了实践支持。通过对作业过程出现的复杂情况进行深入分析,得出如下结论及建议。

(1)该套管外补贴一般适用于套管外无水泥封固的情况,因此作业前,测井不仅要确定套管破损位置,也要密切关注环空外水泥返高情况。如果遇到套管外有水泥的情况,理论上也可以进行套铣后进行补贴,但需要做套铣和其他方案的经济性比对。

(2)临时弃井方式建议采用下部打水泥塞,上部坐可钻式桥塞,并在桥塞顶部垫细砂和稠浆,这种弃井方式在实践中被证实高效可行。

(3)切割后补贴前的割口打磨和套铣作业缺一不可。打磨是为了将割口修成45°斜坡,套铣是为了模拟补贴下入工况。如果不达标建议重复操作至满足条件为止。

(4)补贴完成后套管处于受拉状态可以让补贴密封更好,这一点经历了时间的考验。截止发稿时,该套管补贴技术在胜利油田和中海油陆丰油田均获得成功应用。

纵观全球,对于补贴完成后需要承重的隔水套管补贴而言,跟踪Logan公司出货的20余套补贴应用情况,还没有文字记载成功的案例。因此,对于补贴完成后需要承重的补贴可靠性,还需要接受海涌、海生物等各种恶劣海洋环境及时间的挑战!

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