硝镁加热器腐蚀的原因与改进

2015-12-21 08:37尹升宝烟台巨力精细化工股份有限公司山东烟台265200
化工管理 2015年8期
关键词:加热器成品硝酸

尹升宝(烟台巨力精细化工股份有限公司,山东 烟台 265200)

1 浓缩装置概述

浓缩装置主要包括硝酸镁蒸发浓缩、稀硝酸浓缩、和浓硝酸储存,稀硝酸浓缩由五套独立的浓缩系统组成,硝酸镁蒸发浓缩由三套(两大一小)独立的蒸发系统组成。

1.1 浓硝酸生产原理

在浓硝酸实际生产中,硝酸与水形成的是二元恒沸混合物,最高恒沸点121.9℃,相对应的汽、液相硝酸浓度为68.4%,达到相平衡,继续蒸馏气、液相浓度不会改变,不能得到68.4%以上的浓硝酸。在实际生产中采用特殊的蒸馏—萃取蒸馏。

在硝镁法生产浓硝酸过程中,将硝酸镁(脱水剂)作为第三组分加入稀硝酸中,增大混合液中硝酸的蒸气分压,使蒸气中硝酸含量提高。硝酸浓缩塔分为提馏段和精馏段,提馏段应用萃取蒸馏进行生产(出提馏段硝酸蒸气为85%左右),精馏段应用精馏操作进行生产(出精馏段硝酸蒸气为98%左右),98%硝酸蒸气进入冷凝器冷凝,1/3回流进入精馏段顶部维持连续生产,2/3成品酸漂白后进入成品贮槽。

1.2 稀硝酸浓缩的工艺流程

浓度60%左右的稀硝酸、浓硝酸镁溶液(比为1∶3-4)进入混合分配器,混合后中部硝酸浓缩塔进入;浓缩塔下部为提馏段,浓硝镁溶液吸收稀硝酸中水份后,成为稀硝酸镁溶液,从塔底部流入硝镁加热器,经加热脱硝后流入稀硝酸镁槽,硝镁加热器中产生的二次蒸汽进入硝酸浓缩塔底部,作为蒸馏操作的热源。

含量约85%的硝酸蒸汽由提馏段进入硝酸浓缩塔上部的精馏段,浓缩为98%以上的硝酸蒸汽,经漂白塔进入浓硝酸冷凝器冷凝为浓硝酸,再经漂白塔漂白脱除氮氧化物后进入成品酸冷却器,冷却后的成品酸进入成品酸储槽。工艺流程见图1。

1.3 硝镁加热器的结构

浓缩系统共有五台硝镁加热器,加热器为双程盘管。换热器尺寸为φ1500 mm(φ900)×8 mm×长6250 mm×高2065 mm,换热管为φ25 mm×2.0 mm,换热面积约为171m2,材质为304L不锈钢。

2 硝镁加热器腐蚀情况及原因分析

2.1 硝镁加热器因长期接触硝酸镁溶液,受硝镁溶液冲刷及硝酸的腐蚀而损坏,影响换热效果,致使停车检修,浓缩塔、漂白塔要进行降温,检修结束后又要进行升温,该过程中温度变化不均匀就能造成高硅铸铁浓缩塔、漂白塔及冷凝器管破裂,从而无法正常生产,因此硝镁加热器盘管经常损坏制约了浓缩装置的稳定运行。

2.2 硝镁加热器腐蚀的原因分析。

全面腐蚀(均匀腐蚀):腐蚀程度大致均匀,设备表面腐蚀均匀。

进入硝镁加热器的稀硝酸镁中硝酸含量约为1.0%,在约160-170℃的条件下,含少量硝酸的稀硝酸镁溶液会对304L不锈钢造成较快的腐蚀,硝镁加热器就会受到均匀腐蚀。

晶间腐蚀:腐蚀是从表面沿晶粒边界向内发展,外表没有腐蚀迹象,这种变化通常是由于焊接引起。

硝镁加热器腐蚀的主要原因是晶间腐蚀。硝酸呈现氧化性,在硝酸介质中不锈钢的晶间腐蚀非常明显,随着硝酸浓度和温度的升高而更加显著。

磨损腐蚀:金属表面受高流速和湍流状的流体冲击,保护膜受到破坏,属冲击腐蚀。高速流动的液体中含有空气,使腐蚀变得更为严重(空蚀或气蚀),使保护膜受到破坏,属于磨损腐蚀。

硝镁加热器进料管位于加热盘管的上部,加热盘管受到高温的稀硝酸镁溶液的冲涮,腐蚀较快;加热盘管顶部温度最高,此处硝酸镁溶液温度最高,脱硝最快,硝酸蒸汽浓度及温度最高,进料管法兰短节根部及加热器锥体部位的硝酸蒸汽浓度与温度高,腐蚀严重。

3 硝镁加热器防腐蚀控制措施

3.1 工艺方面的控制

稀硝酸镁含硝高的原因有:硝酸镁溶液沸腾情况不好、进料比不合适、硝镁加热器有漏点破坏负压、浓硝酸镁浓度不合适、加热器盘管漏蒸汽、操作不稳定等。

为确保稀镁含硝在0.1%左右:①提高硝镁加热器内硝镁溶液的温度,提高沸腾程度;②调整稀硝酸与浓硝酸镁进料量,提高稀镁浓度;③调整稀镁蒸发系统,提高浓镁浓度,在74-80%;④定期对硝酸镁溶液进行沉降,滤掉杂质,提高脱水能力。⑤硝镁加热器用1.0MPa的蒸汽,为保证蒸汽的稳定,在进浓硝装置前的1.8MPa的中压蒸汽总管上增加一个调节阀,设定为1.2MPa,投自动,确保硝酸镁加热器的操作稳定。

3.2 设备方面的控制

①设备安装时确保浓缩塔、漂白塔塔体正,防止塔体不正造成塔内液体偏流,换热不均;②浓缩塔、漂白塔装填料时一定要摆放正且沿塔壁每隔1米加一圈四氟带,防止液体偏流,换热不均;③浓缩塔、漂白塔的分布器必须安装水平,防止液体分布不均匀,换热不均;④硝镁加热器内的液面确保在加热盘管以上,减少物料沸腾时对加热盘管的冲涮。⑤硝镁加热器物料入口在加热器椎体顶部位置,一个入口,对此处进行改造,将进料入口改为两个,由加热器底部向上150mm处的水平位置进入,同时为减少物料的流速设计了一个缓冲槽,硝镁溶液经过缓冲槽缓冲后再进入硝镁加热器的底部,降低了物料对加热器的冲刷。

4 结语

硝酸镁加热器腐蚀问题仍然没有彻底解决,目前只能采用合理的技术方法,在经济、安全的情况尽量延缓腐蚀的程度,来确保硝酸浓缩装置长周期安全稳定运行。

[1]烟台巨力精细化工股份有限公司.浓硝酸装置操作规程.2014.

[2]济南双硝技术服务公司硝酸培训手册.

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