胡海兰 杨芳(兰州石化公司研究院)
优化主风机组的汽轮机发电
胡海兰杨芳(兰州石化公司研究院)
某石化公司炼油厂300×104t/a重油催化裂化装置1#主风四机组系统为主要能量回收系统。根据催化装置全流程Petrosim模型分析计算,四机组功率不匹配,汽轮机存在增加蒸汽用量、提高装置发电量的潜力。试验表明,缓慢增大1#主风机组汽轮机用汽量至设计负荷最大用汽量160t/h(增长幅度为3t/h),并确保1#主风机组未出现波动、轴温上涨现象,可提高此装置1#主风机组发电量约1000kWh,每年可为公司节约0.284×104t标煤,增加收入467.72万元。
炼油厂重油催化裂化四机组发电量节能
某石化公司300×104t/a重油催化裂化装置1#主风四机组系统为主要能量回收系统。该系统设计总功率为:烟机32500kW,主风机31015kW,汽轮机16300kW,发电机22000kW,是目前亚洲功率最大的四机组之一。实际运行时,四机组汽轮机使用装置自产6.4MPa次高压蒸汽,烟机采用再生烟气共同作为动力源,驱动主风机做功,为再生器的再生提供氧气,过剩和不足的功分别由电动机发电和用电来平衡负荷。
300×104t/a重催装置1#主风四机组2009年发电量维持在5000kW左右。但锅炉出口6.0MPa蒸汽至装置气压机组汽轮机与主风四机组汽轮机总流量低于2个汽轮机组蒸汽用量之和;且公用工程能量优化项目外方专家现场调研时发现,装置主风四机组汽轮机主气门开度只有50%左右时用气量不应达到160t/h的设计最大负荷;在利用催化装置Petrosim全流程模型模拟时,四机组也存在功率不匹配的问题(主风四机组汽轮机用汽量偏高);计量部对主风四机组汽轮机用汽量表进行检查时,也发现其流量量程与维修公司设计计算书不一致,且其压力单位兆帕和千帕在加法运算中混用。针对上述问题,利用2010年6月装置大检修的机会,实施了“提高300×104t/a重催装置1#机组发电量”的能量优化项目。
根据催化装置全流程Petrosim模型分析计算,四机组功率不匹配,汽轮机存在增加蒸汽用量、提高装置发电量的潜力。通过现场调研,发现300× 104t/a重催装置1#主风四机组汽轮机调速器开度58%仍有增加发电量的机会。
为考察操作调整后1#主风机组正常负荷下最大发电量、1#主风机组达到最大发电量后装置能耗变化,以及在最大发电量下机组运行情况是否平稳,实施了以下方案:
1)大检修期间校正锅炉出口6.0MPa蒸汽流量表,气压机组汽轮机入口、1#主风机组汽轮机入口蒸汽流量表,确认其真实准确。
2)调整装置产汽量至最大负荷,保证1#主风机组汽轮机提高用汽量后,产汽量仍满足机组需求,次高压蒸汽压力维持在5.95~6.0MPa。
3)协调保证低压汽压力0.8~0.85MPa。
4)联系动力厂1#中央变电所,留有20000kW负荷余量,以确保在1#主风机组载荷发生波动后,有余量由发电转为用电;或者是在1#主风机组跳闸后,能够迅速启动2#主风机组确保装置及时开工。
5)在1#主风机组运行正常情况下,缓慢开大烟机入口高温调节碟阀,再生器压力自动调节双动滑阀开度在1%~1.5%之间,并确保1#主风机组未出现振动波动、轴温大幅度上涨现象。
6)缓慢增大1#主风机组汽轮机用汽量至设计负荷最大用汽量160t/h(增长幅度为3t/h),并确保1#主风机组未出现波动、轴温上涨现象。
方案实施中需注意以下事项:
1)分厂协调装置应在375t/h满负荷加工量运行状态下工作。
2)气压机组中间冷却器冷却效果差,原因为循环水水质差,需提高气压机组中间冷却器冷却效果,使气压机组不会成为装置满负荷时的瓶颈,影响装置处理量不能达到最大值,从而没有足够的烟气进行发电。
3)装置操作人员须密切注意整个变化过程中机组各点振动、温度以及工艺参数变化状况并做详细记录。
4)由设备研究院大机组在线监测人员密切观察S8000中机组运行状况。
表1 实施数据
2011年8月,300×104t/a重催装置进行了系统检修,校正了气压机组汽轮机入口蒸汽流量表,1#主风机组汽轮机入口蒸汽流量表。待9月份1#主风四机组运行后,装置于9月20日进行了标定,将四机组汽轮机入口蒸汽调速器开度由55%提高至82%,蒸汽流量调高至约160t/h的设计最大操作流量(表1)。在保证工艺操作条件基本不变和机组运行平稳的前提下,装置四机组发电量提高约1000kWh。
装置1#主风四机组汽轮机蒸汽用量增加后,在保证工艺操作条件基本不变和机组运行平稳的前提下,装置发电量提高了1063kWh,每年可为公司节约0.284×104t标煤,增加收入467.72万元(表2)。
表2 经济效益分析
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.002.002
2014-06-30)
胡海兰,高级工程师,2010年毕业于华东理工大学,从事能量优化技术研究工作,E-mail:cnhhl@163.com,地址:甘肃省兰州市西固区清水街17号兰州石化公司研究院,730060。