李小凯
摘要: 本文着重分析了国电霍州二期发电厂600MW机组和江苏镔鑫特钢综合利用节能项目40MW机组汽轮机调试过程中顶轴油系统在投运时的异常情况,并指出问题产生的原因。
关键词:顶轴油 高度 转速 振动 影响
1、国电霍州二期发电厂汽轮发电机组由东方汽轮机厂生产的汽轮机。该机组汽轮机型号NZK600-24.2/566/566超临界、中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。本机通流部分由高/中、低压缸组成。高/中压缸为双层缸结构,高压部分1+7级,中压部为6级;低压缸为4 × 6压力级。高/中、低转子均采用整锻结构,刚性连接。为了减少机组在盘车启动时的力矩,配有高压顶轴装置。该系统由两台顶轴油泵(出口油压8~12MPa)、滤网、过压阀、及管道和仪表组成位于汽机房零米, 油源由润滑油冷油器后(入口油压0.2MPa)接入。每个轴承所需的顶轴油压由油压分配器上的控制阀控制, 分别向轴承下瓦顶轴油孔供入高压顶轴油,以保证转子被高压油顶起足够的高度(顶起高度大于0.06~0.10mm)。各泵出口装设逆止阀以防汽轮发电机在运转时的油流入系统。
2012年5月18日19:28,汽机第一次定速3000r/min检查各项指标正常,在打闸停机惰走过程中,当转速将至40r/min时,突然快速下降到0转速,而整个惰走时间只有38分钟。经过分析,认为顶轴油压调整的太大,大轴顶起高度太高(0.085mm),缓慢一点点降油压观察,最终各参数趋于稳定,整个机组惰走时间达到47分钟,问题解决。
2、江苏镔鑫特钢综合利用节能项目40MW机组,汽轮机为青岛捷能汽轮机集团股份有限公司生产的N40-8.8型凝汽式汽轮机。
2.2调试过程
2015年03月04日润滑油系统、顶轴油及盘车系统进行调试。
启动润滑油泵及顶轴油泵,调整顶轴油总管压力至16.5MPa,分别调整各轴承前的顶轴节流阀,使轴颈顶起。
2015年03月08日汽轮机冲转过程中,转速≥210r/min联锁停顶轴油泵(厂家说明书要求),在顶轴油泵停止瞬间,汽机振动明显有一个跳动的现象,汽轮机后轴X方向从最初13um跳动47um,其他各轴也有一个明显的跳动过程。
经过分析,决定将顶轴油泵转速停联锁≥210r/min提高到≥240r/min,再次启动,汽机振动跳动现象消失。
3.问题分析
顶轴油系统通过调整各轴瓦分配装置,调节各轴承进油压力,因高、中、低压汽轮机转子、发电机转子重量不同,因需要不同的压力,才能得到基本相同的油膜厚度,当顶起油泵已启动,而轴尚未顶起瞬间,顶起油的压力瞬时会升高。但轴被顶起,排油畅通之后,油压即下降而保持某一稳定值。这时轴瓦内已能自动形成并保持完整的润滑油膜。当汽机转速达到一定转速后,轴承油膜的厚度和均匀性及完整性都会受到较大影响,所以对转子的稳定性产生不稳定因素对转子振动产生较大影响。
4.结束语
通过对以上两个实例问题的分析,可以看出顶轴油系统对汽轮机组的顺利启、停和安全运行起到至关重要的作用,通过优化顶轴油系统各参数有利于減小或避免由此带来的影响,加强对顶轴油系统的管理,确保汽轮机组安全性,创造更大的经济效益和社会效益。
参考文献:
【1】 吴季来,汽轮机设备及系统【M】.北京:中国电力出版社,2006
【2】 陈胜军,刘金生,高鹏里.百万千瓦级汽轮机顶轴油系统异常原因的分析与处理【C】.第二届全国火力发电厂汽轮机专业技术交流研讨会,2008
【3】 李录平.汽轮机组故障诊断技术 [M] .北京: 中国电力出版社,2002.