13000Nm3/h空分设备精氩塔氮塞处理与调整优化操作

2015-10-14 11:31张勇志李豪姜琳
科技视界 2015年28期

张勇志 李豪 姜琳

【摘 要】介绍了氩系统调试期间,精氩塔频繁氮塞的现象和应对方法。

【关键词】调氩;氮塞;优化操作

【Abstract】The commissioning process of argon system are detailed, Fine argon tower nitrogen blocking is analyzed, and how to treat it.

【Key words】Argon generation system; Nitrogen blocking; Operation optimizing

1 制氧系统流程简介及精氩塔氮塞现象描述

某氧气厂五期制氧设备为KDONAr-13000/13000/360型空分设备,于2012年6月达标投产。此制氧装置采用目前国内流行的常温分子筛净化、空气增压透平膨胀机、全精馏无氢制氩流程。采用了河南开元空分集团专利:自主开发的新型粗氩塔冷凝器技术。新型不用排放不凝气的粗氩塔冷凝器,彻底解决了由于结构原因发生粗氩塔冷凝器的泄漏问题,安全系数大大提高。采用特殊处理,流动能力和流动特性得到了改善。避免了粗氩塔冷凝器泄漏的潜在危险,并改善了粗氩塔塔内精馏工况,粗氩塔负荷和工艺氩产量都增加了10%左右,取得了显著成效。

2012年6月氧气氮气产量及纯度均达到合同设计值,氩系统投入以后发现精氩塔工作不稳定,频繁氮塞。具体现象有:精氩塔上部、下部压力大幅波动并越来越高,基本在20kpa以上。投自动的精氩塔废气放空阀开度越来越大甚至全开,工艺氩流量也随之剧烈波动无法控制,并且越来越小,精氩塔冷凝器的液氮液位逐渐升高,精氩塔冷凝器氮气去污氮气总管阀门的开度越来越小。精氩塔工况波动影响到整个氩系统甚至主塔的波动,严重影响空分的平稳运行。

2 制氩系统工作原理简介

氩馏份气体从上塔中部相应部位抽出,导入粗氩塔的底部,低温精馏,最终得到含氩99.7%和含氧≤2×10-6的工艺氩气,部分工艺氩气被导入精氩塔中部,继续精馏;其余大部分被冷凝器另一侧的液空所冷凝,作为粗氩塔的回流液,粗氩塔上部粗氩冷凝器采用过冷后的液空作冷源,粗氩塔冷凝器中蒸发后的液空蒸汽和相当于2%总液空量的液空同时返回上塔。工艺氩气从精氩塔中部进入作为上升蒸汽参加精馏,与此同时在精氩塔蒸发器氮侧利用下塔顶部来的压力氮气作为热源,促使精氩塔底部的液氩蒸发成上升蒸汽,而氮气被冷凝成液氮节流后送入上塔参加精馏。来自过冷器并经节流的液氮进入精氩塔冷凝器作为冷源,使精氩塔顶部产生回流液,以保证塔内的精馏,使氩氮分离,从而在精氩塔底部得到99.999%Ar的液氩。这些液体被导入液氩贮槽。氩馏分组分含量和流量是氩系统精馏工况的关键,多种因素都会导致氩在上塔的分布的变化。大量经验证实,氩馏分中氩含量是随氧纯度的上升而降低的,氧纯度每变化0.1%,氩馏分中氩含量就会变化0.8%~1%[1]。氩馏分中氩含量的变化,就有可能使氩馏分中含氮量过多,大量氮进入粗氩塔后不能被粗氩冷凝器液化,积聚在粗氩冷凝器粗氩侧,从而导致粗氩冷凝器温差大幅减小,甚至为0,这就是“氮塞”现象。如果氩馏分中超标的氮被工艺氩导入精氩塔,聚集在冷凝器氩侧,由于其温度与液氮温度相近甚,将使精氩冷凝器无法工作,精氩塔中的上升气不能被冷凝器液化,工艺氩不能被导入精氩塔,从而引起精氩塔氮塞。

3 系统工况的调整

本套项目中,精氩塔频繁出现压力升高,工艺氩无法正常进入精氩塔等一系列现象,由此首先对整个系统工况做了相应调整和优化。

1)稳定出口压力,空压机的恒压控制通常采用两种方式

方式一,通过放空阀进行自动控制,保证始终有一定开度的放空量,切换时放空阀自动跟踪,以弥补纯化系统充压过程造成的系统压力下降。方式二,通过空压机入口导叶进行自动控制,切换时导叶自动开大,来弥补空压机出口压力的降低。依据本机组自身条件,采用了第一种调节方式调节。达到了空压机出口压力稳定的要求,使系统切换时平稳进行。

2)纯化系统的优化

(1)调整纯化系统充压时间在16分钟,使充压阀逐步打开,以保障整个充压期间压力基本稳定,从而使分子筛切换时主塔工况尽可能平稳。

(2)调整再生气量稳定,通过调整与冷吹、放空切换阀串联的手动阀开度,使再生气气量在分子筛吸附解吸过程中基本保持一致。

(3)调整膨胀空气流量,控制膨胀空气进上塔的流量,旁通了部分膨胀空气去污氮,减少了膨胀空气进上塔的气量。

(4)通过调整上塔、下塔液氮阀以及氧、氮、污氮返流气的气量比例,使下塔液空纯度为36~38%,下塔液氮纯度10ppm以内,上塔氮气纯度10ppm以内,污氮含氧量为2%以下。

(5)降低上塔操作压力,改善主塔及氩馏分组分结构。使污氮出分馏塔压力从17kPa降低到14.5kPa。

(6)调整的粗氩塔工况,把主塔和粗氩塔看做一个整体来考虑,两者中任一参数偏离正常工况通常都会引起其他参数的变化,因此操作调整时一定要具有前瞻性,且缓慢操作,工况稳定的基础上,调整氩馏份氩含量在设计范围内。

(7)精氩塔工况的调整,调整精氩塔废气放空阀的PID设定参数,使精氩塔压力保持平稳。适当提高精氩塔冷凝器蒸发侧压力,使精氩塔工作趋于连续。

采取以上措施后,精氩塔终于能够连续稳定的工作,氩系统和主塔系统工作稳定,氧氮氩产品纯度及产量均达到或超出设计值,液氩产量达到了410 Nm3/h左右,赢得了业主的满意和信任。

4 结束语

氩系统的稳定运行受很多因素的影响,因此要保证制氩系统的稳定,就要全面考虑分析工况,找出异常的工况的诱因,有针对性采取措施,切记经常、大幅度调整工况,氩系统的每次细微调整均需要较长时间才能在工况上反映出来,因此保持清晰的思路,平和的心态。

【参考文献】

[1]李化治.制氧技术[M].北京:冶金工业出版社,2005.

[2]汤学忠,顾福民.新编制氧工问答[M].北京:冶金工业出版社,2003.

[责任编辑:邓丽丽]