□ 孙清华
瞄准靶心:一击即中气藏
□ 孙清华
让地质和工程无缝连接,力争每方气汩汩而出。
□ 中原油田天然气产销厂组织人员对部分结盐井、积液井进行研究分析,根据各井的不同生产状况,制定出切实可行的“一井一策”生产制度和维护措施,确保文23气田平稳生产。图为该厂采气管理二区职工在调整气井流程。赵奕松 摄
文23气田储层低孔低渗,户部寨气田储层低渗致密,两个气田探明天然气地质储量191.47亿立方米,是中原油田东濮老区主力气田。
户部寨气田从1992年投入开发,文23边块早在1985年开始开发。这些气田曾为中原油田立下汗马功劳。自2007年起,两个气田面临着储量丰度低,储层致密,波及半径小,单井产能低、递减快等现状。特别是生产井投产平均稳产期仅11个月,50%左右的气井稳产期小于两个月。
“我们气田低孔低、储层埋藏深的储量达191亿立方米,必须找到一个适合这种气藏开发的技术,提高气田储量动用程度和采收率,解放‘冷宫’储量。”中原油田天然气产销厂气田地质工艺研究所副所长李兴业说。
“在微构造精细研究的基础上,综合储层研究和剩余气评价,落实挖潜目标,卫351块经过精细气藏描述,新解释断层呈弧形展布,形成多个构造高点,等深线解释更加合理,理顺气水变化关系,提出部署调整井1口、侧钻井两口、老井试气1井次,预计增加动用储量3.5亿立方米。”李兴业说。
运用新资料、新方法,精细构造解释,落实构造控制型剩余气。他们采用新采集的濮卫~文北高精度三维地震资料,通过井斜校正、合成记录标定层位、骨干剖面搭架、纵横剖面闭合解释等工作,重点刻画了块内小断层,结合气水关系开发动态,明确了小断层的组合,落实了文23气田边块和户部寨气田构造,编制了文23气田、户部寨气田沙四段1~8砂组、中生界顶面构造图。
“与老构造相比,整体构造格局没有变化,但复杂小断块构造研究精度有了明显提高。”李兴业说。
经过精细研究,他们发现文23气田西块沿文68断层形成3个局部构造高点,南块文104断层内部增加两条小断层,东块结合开发动态,重新组合内部小断层,将东块中北部分为3个断块区等一系列新成果。
在此基础上,他们开展沉积微相研究,落实油气富集有利相带和沉积微相控制型剩余气。通过对户部寨气田岩心相、测井相综合分析认为,户部寨气田沙四段主要发育洪水—漫湖、浅水重力流、半深湖等4种亚相,可进一步划分为7种微相砂体类型。整体上沙四段呈现上灰下红的典型特征,其中,砂坪和重力流水道是油气富集的有利相带。
经过多年开发,原来好的储层都已经采得差不多,中原油田技术人员认为要想有新的发现,必须从那些以前认为不是好储层的地方下手。
“以前,沙三下有一套薄差层,多年以来都认为不会有工业气流,随着开展老井复查,电测解释认为是油层,通过对测井资料二次解释是气层,这就是潜力所在。”李兴业说。
文23气田和户部寨气田顶部大范围发育盐岩盖层,边界断层具有良好封闭性,针对这些特性,他们开展沙三下表外储层研究,增加可采储量。通过开展老井复查,落实了沙三下表外储量;通过储层下限评价,利用新标准对老井进行二次解释,发现沙三下储层共36口井有气层显示,细分为9个小砂体。大胆部署4口井,累计增气1583万立方米,其中部1-2井,日产气2.64万立方米,部1-7井日产气2.5万立方米。下一步,他们将继续开展5口井的试气工作,预计开发井网完善后,可形成年产能2000万立方米。
他们还开展非常规储层研究,对致密储层进行试气。文23气田和户部寨气田沙四段沉积自下而上,水体逐渐变深,水动力条件变差,沙四段顶部和沙三下储层物性明显变差,通过老井复查,发现文23-5井沙四段1~2层的砂泥层存在潜力,他们对该层实施补孔压裂,日增气1.5万立方米,增加可采储量0.3亿立方米,并实现了致密储层产能突破。随后,进一步开展非常规储层研究,评价地质储量1.76亿立方米,他们利用致密层分布区内的8口低效井优选上返生产,把这些地质储量全部采出来。
截至目前,他们根据研究成果,累计实施各类新井措施78井次,文23气田边块和户部寨气田分别增加可采储量2.59亿立方米和4.77亿立方米。
“经过对文23南块构造新认识,发现文104块断层和文105块断层构造夹角处面积增大,高部位剩余气富集,部署文23-45井后,钻遇到原始地层压力38兆帕,日产气3万立方米,增加动用储量4500万立方米。”李兴业说。
在深化地质认识上,中原油田技术人员创新采气工程技术,配套技术挖潜调整,让地质和工程无缝连接,努力增加动用储量,力争每方气汩汩而出。
他们利用调整井挖掘局部构造高部位剩余储量,针对气田构造和储层的新认识,在剩余气富集区域强化调整井部署。卫351块内部在卫351块中间部署卫351-4井,增加动用储量1.2亿立方米。针对剩余气富集程度较低的区域,他们通过优选低效井侧钻来挖掘剩余气潜力。部署了文69-侧1和文23-侧20井,日增气4.5万立方米,增加动用储量0.5亿立方米。他们不仅挖掘了平面剩余气潜力,也证实深井、厚盐层气井开窗侧钻的可行性。
他们根据产出剖面测试结果,选择产出状况差的层位针对性实施重复压裂,达到改善产出剖面的目的。部1-7井沙四1砂组,储层为二、三类储层,产出不均衡,重复压裂后日增气1.5万立方米,产层比例由46%上升到80%,二类层动用程度由16.3%上升到78%,三类层动用程度由4.8%上升到93.1%。同时,他们针对射开程度高、受井况的影响、纵向重复压裂难度大的气井,利用4套技术实现纵向选择性储层射孔,改善层间差异。文22井,套管腐蚀严重,无法对潜力层沙四4砂组实施改造,通过全井下4时套,实施压裂后,日增气0.4万立方米。
开发后期,不断出现生产和技术问题,他们有针对性地开展采气工程技术研究,形成了九大类排水采气系列技术。其中,连续气举排液技术形成了适合气井的特色排液思路,解决了过去油井设计模式下难以掏空井筒积液的难题;小油管排液采气,提高排液能力30%以上。
经过几年研究攻关,户部寨气田和文23气田,采收率分别提高5个百分点和2个百分点,自然递减率从35%下降至28%。
“下一步将在文23边块和户部寨气田挖潜调整工作量21井次,预计增加(恢复)动用储量9.14亿立方米,采收率分别提高5个百分点和8个百分点,投入产出比达到1:7.3。”李兴业高兴地说。
(作者单位:中原油田)