王登化,邹美群,李庆华(1.江西机电职业技术学院,江西 南昌 001;.江西师范大学,江西 南昌 00;.常州科研试制中心有限公司,江苏 常州 10)
矿用防爆柴油机DOC减排装置的研发
王登化1,3,邹美群2,李庆华3
(1.江西机电职业技术学院,江西 南昌 330013;2.江西师范大学,江西 南昌 330022;3.常州科研试制中心有限公司,江苏 常州 213023)
针对目前矿用防爆柴油机尾气中CO、HC排量高,严重危害矿下工作人员身体健康的现状。为此,我们利用柴油氧化催化剂(DOC)成功研发了一种适于矿用防爆柴油机的DOC减排装置,该装置对尾气中CO的转化率高达95%以上,HC的转化率也高达80%以上,且使用寿命长,具有很好的经济环保价值,适于在矿用防爆柴油机车上推广使用。
防爆;柴油氧化催化剂;转化率;环保
10.16638/j.cnki.1671-7988.2015.12.011
CLC NO.: U463.9Document Code: AArticle ID: 1671-7988(2015)12-27-03
以矿用防爆柴油机为动力的煤矿辅助运输车辆具有动力充足、方便灵活和效率高等优点,目前在煤矿上得到了广泛使用。矿用防爆柴油机是在地面柴油机基础上改造而成,最主要的措施是增加了进、排气防爆系统,但该措施使柴油机的进、排气阻力增大,充气效率降低,致使缸内燃烧恶化,尾气中CO、NOx和颗粒物(PM) 污染严重。CO、NOx和颗粒物(PM) 对人体健康危害很大,严重威胁人体健康。由于井下通风条件受限,有害气体积聚而不易扩散,造成局部浓度增大,使井下工作者的生命安全和身体健康受到严重危害,本文就矿用防爆柴油机排气后处理进行研究,研制过程及方法如下。
柴油氧化催化剂(DOC)减排装置的研发,关键是芯体配方的确定,配方合理与否,直接关系到DOC减排装置对尾气中有害气体CO、HC的转化率及芯体价格,为此,我们通过理论及经验确定了适于洛拖LR6108柴油机的DOC减排装置,并经过台架试验验证。
1.1洛拖LR6108柴油机原机特性的研究
本论文针对常州科试集团使用较多的洛拖 LR6108柴油机为例进行其DOC减排装置的研发,为进行DOC的选型与匹配,需了解柴油机的原始排放特性。因此通过试验台架对洛拖LR6108柴油机的特性进行研究,得到了其外特性及排放特性。所试验发动机的参数如下表1。
表1 LR6108柴油机参数
1.2DOC催化剂的配方研究及结构设计
针对柴油机原机排放特性,提出采用加装柴油氧化催化剂(DOC)来氧化去除一部分原机排放中的CO和HC,从而降低CO和HC的排放,表2列出了DOC的选型参数。
表2 DOC的选型参数
为初步测试所选型催化剂的主要性能,需要进行台架评价试验,因此对所选型催化剂进行简单封装,图1为初步测试DOC对CO和HC转化率的封装结构图。
图1 DOC性能评价封装结构示意图
由于防爆柴油机要求DOC表温不能超过150℃,因此需对DOC进行隔热封装处理,以确保表温不超过150℃。图2和图3显示了实际装车的隔热DOC封装结构及实物图。
图2 隔热DOC设计结构图
图3 隔热DOC实物图
利用图1所示封装后的DOC减排装置在柴油机试验台架上对所选型的DOC性能进行测试评价。本试验主要测试各工况下DOC减排装置对CO和HC的转化率及DOC造成的压力损失等。测试结果如图4至图12所示。从图4至图9可以看出DOC对CO和HC的转化率很高,尤其是在负荷较大时,转化率都在90%以上,能够大幅降低CO和HC的排放。图11和图12显示DOC造成的压力损失最大也不超过4kPa,说明加装DOC减排装置后不会增加太大的排气阻力。
从图10可以看出,加装DOC减排装置后,尾气中NO2浓度偏高,尤其是当负荷率为75%时,NO2体积溶度大于400ppm。NO2体积溶度为什么会比加装前还要高,原因是初始催化剂的配方会对NO有比较强的氧化性,导致催化剂出口处NO2浓度偏高,而 NO2浓度增加是不期望的。根据试验结果对催化剂提出了改进想法,使催化剂对NO的氧化性减弱,同时不降低对CO和HC的氧化效果。据此改进了催化剂配方,试验结果表明改进催化剂配方后保持了CO和HC的转化率,并一定程度上降低了催化剂出口处NO2的浓度,如图13所示。
通过台架耐久试验及实车耐久试验对DOC的耐久性进行研究。经过在矿井下实车运行700小时后,高怠速工况下DOC入口CO浓度为395,出口CO浓度为22,CO的转化率亦高达95%,DOC的性能基本没有下降,能够满足实际应用的需求。
本次研发的矿用防爆柴油机柴油氧化催化剂(DOC)减排装置具有以下几个优点:
(1)对柴油机尾气中CO和HC的转化率很高,尤其是在负荷较大时,转化率都在90%以上;
(2)实车加装 DOC减排装置后不会增加太大的排气阻力,压力损失最大也不超过4kPa;
(3)实车运行700小时后,CO转化率亦高达95%,性能基本没下降,能满足实际应用需求。
图4 不同转速负荷下DOC入口处HC的排放特性
图5 不同转速负荷下DOC出口处HC的排放特性
图6 不同转速负荷下DOC对HC的转化率
图7 不同转速负荷下DOC入口CO排放特性
图8 不同转速负荷下DOC出口CO排放特性
图9 不同转速负荷下DOC对CO转化率
图10 不同转速负荷下DOC出口处NO2排放特性
图11 不同转速负荷下水洗箱入口排气背压
图12 不同转速负荷下DOC与水洗箱串联后DOC入口排气背压
图13 改进配方前后DOC出口NO2浓度对比
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Research and development of DOC reducing emissions device for mine
flameproof diesel engine
Wang Denghua1,3, Zou Meiqun2, Li Qinghua3
(1.Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology, Jiangxi Nanchang 330013;2.Jiangxi Normal University, Jiangxi Nanchang 330022; 3.Changzhou Development & Manufacture Center Co., Ltd., Jiangsu Changzhou 213023)
In view of the present mine flameproof diesel engine exhaust gas of high capacity CO and HC , Serious damage to the workers health status under mine.To do this,We use diesel oxidation catalyst (DOC) successfully developed a suitable for DOC of mine flameproof diesel engine emission reduction device,The device conversion rate for the gas of CO is as high as 95% above, HC conversion rate is as high as 80% above, and long service life, has the very good economic and environmental value, suitable for use in mine flameproof diesel engine vehicle.
flameproof; diesel oxidation catalyst; conversion rate; environmental protection
U463.9
A
1671-7988(2015)12-27-03
王登化,讲师,就职于江西机电职业技术学院。主要从事矿山辅助运输设备的研发工作。