600MW机组增效扩容改造中辅机适配性研究

2015-09-12 01:55顾伟飞施浩勋邬荣敏
浙江电力 2015年3期
关键词:通流辅机磨煤机

顾伟飞,施浩勋,余 斌,邬荣敏

(1.浙江浙能技术研究院有限公司,杭州 310003;2.国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014)

0 引言

火力发电企业面临着越来越大的节能减排压力,在原有300 MW和600MW机组主设备厂家预留的设计裕量基础上,适当进行机组扩容是非常必要的。从增效改造后的机组运行情况来看,先进汽轮机设计技术的使用和制造安装水平的提高,机组热耗和供电煤耗方面大致能提高2%~4%[1,2]。但在机组扩容的目标值方面,还存在一些问题[3]:如某发电厂300 MW机组通流改造增容至330 MW后,由于辅机设备凝汽器冷却管清洁系数下降且冷却面积偏小,在TRL(夏季工况)运行时,凝汽器真空超过11.8 kPa,即使机组勉强维持高负荷运行,经济性也很差;又如某发电厂600MW机组通流改造后,锅炉送风机容量偏小,全负荷时全风压偏低,故机组也未能满足扩容至660 MW的要求。

为避免出现机组增效扩容时辅机设备不能满足扩容要求,在某发电厂600MW机组汽轮机通流改造方案的可研阶段,同步进行了辅机设备适配性的研究,主要通过机组超出力试验并结合理论计算的方式,重点论证汽轮机、锅炉、发电机的关键辅机能否满足机组扩容的要求。

1 机组增效扩容改造及验证试验

某发电厂3与4号600MW机组汽轮机为亚临界、中间再热、单轴、三缸、四排汽、凝汽式汽轮机,型号N600-16.7/538/538-1。与自然循环、蒸发量2 019t/h的汽包锅炉及600MW水氢氢冷却发电机配套,机组于2004年投运。为进一步挖掘机组节能增效潜力,在机组大修期间对汽轮机进行通流改造,并将机组额定出力提高至660MW。该机组增效扩容改造前后试验数据见表1。

表1 机组主要性能指标

为了掌握汽轮机、锅炉、电气系统主辅设备能否满足机组扩容至660 MW的要求,对3号机组进行了试验验证,机组在超出力负荷645.2 MW下稳定运行2 h,并通过减少循环水量来模拟夏季设计背压9.5 kPa(实际试验值8.5 kPa),主蒸汽流量升至2 065t/h(不超过厂家要求的握轮机、.7t/h)。

根据3号机组超出力试验下主要数据,汽轮机通流改造后热耗值降低3.1%,TRL工况下凝汽器设计背压9.5 kPa,机组修正后负荷为660.25 MW,说明机组主要设备能够在通流改造后主蒸汽流量2 065t/h、负荷660 MW的夏季工况下运行。下面以验证试验为基础,对汽轮机、锅炉、电气系统主要辅机设备的适配性进行评估。

2 汽轮机主要辅机适配性

2.1 凝汽器及循环水泵适配性分析

汽轮机增效扩容改造后,汽轮机效率增加热耗下降,相应的低压缸排汽流量和排汽焓发生了变化。机组超出力试验下凝汽器运行数据及扩容后夏季工况见表2,并用改造后的机组660 MW负荷且夏季设计背压9.5 kPa进行校核。

表2 汽轮机扩容后凝汽器性能校核

按照凝汽器的变工况模型,设计冷却面积为34000 m2,清洁系数经多年运行后有所下降,取0.87,夏季循环冷却水进口温度33℃,冷却水流量75 600t/h,利用660 MW热负荷计算出凝汽器平均背压为9.4 kPa,小于夏季工况设计背压。现有凝汽器冷却能力能够满足机组扩容的需要。

在机组循环水流量75 600t/h左右,2台循环水泵叶角约在90%,电动机电流值在380 A,如循环水泵叶角继续提高至100%,则电动机电流在420 A,小于额定电流489.8 A,说明循环水泵及其电动机能够满足机组扩容的要求。

2.2 凝结水泵组适配性分析

机组配套2台100%额定容量的凝结水泵,凝泵A变频运行,凝泵B工频备用。凝结水系统超出力试验和改造后VWO(调阀全开工况)数据见表3。机组在试验时凝结水泵出口流量为1 669t/h,且除氧器水位主调整门为32.9%,有一定余量,能够满足机组扩容改造后VWO工况下的凝结水流量要求。在超出力试验时凝结水泵电动机电流206.1 A,和额定电流329 A相比余量较大,能够满足机组扩容的要求。

表3 凝结水系统出力数据

2.3 汽动给水泵组适配性分析

机组配套2台50%额定容量的汽动给水泵(简称汽泵)组,前置泵单独由电动机驱动,1台30%额定容量的电动给水泵作为机组启动及汽泵事故备用。机组超出力试验下给水系统数据见表4,3号机组在645.2 MW负荷下,2台汽泵进口流量为2 097t/h,和汽轮机增容后VWO工况下的设计流量接近;汽泵出口压力为19.6 MPa,2台汽泵汽轮机(简称小机)进汽流量为62.92t/h。

根据现有汽泵和前置泵的实际性能状态,机组扩容后的VWO工况下给水流量最大为2101.7t/h,小于2台汽泵组最大允许流量2 456t/h。但3号机组超出力试验工况下,汽泵进口流量达到2 097t/h,稍大于机组主蒸汽流量值,建议对该流量计进行校核,如无问题,需对汽泵再循环阀、汽泵密封水系统等泄漏问题进行检查并处理。

表4 给水系统出力数据

3号机组超出力试验工况下,汽泵A与B转速为5263 r/min与5203 r/min,低于设计最大值5645 r/min。前置泵A与B电动机电流为61.02 A与59.69 A,满足小于额定电流值69.1 A的要求。小机转速分别为5263 r/min与5203 r/min,小于最大调速上限5750 r/min;低压调门开度为36.4%和39.2%,高压调门在关闭状态,调门余量较大;进汽总流量为62.92t/h,小于设计数据71.3t/h,仍有一定余量。

2.4 加热器适配性分析

根据机组扩容改造后VWO工况下的热平衡图和加热器设计数据,结合机组超出力试验下加热器的运行特性,判断加热器在汽轮机增容后的适配性。机组超出力工况和增容后加热器性能参数见表5。

除5号低压加热器(以下简称低加)外,在机组超出力试验工况和汽轮机通流改造后的VWO工况下,各加热器的进汽压力和温度参数均在设计范围内,加热器能安全、稳定运行。机组5号低加在超出力试验工况下,进汽温度为269℃,略高于设计值,分析原因为低压内缸热变形导致抽汽腔室内漏。机组改造时,抽汽腔室采用新型斜支撑结构,可以保证5号低加进汽温度低于设计值。

表5 加热器超出力数据

采用汽轮机通流改造后的VWO工况下加热器工作压力、工作温度和流量数据,利用对应的比容来校核机组增容后管道流速变化,详见表6。各级抽汽管道的流速均在35~60 m/s范围内,符合火力发电厂汽水管道设计规范要求。但在机组超出力试验工况下,机组1,2,3号高压加热器(简称高加)正常疏水阀开度均较大,分别为88.9%,77.1%,76.5%,说明余量较小。5号低加正常疏水阀开度为71.4%,说明余量也较小。6号低加正常疏水阀已经过改造,疏水能力有一定余量。

3 锅炉主要辅机设备适配性

对机组运行数据模拟计算,要求改造后锅炉主蒸汽流量短期运行不超过2101.7t/h,长期运行不超过2 070t/h。本次机组超出力试验时主蒸汽流量为2 065t/h、压力为17.5 MPa、温度为541℃,试验期间锅炉各管壁监视未有超温,炉膛压力正常,火焰燃烧情况稳定。以下对锅炉制粉设备、三大风机等辅机设备进行适配性分析。

表6 主要抽汽管道流速校核

3.1 磨煤机适配性分析

试验期间制粉系统设备运行稳定,总出力在255t/h,系统参数均在正常区间范围内,见表7。若汽轮机调门不变,机组负荷增加至660 MW时,燃煤量应增加3%,制粉系统总出力为265t/h,单台磨煤机出力为53t/h,离磨煤机最大出力56.2t/h有一定余量。

表7 磨煤机出力数据

值得注意的是,试验期间机组燃用煤种较好,Qnet,ar(低位发热量)为 22 MJ/kg,与设计煤种Qnet,ar值接近,高于机组日常燃用煤种发热量;制粉系统设备经多年运行存在老化现象,普遍存在出力达到52t/h后的间歇性堵煤问题。故今后制粉系统带660 MW负荷、燃用发热量中等煤种时,存在一定程度的堵煤风险。若机组扩容至660 MW,可以考虑投运6台磨煤机,但运行方式规定和磨煤机RB(快速减负荷)逻辑需相应修改;若磨煤机仍然采用“五运一备”方式,锅炉须燃用接近设计煤种的高发热量煤种,并且对磨煤机进行彻底检修以达到原有保证出力。

3.2 风机的适配性分析

依据机组超出力试验负荷645.2 MW、制粉系统总出力在255t/h时,得到的引风机、送风机和一次风机的运行数据,见表8。在机组超出力试验工况下,各风机运行电流均远小于其额定电流,动叶的开度也在风机性能曲线的合理区间内,说明各风机的余量还很大,完全可以满足机组扩容的要求,故未对引风机、送风机和一次风机的风量和风压作进一步校核。

4 电气主要设备适配性

根据发电机厂家提供的机组增效扩容改造后数据,结合机组超出力试验,发电机和励磁变数据见表9。发电机的额定功率提高到660 MW后,额定电压维持不变,定子电流增加,而本次超出力试验时机组无功负荷较低,发电机功率因数达到0.994,定子电流反而小于600MW时的数据,故采用厂家提供的改造后数据作为校核。

表8 风机出力数据

表9 发电机和励磁变工况数据

从表9分析可知,发电机增容至660 MW后,定子电流由17495 A增加到19245 A,定子损耗增加,定、转子绕组及铁心等部件的温升也相应升高,现有氢气冷却器不能满足要求,需更换为容量更大的氢气冷却器,并将发电机运行氢压由0.414 MPa提高至0.45 MPa。

发电机增容后,励磁电压由400 V增加至428 A,励磁电流由4387 A增加至4697 A,超过了励磁变的额定电流。根据核算,现有励磁变的容量不能满足机组增容到660 MW的要求,故需要增加励磁变压器容量。

机组功率提高到660 MW后,在额定功率因数0.9下的主变压器电流增大,损耗增加。原来主变压器配备6组300 kW冷却器,五运一备,主变压器的空载损耗为252 kW,负载损耗为1050 kW,冷却器容量的富余量为198 kW。机组扩容后,主变压器冷却器容量的富余量偏小,建议对冷却器进行改造。

5 结论

600MW机组进行增效扩容改造有利于火电企业的节能降耗工作。如何稳步推进汽轮机通流改造工作,精确确定改造后机组的扩容目标,不仅需要考虑汽轮机通流改造的效果,评估机电炉三大主机的性能及相互适应性,还要避免出现主要辅机设备不能满足机组扩容要求的问题。通过600MW机组扩容改造前采用机组超出力试验并结合理论计算的方式,对主要辅机设备的适配性进行了分析和研究,主要可得出以下结论:

(1)现有凝汽器冷却能力、循环水泵、凝结水泵能够满足机组扩容的要求。

(2)汽动给水泵组(含小机)、除氧器、加热器组均能满足汽轮机扩容改造后的要求。3台高加和5号低加正常疏水阀开度均较大,需对加热器的疏水能力进一步进行论证。

(3)目前单台磨煤机出力可以达到53t/h,制粉系统5台磨运行时,能够满足设计煤质条件下锅炉最大出力的要求,但设备余量很小;在煤种发热量未达设计值的情况下,为确保带增容负荷,要做好6台磨煤机运行的准备。

(4)引风机、送风机、一次风机余量较大,完全满足设计煤质条件下锅炉最大出力要求。

(5)更换励磁变,增加励磁容量。为了保证足够的安全裕量,建议增加发电机氢气冷却器、主变压器冷却器的冷却能力。

[1]李清,黄什青,左从瑞,等.浅析汽轮机通流部分改造及效果[J].华中电力,2011,24(2)∶84-90.

[2]赵杰,朱立彤.300 MW等级汽轮机通流部分改造综述[J].热力透平,2011,40(1)∶39-42.

[3]冯茗,侯估民,谢诞梅,等.浅析汽轮机通流部分改造对辅机性能的影响[J].热力透平,2011,40(2)∶98-102.

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