朝阳沟油田注水泵站节能潜力分析

2015-08-07 02:25董喜荣大庆油田有限责任公司第十采油厂
石油石化节能 2015年6期
关键词:注水泵机泵全厂

董喜荣(大庆油田有限责任公司第十采油厂)

朝阳沟油田自1986年投入开发建设以来,注水系统建成注水站17 座,Q 注水站停运,现运行16座,其中:地面清水注水站9 座,地下水注水站6座,含油污水回注站1 座。共有注水泵70 台,实际运行注水泵24 台,负荷率53.8%。主力区块大部分注水站(A、D、E、F、G 注水站)采用高压离心注水泵增压工艺,B、C、H 注水站及外围零散区块采用柱塞泵增压工艺。建成配水间181 座,注水井1942 口,站外采用单干管多井和单干管单井配水两种工艺流程。主力区块除H 注水站外,其他各注水站站外管网互为连通;外围零散区块各注水站站外管网均为独立管网。

1 能耗现状及分析

1.1 能耗现状

注水系统多数选取注水单耗、注水泵效、注水系统效率为能耗指标,但是主力区块(不包括H 注水站)所属的8 座注水站管网相互连通,不能形成以站为单位的独立注水系统,考虑到数据的准确性,结合采油十厂的实际情况,采用泵水单耗、注水泵效作为主要指标依据。通过对注水泵站的精细管理[1],2014年上半年该厂平均泵效65.9%,泵水单耗7.5 kWh/m3,其中主力区块泵效64.8%,泵水单耗7.6 kWh/m3,外围区块泵效76.6%,泵水单耗6.1 kWh/m3(估算值),达到制定的注水系统能耗指标要求。2014 上半年注水系统能耗情况见表1。

表1 2014 上半年注水系统能耗情况统计

1.2 能耗分析

根据开发部门提供全厂各矿注水情况及各注水站日常能耗状况,对2014年上半年全厂平均日注水量和各注水站平均能耗情况进行汇总,见表2、表3。

表2 2014年上半年全厂平均日注水量汇总

表3 2014年上半年各注水站能耗情况统计

由表3 可知,泵水单耗最高的站为D 注水站,指标为9.5 kWh/m3,依次是F 注水站(指标为9.3 kWh/m3)、A 注水站(指标为8.5 kWh/m3)等;泵水单耗最低的站为C 注水站,指标为4.8 kWh/m3,依次是B 注水站(指标为5.1 kWh/m3)、H 注水站(指标为5.7 kWh/m3)等。主要原因分析:D、F、A 等注水站使用的注水泵,均为离心注水泵,而C、B和H 注水站使用的注水泵均为五柱塞注水泵,由于机泵本身内部结构特点决定,离心注水泵的泵效低于五柱塞注水泵,其泵水单耗高于五柱塞注水泵;并且D、F 和A 注水站使用的注水泵投产运行时间均超过18年,泵内部叶轮等部件腐蚀、磨损严重,导致D、F 和A 注水站泵效较低,泵水单耗较高。此外,受站外调水等因素影响,G 注水站冬季运行2 台注水泵,需采用阀门控制回流水量,回流量在300~1200 m3/d 之间,造成能耗损失[1]。

由于该厂外围区块注水系统计量仪表不齐全,只能结合主力区块柱塞泵应用情况和以往机泵测试情况,通过公式M= 3 IU cos/Q 计算单耗,其单耗计算值为6.1 kWh/m3。此外,外围区块注水量仅占全厂注水量的12%,对全厂注水系统能耗指标影响较小。因此,只对影响全厂注水系统能耗指标的主要因素——主力区块的能耗指标进行对比分析。

结合2014年上半年全厂注水系统能耗相关情况和开发部门预测全年注水量723.66×104m3等影响因素,按目前已有节能措施水平,预计2014年全厂全年平均泵效为65.9%,注水单耗为7.9 kWh/m3。

2 注水泵优化运行可行性及效果分析

2.1 管理措施

1)提高高效泵的运行时率,实现节能降耗。A联地区所辖B 和A 两座注水站,其中B 注水站共有8 台五柱塞泵,设计注水能力4100 m3/d;A 注水站共有4 台离心泵,设计注水能力7200 m3/d。该地区站外注水管网互为连通,其能耗状况见表4。

表4 2014年上半年A 联地区能耗状况统计

由表4 可知,2014年上半年,B 注水站泵效为89.3%,泵水单耗5.1 kWh/m3;A 注水站泵效为59.3%,泵水单耗8.5 kWh/m3。与应用小排量离心泵的A 注水站相比,B 注水站由于应用五柱塞高效泵,其泵效较高,泵水单耗较低。此外,B 注水站设计规模达4100 m3/d,实际注水量为1179 m3/d,负荷率为29%,负荷率较低。结合主力区块注水管网连通性和B 注水站五柱塞泵的高效性,建议优化两座注水站的开泵数量,将A 注水站开泵数量由2 台优化为1 台;同时提高B 注水站负荷率,由2014年上半年的29%提高到80%(表5),实现该地区注水系统优化运行,预计年节电约244×104kWh。

表5 优化调整后A 联地区能耗状况预测

2)对外围区块注水站安装计量电度表,保证计量的准确性。外围区块注水站均无独立的电度表,影响能耗指标衡量。针对以上问题,对其安装可计量有功、无功和功率因数等数据的多功能电能表,确保能耗指标数据准确性,该措施已列入节能规划。

2.2 技术措施

1)对腐蚀老化严重的注水泵进行更新改造,具有较大节电潜力。注水系统使用高压离心注水泵15 台,泵水单耗平均为8.2 kWh/m3,泵效61.8%,其中12 台注水泵运行时间超过18年,泵内部叶轮等部件腐蚀、磨损严重,导致部分注水泵泵效较低,泵水单耗较高;而应用的柱塞泵泵水单耗为5.2 kWh/m3,泵效85.2%,能耗相对较低,但柱塞泵排量较小,满足不了主力区块注水需求。针对以上问题,2014年已安排对A 注水站和D 注水站共6台腐蚀老化严重、泵效低的机泵,进行更新改换,均更新为DF100-150×11 型离心泵。采取改造措施后泵效可以达到65%,预计年节电约140×104kWh。

2)对G 注水站注水泵进行高压变频技术改造,减少节流损失。针对G 注水站注水泵运行控制方式不完善,造成能耗损失的问题,规划2015年对其注水泵进行变频技术改造,采用一托二方式运行,预计年节电75×104kWh。

2.3 效果分析

按年注水量723.66×104m3考虑,通过对A 联地区实施注水泵优化,对腐蚀老化严重的注水泵进行机泵更新改造,以及对G 注水站采取高压变频技术改造等优化运行措施后,预计节电约459×104kWh,全年平均泵效为67.1%,注水单耗为7.4 kWh/m3。

3 认识及建议

1)通过对朝阳沟油田注水泵站进行能耗分析,表明该环节仍然具有较大的节能潜力。依靠提高高效泵的运行时率,对A 注水站和D 注水站腐蚀老化严重的注水泵进行更新改造,对G 注水站注水机泵进行高压变频技术改造等节能管理和技术手段,注水单耗可降低0.5 kWh/m3,实现节能降耗。

2)地面注水系统是一个规模大、环节多的动态能耗系统。注水泵站机泵参数配置是影响注水系统能耗的主要因素,应结合主力区块注水管网连通性特点,加大各注水机泵参数配置技术研究,从根本上消除小排量离心注水机泵单耗高等能耗问题,实现注水系统区域平衡,突破注水系统能耗瓶颈问题。

[1]马强,陈丽,冯云亮.泵控泵技术在海一联注水系统的应用[J].承德石油高等专科学校学报,2011(1):22-35.

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