葛玉龙 潘岩 左甜(中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司)
2008年5月某延迟焦化装置开工,开工初期除焦时间长达4.5~6 h,期间高压泵120(电动机为6000 V 、3200 kW)连续运行,增加了装置能耗;除焦期间用风马达作动力,噪声高达120 dB,严重影响本装置及周围装置操作人员健康;风马达故障率高,平均每月出故障2~3 次,维修率高;风耗量260 m3/h,远远超出正常运行要求。
除焦系统关键设备参数见表1。
为了降低除焦系统能耗,确保装置正常生产,实施了一系列技术改进措施。
1)通过定期召开岗务会、岗位人员定期培训等措施提高并规范操作人员操作技能。
2)技术人员及时协调处理设备问题,指导除焦操作。
3)及时处理除焦设备出现的各类故障问题,确保设备正常运行。
4)更换切焦喷嘴,提高切焦压力,做到泵出口压力与切焦压力优化组合。
2008年5月至6月,将2 只外角钻孔喷嘴喷孔直径由10.30 mm 降到10.00 mm,2 只内角钻孔喷嘴由9.53 mm 降到9.00 mm。钻孔压力由27.6 MPa 上升到28.4 MPa,钻孔时间减少10 min。2008年7月初,将C101联合切焦器2只切焦喷嘴直径由14.50 mm换为14.00 mm,切焦压力由27.7 MPa上升到28.2 MPa,切焦喷嘴直径再由14.00 mm 降到13.50 mm,切焦压力由28.2 MPa 上升到28.8 MPa,切焦时间减少了0.5 h。经采取以上措施,2008年8月除焦时间降到3.2~3.5 h,每天节电约3200 kWh,实现了预期目标。在此基础上继续调整操作,2008年12月除焦时间降到3.0 h(表2)。
通过论证和实践(表3),采用水马达除焦效果优于风马达除焦,其工作原理是利用除焦水自身的能量带动联合切焦器旋转切焦[1]。此举不仅提高了切焦效率,消除了噪声污染,而且减少了转动设备故障率,消除了除焦过程的风耗,每天节风780 m3。2008年11月完全停用风马达。
表1 除焦系统关键设备参数
减小喷嘴直径,提高切焦水压力是缩短除焦时间的主要措施,但装置上使用的三焦化高压水泵为国产泵,最高承受压力为30.3 MPa。当切焦喷嘴直径换为13.50 mm 时,切焦压力升到28.8~29.0 MPa,此时泵出口压力接近泵体最高承受压力。为确保高压泵安全运行,必须通过使用新型联合切焦器来降低装置能耗。
表2 除焦时间参数对比
表3 SMD32 型水马达与风马达使用情况比较
新开发的Ⅶ型联合切焦器在9.2 m 的焦炭塔内除焦,可成功缩短除焦时间。与旧切焦器(Ⅴ型联合切焦器)相比,该切焦器延长了整流管长度,集中切焦水射流,喷射角度和射流效果较以前有较大的改善,切焦效率大幅度提高(图1)。2008年7月,车间采购Ⅶ型联合切焦器2 台,在C101B 上除焦使用,在同等条件下除焦时间较老式切焦器降低20 min。2009年3月,另1 台联合切焦器在C101A上除焦使用,在同等条件下除焦时间较老式切焦器降低30 min。至此除焦开泵时间降到2.5 h。
图1 Ⅴ、Ⅶ型联合切焦器结构图
经济效益:
1)延迟焦化装置除焦系统除焦时间在同等条件下由最初的每塔4.5~6 h 降到目前的每塔2.5 h,每年节电创效约144.43 万元。
2)采用水马达除焦节省风耗产生的效益约为2.85 万元。
3)新系统运行稳定性提高,配件及维修费用大幅降低,每年节约费用约6 万元。
社会效益:
1)改用水马达除焦彻底消除了噪声污染源,改善了除焦环境,提高了钻杆使用寿命。
2)除焦时间大幅度缩减,为工艺岗位预热、换塔留出多余时间,为16~20 h 生焦奠定了设备基础。
[1]瞿国华.水力除焦、延迟焦化工艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2008:506-507.