提高机采井系统效率节能技术的应用与探讨

2015-08-07 02:25李飞大庆油田有限责任公司第七采油厂
石油石化节能 2015年8期
关键词:抽油泵油杆冲程

李飞(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

1 影响机采井系统效率主要原因

1.1 沉没度对系统效率的影响

随着举升高度H 的增加,系统效率增加。试验得知,无论使用什么机型以及抽汲参数大小,随着举升高度的增加,系统效率都增加。当然,它们之间并非线性关系,随着举升高度的增加,系统效率增加的趋势逐渐变缓,直到达到最大。这是因为,当下泵深度一定时,随着举升高度的增加,而抽油泵的沉没度逐渐变小,导致抽油泵的排量系数下降,使抽油泵产量减少,影响系统效率的提高,所以举升高度并非越高越好。为了提高系统效率,就必须确定一个合理的举升高度[1]。因此,通过建立系统效率与沉没压力的关系式,在确定合理沉没压力的条件下,得出一个合理举升高度H0的计算公式,即

式中:L 为泵深,m;K 为油气比,t/m3;fw为含水率,%;Po为油压,MPa;H 为举升高度,m。

举升高度与液面的关系可由公式(2)表示:

式中:H 为举升高度,m;H液为液面高度,m;P油、 P套为油井的油压和套压,MPa;ρ 为混合液密度,kg/m3;g 为重力加速度,m/s2。

利用举升高度可以得到动液面,进而计算出沉没度。因此,采取相应的措施,使沉没度保持在合理值附近,系统效率达到较高水平。表1 为葡9-8-48 井系统效率随沉没度变化表。由表1 可知,油井的系统效率首先随着沉没度的上升而增加,到达一定的高度后又开始下降。

表1 葡9-8-48 井沉没度和系统效率数据变化

1.2 泵效对系统效率的影响

泵效是影响系统效率的重要因素,对于各种不同的泵径,泵效越低,系统效率就越低。通过分析葡112-57 井数据,证实泵效变化对系统效率变化的影响。由表2 可知,对抽油泵泵效下降的井,应检查抽油泵的工作状态,及时采取化清、检泵或者随检换泵等治理措施。

表2 葡112-57 井数据变化

1.3 抽汲参数对系统效率的影响

抽油机在长冲程、低冲速下运行,随着冲速降低,最小载荷上升,下行阻力减少,抽油杆收缩量减少,有效冲程增加,增加泵排量;冲速降低,可增加油层液体向泵筒内流动时间,泵筒充满程度增加,提高油井的泵效,增加油井的产量,进而提高油井的系统效率。

水力模型试验表明:对于同一有效扬程H ,抽汲参数(冲程S 、冲速n)不同,抽油机系统效率η 不同(图1),而且差别很大;同一冲程下,系统效率随冲速的增加而降低,冲速过高缩短抽油杆寿命,增加能耗,降低泵效和系统效率。

图1 抽油机系统效率随冲程、冲速变化情况统计

对冲速下调的14 口抽油机井进行了调参前后能耗对比,由对比数据可知,沉没度由36.0 m 提高到138.3 m,系统效率由21.50%提高到22.76%。结果表明,吨液百米耗电由2.22 kWh 降至2.10 kWh,节电率为5.78%。

通过以上分析认为,充分利用冲程、降低冲速可减少抽油杆弯曲及运动次数,从而减少杆管偏磨及杆管断裂,延长抽油泵使用寿命,提高检泵周期;长冲程、低冲速增加了泵筒充满程度,提高了系统效率。

1.4 设备对系统效率的影响

有杆抽油系统效率可表示为

式中:η 为系统效率,%;P1为输入功率,kW;ΔP 为损失功率,kW。

由式(3)可知,有杆抽油系统效率值取决于损失功率与输入功率之比,即在输入功率一定的条件下,损失功率越大,有杆抽油系统效率越低,反之系统效率就越高。根据有杆抽油系统组成情况,可以把有杆抽油系统的功率损失分为八部分,分别用ΔP2~ΔP9表示,因此有

式中:ΔP2为电动机损失,包括电动机热损失和机械损失;ΔP3为皮带损失,主要是皮带传动中的摩擦损失;ΔP4为减速箱损失,主要是减速箱传动中的摩擦损失;ΔP5为四连杆损失,主要是轴承摩擦损失和钢丝绳变形损失;ΔP6为盘根盒损失,主要是盘根盒的摩擦损失;ΔP7为抽油杆损失,主要是抽油杆摩擦损失和弹性变形损失;ΔP8为抽油泵损失,包括抽油泵的机械损失、容积损失与水力损失;ΔP9为管柱损失,主要为管柱的水力损失。

2 提高机采井系统效率的主要方法

2.1 节点分析提高系统效率

通过对影响系统效率主要原因分析,找出影响系统效率的主要因素,细化能耗节点(图2),提出下步治理措施进行调整,主要从沉没度、平衡率和日常管理三个方面进行治理。

图2 节点分析

例如,葡70-斜712 措施前系统效率仅为15.7%,对该井影响系统效率部位进行分析,确定沉没度和平衡率为影响该井系统效率的主要因素。对该井制定了调大冲速和调整平衡率的调整措施,措施后该井沉没度下降了397.4 m,平衡率上升了26%,系统效率上升了16.2%(表3)。

针对抽油机系统运行部位对系统效率的影响程度,分别对2534 口井5044 节点分析和调整,平均系统效率由16.64%上升到19.64% (表4),提高3个百分点,年可节电662.6 kWh,取得了良好的节电效果。

表3 葡70-斜712 井措施前后对比

2.2 采用塔架式抽油机

低渗透、特低渗透油藏开发过程中,油层埋藏深,泵挂深度长,地层能量不足,动液面深;举升高度高,抽油泵沉没度低;系统运行效率低,单机耗电量大;油田开发成本增加,不能适应节能降耗的发展要求。为此,开展塔架式抽油机(图3)节能试验。

图3 塔架式抽油机

2.2.1 主要结构

塔架式抽油机由基础、塔架、上平台、动力系统、控制系统组成。动力系统由电动机、联轴器、减速机、驱动轮、弹性缓冲器及钢丝绳、前后动滑轮、平衡配重等部件组成;控制系统由伺服控制箱、上下限位开关、中位传感器及手持遥控器等组成,用于实现设备各种功能的控制[1]。

2.2.2 技术优势

用齿轮、联轴器传动代替传统的四连杆机构传动和皮带传动,结构简单,减少皮带和连杆直接的动能损失,机械效率高;采用动滑轮提升光杆,减少一半的举升载荷,降低了电动机功率;采用天平平衡方式,平衡可精调到95%以上,无功损耗大幅降低;采用变频技术,电动机在运行过程中,电压是随井下载荷变化而变化,降低电动机的功率消耗,与普通游梁抽油机对比,综合节电率可达33.47%。

2.2.3 应用效果

在葡172-24 井上进行试验。经现场试验表明,有功功率降低了1.1 kWh,无功功率降低了14.6 kvar,系统效率提升了1.5%,日节电27.4 kWh,综合节电率达29.8% (表5),起到了良好的节能效果。

表5 塔架式抽油机应用效果对比

综合节电率可按中国石油天然气行业标准中的SY/T 6422—2008《石油企业节能产品节能效果测定》计算,其计算公式如下:

表4 2014年机采井系统效率节点分析效果对比

式中:ξj为综合节电率,%;W1为应用节能产品前吨液百米提升高度有功耗电量,kWh;W2为应用节能产品后吨液百米提升高度有功耗电量,kWh;Q1为应用节能产品前吨液百米提升高度无功耗电量,kWh;Q2为应用节能产品后吨液百米提升高度无功耗电量,kWh;Kq为无功经济当量,kW/kvar。 Kq取值应符合GB/T12497 的规定,宜取0.03[2]。

2.3 应用智能化多功能调速装置

对于地层条件差、供液能力不足、单井产量低、举升能耗高的抽油机井,可应用智能化多功能调速装置(图4),动态分配功率,在降低抽油机井举升能耗的同时,方便机采参数动态管理。

图4 多功能调速装置

2.3.1 工作原理

在智能化多功能调速装置上,根据抽油机交变工作载荷的特点,内置了专用的矢量变频装置及控制程序,采用优化节能控制软件,利用负荷传感器,适时检测抽油杆(或电动机)在每个冲程的负荷变化;根据负荷变化,通过自动设定并调整上下冲程速度,使抽油机工况达到最佳,提高运行系统效率,达到节能的目的[3]。

2.3.2 技术优势

该装置具有软启动功能,启动扭矩大;具有无极调参功能,无需更换皮带轮;变频控制,功率动态分配,节电效果明显。

2.3.3 应用效果

现场应用232套,有功功率平均单井降低1.22 kW,无功功率降低3.68 kvar,系统效率提升3.7%,日耗电减少29.21 kWh,综合节电率达24.24%(表6),起到了良好的节能效果。

表6 智能化多功能调速装置应用效果对比

3 结论与认识

1)机采井系统效率的主要影响因素有沉没度、抽汲参数、泵效、杆管组合、平衡率和地面设备等,通过对机采井沉没度、平衡率和日常管理等方面的综合治理,可提高机采井的系统效率,达到节能的目的。

2)长冲程、慢冲速可改善抽油杆受力状况,减少抽油杆断裂概率,提高系统效率,降低能耗。

3)应用塔架式抽油机和智能化多功能调速装置等节能设备,可在一定程度上提高机采井的系统效率,减少单井的日耗电量。

[1]关运忠.有关塔架式抽油机的应用分析[J].石油石化物资采购,2013(12):87-89.

[2]郑刚锐.SY/T 6422—2008 石油企业节能产品节能效果测定[S]北京:石油工业出版社,2008.

[3]闫静.智能化多功能调速装置的应用与评价[J].石油石化节能,2014(4):28-29.

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