优化蒸汽系统运行提高发电机组效率的研究应用

2015-08-07 02:25胡海兰兰州石化公司研究院
石油石化节能 2015年5期
关键词:减压器管网蒸汽

胡海兰(兰州石化公司研究院)

引言

某石化公司炼油区蒸汽主要由热电厂(低压蒸汽)、动力厂动力锅炉(B1、B2、B3)和炼油装置余热锅炉供给;蒸汽等级有6.4 MPa、3.5 MPa、1.0 MPa 和0.3 MPa;厂区蒸汽管网主要有中压(3.5 MPa)蒸汽管网、主蒸汽(1.0 MPa)管网和乏汽(0.3 MPa)管网。

动力厂现有3 台75 t/h 中压蒸汽动力锅炉,总产汽能力为225 t/h。夏季一般运行1 台锅炉,主要目的是平衡蒸汽和保障300×104t/a 重催装置的安全,所产中压汽55 t/h 供入中压管网;冬季运行2台锅炉,除供入中压管网60~62 t/h 外,其余经背压发电(38 t/h)和减温减压(15 t/h)后供入低压管网,补充平衡炼油区生产和生活用汽。

炼油区余热产汽的装置主要有300×104t/a 重催、140×104t/a 重催和连续重整。300×104t/a 重催装置产出300 t/h、6.4 MPa 蒸汽,部分通过机组发电和气压机做功后产生1.0 MPa 蒸汽,部分分别经减压器和减温减压器并入3.5 MPa 和1.0 MPa 管网,其中3.5 MPa 蒸汽全部进入外部系统管网,1.0 MPa蒸汽一部分装置自用,一部分进入外部系统管网;140×104t/a 重催装置产生的3.5 MPa 蒸汽部分通过气压机做功,部分进入外部系统管网,部分进入减温减压器,经减温减压后的1.0 MPa 蒸汽与气压机透平机组排气合并,一部分自用,一部分并入系统管网。连续重整装置产生的中压蒸汽部分通过气压机做功,部分进入外部系统管网,气压机透平机组排出的1.0 MPa 蒸汽,一部分自用,一部分并入系统管网。

热电厂向炼油区输入低压蒸汽,最大供汽能力为540 t/h,由2#路并入炼油厂区内低压蒸汽管网。6 MW 发电装置由汽轮机组和发电机组组成,所用中压蒸汽由锅炉装置供应,生产的6000 kW 电力与中2 变电所并网。

1 存在问题

为了保证300×104t/a 重催装置的安全生产,防止余热锅炉出现故障时影响生产操作,原设计装置产生的6.4 MPa 蒸汽一部分做为2 台蒸汽透平动力用汽,10 t/h 左右经减压器输送至外部系统3.5 MPa 蒸汽管网,其余经减温减压器进入1.0 MPa蒸汽管网。在实际生产中发现:300×104t/a 重催产生的6.4 MPa 蒸汽约220 t/h 供给四机组透平和气压机透平,富余65 t/h,其中55 t/h 经由减温减压器,进入低压管网,其余10 t/h 经由减压器,进入中压管网,存在过多的中压蒸汽没有做功,通过减温减压器降低压力降级使用的问题。

为满足余热产汽装置(主要是300×104t 重催装置)的安全运行,3.5 MPa 蒸汽系统处于低压运行状态,一方面动力锅炉装置长期处于低压力参数运行工况,造成操作人员操作调整频繁,工序控制难度大,工艺指标经常性出现低于工艺卡片指标下限运行的情况;另一方面,6 MW 发电装置进汽压力较低,带来该装置的发电蒸汽单耗较高,动力厂冬季2 台锅炉产生的高品质3.5 MPa 蒸汽约有45 t/h供用户使用,7 t/h 经由减温减压器供入1.0 MPa 蒸汽管网。仅有38 t/h 左右供6 MW 发电装置发电,发电装置发电量最大仅能维持2 MW,不利于装置的高负荷长周期运行。

2 系统蒸汽优化调整方案

通过蒸汽优化软件模拟计算得出如下优化调整方案(图1)。

2.1 300×104 t/a 重催装置蒸汽调整方案

由炼油厂300×104t/a 重催装置增加外供的3.5 MPa 级蒸汽30~40 t/h,同时减少供入系统的1.0 MPa 级蒸汽量;动力厂锅炉装置将原供入系统的3.5 MPa 级蒸汽30~40 t/h 供至6 MW 发电机组能级发电,冬季运行2台锅炉时,可将发电量由2 MW 提至4 MW,夏季可实现2 MW 的发电量。

优化方案执行过程中,如果2 套重催装置余热锅炉出现故障,立即停止操作,并根据实际情况进行3.5 MPa 级蒸汽系统调整,必要时恢复原运行方案,确保全厂中压系统安全运行。

1)当300×104t/a 重催装置出现异常时,外输3.5 MPa 级蒸汽量的调节如下:当两机汽轮机故障甩负荷时,原则上外输3.5 MPa 级蒸汽量不做调整;当装置自保联锁时,装置不产蒸汽,同时需要3.5 MPa 级蒸汽,届时需动力厂及时供应。当1 台余热锅炉抢修时,装置产汽量下降,且蒸汽温度较低,不能供应3.5 MPa 级蒸汽,3.5 MPa 级蒸汽需动力厂来供应(期间若装置出现紧急停工时,动力厂应立即撤出发电蒸汽用于保证中压管网用气)。

2)该方案实施后,300×104t/a 催化装置承担3.5 MPa 级蒸汽供应的任务,外输3.5 MPa 级蒸汽温度成为关键的影响因素,主要取决于余热锅炉的运行阶段,运行到后期,由于锅炉积灰,过热器过热度下降,一定会造成3.5 MPa 级蒸汽温度降低,届时可适当增加动力厂锅炉蒸汽进入管网蒸汽量,保证管网蒸汽品质。

2.2 140×104 t/a 重催装置蒸汽调整方案

装置锅炉由于催化剂粉末积聚省煤段引起省煤段烟气不畅,炉膛压力高,烟气不能全部通过炉膛而加热饱和蒸汽,自产3.5 MPa 级蒸汽温度基本在340 ℃左右,所以3.5 MPa 级蒸汽不能满足气压机的品质需求。为此车间的自产大部分中压蒸汽通过减温减压器,减压成低压蒸汽送出装置,而汽压机的使用蒸汽主要靠外部蒸汽供给。装置自产3.5 MPa级蒸汽80 t/h ,温度340 ℃左右,减温减压器的开度控制在40%,大约60 t/h 的3.5 MPa 级蒸汽进行减压,20 t/h 的3.5 MPa 级蒸汽和外部蒸汽混合进入气压机使用。

为保证汽压机进气温度满足要求(在340 ℃以上),制订以下应急措施:

◇由于装置自产3.5 MPa 级蒸汽尽量多走减温减压器进低压系统,并保持此开度,不进行大幅度的调节;

◇反应控制好掺炼比,尽量控制少产蒸汽,力保自产蒸汽温度能够控制在340 ℃以上;

◇汽压机加强入口蒸汽的脱水工作,减少蒸汽带水对汽压机的影响;

◇加强监测,注意外部蒸汽温度不要低于340 ℃,若温度出现波动低于该温度时,立即联系动力厂协调解决,如蒸汽温度出现长时间低于340 ℃现象,应立即停止此方案,恢复原有操作。

图1 蒸汽系统优化软件模拟计算结果

表1 电量调整前后参数对比

3 方案实施与效果评价

6 MW 发电装置由于控制系统落后,无法实现发电负荷连续提升操作,仅能实现发电负荷的阶梯型操作,也就是说,中压蒸汽余量满足其下一步负荷提升需要的最低蒸汽量(约15 t/h),才能进行进一步负荷提升,因此该优化方案实施过程分两个阶段进行。第一阶段自2010年2月3日实施,发电量由550 kW 提升至2 MW,运行平稳后自2月24日进入第二阶段,发电量由2 MW 提升至4 MW。第一阶段,300×104t重催装置多输出3.5 MPa级蒸汽44 t/h,6 MW 发电装置发电量由550 kW 提升至2MW,新增用汽20.8 t/h,减温减压器增量20 t/h,动力锅炉负荷降低3 t/h,第二阶段,6 MW 发电装置发电量由2 MW 提升至4 MW,新增用汽25 t/h,减温减压器降量30 t/h,动力锅炉负荷降低5 t/h,操作前后参数对比见表1。

从表1 可以看出发电负荷上升后,6 MW 发电装置主汽温度上升,有利于机组的安全平稳运行,由于300×104t 重催装置输出3.5 MPa 级蒸汽量增加,其品质也大幅度提高,有利于外部管网的安全运行。

2010年3月30日,炼油区蒸汽系统开始实施夏季运行方案,停用3#锅炉,即运行1 台锅炉,发电装置负荷遂由4 MW 降至2 MW,发电装置进汽压力3.20 MPa,主汽温度438 ℃,排汽压力0.79 MPa,排汽温度306 ℃,在工艺控制范围内,机组运行平稳。

该方案实施后,达到了预期的目的,即在夏季运行1 台动力锅炉时,6 MW 发电装置发电量可维持2 MW,较以往多发电2 MW;在冬季,运行2 台动力锅炉时,6 MW 发电装置发电负荷可维持在4 MW,较以往多发电2 MW。

4 结论

1)项目实施后,6 MW发电装置平均多发电2 MW,年发电量增加1680×104kWh,年节能3 927.8 t 标油,合5 611.1 t 标煤,炼油加工能耗(标油)降低0.393 kg/t。

2)项目实施1年来,发电量增加1680×104kWh,公司外购电量减少1680×104kWh,带来效益924万元。

3)项目实施后,300×104t 重催装置输出3.5 MPa 级蒸汽品质提高,提高了3.5 MPa 级蒸汽管网运行的安全性;300×104t 重催装置输出3.5 MPa级蒸汽量增加,输出1.0 MPa 级蒸汽量减少,即输出蒸汽品质提高,按年运行8400 h 计算,装置能耗降低4 435.2 t 标油,单位加工能耗(标油)降低1.48 kg/t。

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