王群
摘 要:介绍了对阳极焙烧节能方面所做的一系列研究,通过天然气替代重油、增加炉室各部位密封减少漏风量,优化焙烧曲线,提高焙烧产能,保证焙烧温度的条件下低负压小风量操作,解决了天然气单耗过高的控制难题,为企业节能增效探明新的技术路线。
关键词:焙烧;阳极;节能;措施
中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:1672-3198(2015)14-0222-01
1 主要改造内容
1.1 天然气替代重油
某企业焙烧系统燃烧装置及控制系统为法国进口设备,自投产以来一直使用重油作为燃料,其设备在使用过程中的磨损与老化,主要表现在排烟架蝶阀电机和开度电路板易烧、测压系统不稳定、鼓风系统经常堵塞、炉面防爆插座烧损严重、炉室变形下陷支管伸缩量不够等,已不能满足生产需要。天然气作为一种新型环保节能资源,具有使用安全、洁净等优势,可以大幅降低燃料成本,改善现场环境。实施“油”改“气”主要完成焙烧炉燃烧及控制系统的燃料更换,保留重油燃烧及控制系统,增加天然气的燃烧及控制功能,利用重油燃烧及控制系统的部分设备完成对焙烧炉的加热控制。
1.2 优化焙烧曲线
为了提升煤沥青的残炭率,通过对焙烧曲线进行优化,均衡火道间、火道内的温度,从而使煤沥青能够均匀缓慢地挥发,达到提高预焙阳极的成品率和理化性能。在优化焙烧过程中,使高温燃烧前区温度升高,前移煤沥青挥发份发挥位置,通过充分燃烧的挥发份同,产生大量热量,减少对燃料的使用量。通过高温保温时间的延长,提高了预焙阳极内部微晶的尺寸并可使内部结构致密化。
1.3 强化炉室密封
在重油改天然气试运行阶段,使用初期天然气耗气量大、单耗高,通过加强对各泄漏点的密封,以达到减少气耗、提高焙烧质量的目的。
1.3.1 选用合适的密封材料
采用硅酸铝纤维毡,硅酸铝纤维毡具有低导热率、低热容量,有良好的绝热、吸音特性,优良的化学稳定性、热稳定性及抗震性。所有密封点使用硅酸铝纤维毡进行密封。
1.3.2 边火道的密封
系统在运行过程中,边火道由于漏风严重,火道温度低于设定温度,造成系统温差较大,炭块不均质。因此,对边火道的膨胀缝进行深度密封。边火道的槽钢下的膨胀缝必须用耐火纤维毡填塞饱满,填塞完后,槽钢水平卡放在膨胀缝上。
1.3.3 各密封点使用硅酸铝纤维毡进行密封
炉室密封:火道墙裂纹修复、横墙裂纹修复、火道口裂纹修复、浇筑块裂纹修复、边火道膨胀缝密封、预热区塑料布密封;燃烧系统密封:排烟架支管与炉室连接、冷却架支管密封、火道盖密封、燃烧器底座、测温测压底座密封;净化系统密封:环形烟道蝶阀密封、防爆口密封;通过对关键泄漏点的密封,减少漏风量,加强保温减少散热。
1.3.4 提高装炉作业质量
天车铺填充料要铺设均匀平整,铺料厚度严格按照工艺标准要求进行操作。炭块摆放位置要居中,不能出现炭块倒靠在火道墙上。
1.3.5 严格执行扎料作业
每个炉室的顶料必须用专用扎料工具进行扎料。顶层填充料需将扎料工具插入深1.5m进行扎料,紧密连扎,特别是料箱的四个角一定要扎实。扎完料要平整夯实料箱四周填充料,火道墙上的填充料要清扫干净,平整料箱填充料,使填充料四棱见方。
1.3.6 做好炉室日常维护工作
炉室漏风影响因素之一是日常维护工作不到位,为此,将炉室维护作为重点基础工作加以要求,尤其是火道墙与横墙的维护:装炉时炉室底部不允许有杂物;火道墙顶与火道墙壁上必须清理干净;料箱顶部横墙膨胀缝、伸缩缝的维护;火道墙裂开的缝与挥发缝的填补。
1.4 低负压小风量操作
较低的支管负压可以为实现较低的焙烧总负压打下良好的基础。通过严格控制支管负压(边火道-140~-160 Pa 中间火道-70~-120Pa)以减小风量达到降耗的目的。首先,确保1P(排烟架所处位置)前有密封好的炉室,同时增设一排挡风板,可以为较低的焙烧负压打下良好的基础;其次,控制各密封点密封,减少冷空气进入火道。
2 改造效果
企业焙燒系列共分两个系统36炉室运转,每个系统有18个炉室。自投产以来焙烧系统采用重油作为燃料,2011年12月30日开始投入使用天然气,2012年1月13日全部投入使用天然气。采用一系列节能措施,整个焙烧过程耗气少,低温区及加热区火道温度平稳,经济技术指标良好。
2.1 工艺技术指标
2.1.1 支管负压
焙烧炉实施节能措施后,排烟架正常火道和边火道支管负压逐月降低,启动三个月之后达到目标值,具体控制参数见表1。
2.1.2 低温区温差
某企业焙烧炉实施节能措施后,低温区温差逐月减小,启动三个月温差从启动时的215℃减小至102℃,启动六个月温差减小至60℃。具体控制参数见表2。
2.1.3 炭块温度
某企业焙烧炉实施节能措施后,炭块温度在启动六个月达到1051℃,达到设定目标值。
2.1.4 终温保温时间
在制定焙烧曲线时,应该在预焙阳极质量、能耗与保温时间中寻找一个最佳平衡点,实施节能措施后,焙烧终温保温时间见表3。
2.2 经济技术指标
企业炭素焙烧系统应用综合节能技术后,焙烧用电量大幅降低,启动后焙烧炉运行稳定、天然气消耗、电耗等经济技术指标良好。具体经济技术指标见表4。
由表4可以看出,某企业2013年焙烧天然气单耗为68.8m3/t,较2012年下降16.22m3/t;风机电单耗26.24kWh/t,较2012年下降23.23kWh/t,经济技术指标良好。
3 结论
(1)建立“通过天然气替代重油作为焙烧燃料、增加炉室各部位密封减少漏风量,优化焙烧曲线,低负压小风量操作,残极作填充料,以达到节能降耗”的技术思路。
(2)通过对炉体、炉面各细节部位密封,提高焙烧产能,保证焙烧温度的条件下低负压小风量操作,解决了天然气单耗过高的控制难题,为企业提产节能增效探明新的技术路线。
(3)稳定的生块体积密度(年平均1.63g/cm3),保证了炭块质量稳定。
参考文献
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[2]姚广春.冶金炭素材料性能及生产工艺[M].北京:冶金工业出版社,1992.
[3]王学孟.阳极焙烧炉改进和降低热耗[J].炭素技术,1996,(04).