杨金华(武钢集团鄂钢公司机动工程部,湖北 鄂州 436000)
轧机EGC制动器故障分析及改造
杨金华
(武钢集团鄂钢公司机动工程部,湖北 鄂州 436000)
宽厚板厂精轧机的电动压下系统(EGC)的制动器采用进口电磁铁盘式制动器,制动器发热量大、开合冲击大、故障多,容易导致EGC锁死产生废品,分析制动器存在的问题,通过对其进行改造,杜绝了故障,制动器运行稳定,设备可靠性得到提高。
轧机;EGC;制动器;改造
鄂钢宽厚板厂装备的精轧机为四辊可逆轧机,轧机生产采取可逆轧制,年设计产能120万吨,精轧机关键部件由国外进口,其余国内合作制造,该轧机于2009 年4月30日投产。精轧机采用厚度自动控制系统,工业上称之为AGC系统。AGC系统主要包括电动压下(EGC)和液压压上(HGC)。
精轧机的电动压下系统(EGC)由压下电机、制动器、压下减速机、位移传感器、压下丝杆、压下螺母、松卡装置、压力传感器以及自动控制系统等组成。精轧机电动压下系统设备性能见表1。电动压下系统(EGC)用于轧制过程中辊缝的调整,它用于调整上轧辊的位置,保证给定每道次的压下量。轧机的辊缝控制是轧制钢板的关键环节,为了满足辊缝控制的快速性及精确性,轧机采用电动压下控制(EGC)+液压辊缝控制(HGC)的控制模式,其中EGC用来满足大压下量辊缝的快速性要求,HGC满足辊缝精度的小范围实时调节。EGC主要用于大行程辊缝的动作,即一般情况下,EGC仅在轧制道次间动作,采用简单的闭环控制实现。位置控制器的输入是Wss-Xss,输出是EGC压下电机的给定线速度,再转换成速度百分比发送到传动装置,需要动作时,压下制动器打开,系统确定制动器打开后,EGC电机开始动作,当EGC位置Wss=Xss时, EGC停止动作,制动器关闭,形成EGC的简单闭环控制。EGC特点是调整范围比较大,启动制动频繁。在轧机传动侧、操作侧压下减速机的蜗杆上各安装2台常闭电磁盘式制动器,以便电机及时制动,准确定位,并防止压下丝杆在轧制时螺纹回松,盘式制动器具有反应快,制动可靠的特点。
3.1 制动电磁铁线圈易烧坏
轧机EGC传动系统制动器用的是由Stromag Limited生产的电磁盘式制动器,型号为EAF6-DW,其优点制动快,但结构复杂、冲击大、效率低、寿命不长,经常需要调整及维护。EGC在轧制道次间动作,轧机轧制每块钢板过程中EGC需要调整辊缝15次左右,制动器相应动作15次左右,每天制动器开合近万次,频繁动作造成制动电磁铁线圈发热严重,由于制动器又安装在轧机顶部,存在高温红板坯辐射,轧机顶部制动器环境温度高,电磁铁温度经常达80℃~90℃,线圈容易烧坏,造成电磁制动器报废。
3.2 制动器信号系统可靠性差
电磁制动器安装在轧机顶部,轧机轧钢时震动较大,加上电磁制动器动作时冲击又大,因此制动器连接部位容易产生松动。由于制动器工作环境十分恶劣,生产现场灰尘较大,轧机在正常轧制过程中,经常出现内置式接近开关松动、接近开关接触不良,感应信号不好,信号接收不到等现象,控制系统就认为抱闸故障,轧制中断,直接造成正在轧制的钢板报废。
表1
3.3 制动器控制系统接触器易损坏
由于电磁制动器的电磁铁线圈为直流线圈,必须为其专门配套整流系统、过流吸收系统等设备,电磁制动器的电气控制系统比较复杂,制动器电气控制箱设计安装轧机顶部,生产现场灰尘较大又很潮湿,每天近万次的开合动作,电流在通电瞬间冲击大容易拉弧,从而造成接触器频繁损坏。
4.1 采用电力液压盘式制动器
采用国产电力液压盘式制动器代替进口电磁盘式制动器。电力液压盘式制动器结构简单,具有动作平稳、响应快、寿命长、耗电少等优点。在不改变制动盘情况下,通过计算校核制动力矩,我们选用型号为YP31-2000电力液压盘式制动器,其推动器功率750W,额定电流1.98A,最大制动力矩为7600N·m,制动器闭合时间为0.25s~0.4s。开闸限位采用常开式机械限位,不再采用接近开关,每个制动盘上的两个制动器,两路机械限位信号串联合成一路信号,送到控制器。
4.2 改进制动器控制系统
电力液压盘式制动器的推进器由交流电机驱动,不需要专门配套整流系统,因此改进、简化制动器的电气控制系统。为了避开生产现场灰尘和潮湿的环境,将制动器控制箱移到电气室安装,极大改善了控制箱的工作环境,提高电气控制系统的稳定性。
4.3 加装过渡底座,确保制动器安装牢固
由于国产制动器的中心高小于进口制动器的中心高,因此中间专门设计加装过渡钢结构底座,把中心高提高,确保国产制动器安装牢固。
宽厚板厂利用月度检修时机,按以上改造方案对轧机电动压下系统制动器进行了改造。改造后投入使用,经过几个月的跟踪观察,改进后国产制动器轧钢开合上百万次,未出现任何故障,制动器运行稳定,发热量小,基本上不用维护,可以满足使用要求。改进前,每年因为轧机EGC制动器故障造成上百吨的废板,改进后未废一块板。由于国产制动器价格仅是进口制动器的几分之一,供货周期较短,因此,国产制动器的性价比较高。通过改造,杜绝了制动器故障,减少备件费用,提高了轧机电动压下系统的可靠性,杜绝了因制动器原因导致的废板现象,减少废品提高了成材率,为企业创造了巨大的经济效益。
[1]郭宏耀, 赵春锋.粗轧机电动压下EGC压靠分析[J].中国科技博览, 2014 (33):395-395.
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