CK53160G型16m数控立车机械液压故障处理

2015-06-28 14:29葫芦岛滨海水电大件制造有限责任公司辽宁125004张顺廷
金属加工(冷加工) 2015年7期
关键词:护板油路油压

■ 葫芦岛滨海水电大件制造有限责任公司 (辽宁 125004) 张顺廷

■ 渤海造船厂集团有限公司 (辽宁葫芦岛 125004) 崔立奇 郑海华 岳林红 王富国

CK53160G型16m数控立车机械液压故障处理

■ 葫芦岛滨海水电大件制造有限责任公司 (辽宁 125004) 张顺廷

■ 渤海造船厂集团有限公司 (辽宁葫芦岛 125004) 崔立奇 郑海华 岳林红 王富国

介绍了几例典型的16m数控立车机械、液压故障,针对这些故障采取了与之相适应的解决方法。

CK53160G型单柱16m数控立车就其加工工件的尺寸、规格及重量而言,目前仍属于国内最大设备之一。1990年由武汉重型机床厂制造安装并投入使用,2000年经过原厂家改造。

1. 滑枕平衡液压缸无油压

平衡液压缸作用:减轻Z轴方向重量,保证Z轴加工工件精度。平衡液压缸油压通过双联叶片泵建立,双联叶片泵型号为YB1-506,排量50/6(mL/r)。双联叶片泵作用:①在横梁卡紧和滑枕移动速度v<6mm/min时,仅6mL/r叶片泵工作,供给滑枕平衡液压缸平衡油压为2.5MPa,此油压通过溢流阀型号Y-63调节。②50mL/r叶片泵流量通过电磁阀23D-63断电返回到油箱,作用减少通过溢流阀引起的发热,减少不必要能耗。③当滑枕向上快速移动速度超过6mm/min时,23D-63接通,将50mL/r流量并入油路系统内,快速向平衡液压缸注油,起到滑枕平衡作用。④当120t横梁移动时,双联泵同时供给横梁丝母静压、润滑;横梁导轨卡紧装置松开、导轨润滑供油,其他油路关断。⑤横梁卡紧装置系统通过电磁阀23D-63接通和断开,利用单向控制阀,型号为I-63,排量为63L/min,保证平行横梁平面的液压缸先卡紧,横梁升降螺母静压卸荷也是通过一个电磁阀23D-63通断。⑥在卡紧装置系统内增加一个减压阀和节流阀,保证静压横梁卸荷螺母有较高油压。

平衡液压缸内无压力处理:

(1)检查或更换溢流阀Y-63,回油管有时出油,有时不出油,平衡液压缸压力表为0。回油管出油时用手按住油管出口,油向外喷出,但压力表为0。人为按动电磁阀23D-63,使双联泵同时向平衡液压缸供油,液压缸油压表有压力显示,说明双联泵50mL/r泵正常。快速向上移动滑枕,电磁阀23D-63通电动作,此油路无故障。

(2)检查或更换油路中的单向阀 I-63,故障仍然存在。

(3)检查6mL/r叶片泵,出油口有油涌出,用手按出油口,液压油向外喷出。当时未怀疑6mL/r叶片泵损坏,但通过检查油路上所有液压元件,未发现有故障的液压元件,平衡液压缸仍无油压。

(4)决定更换双联叶片泵。更换后,平衡液压缸能迅速建立起2.5MPa油压。事后通过检查双梁叶片泵,分析出现故障原因是:立车每天24h运转,时间长了,双联叶片泵必然会磨损。6mL/r叶片泵有油喷出是假象,实质是6mL/r叶片泵已经不能建立油压。

2. 立柱向前移动时整个立柱+横梁+走台一起抖动

出现上述故障从以下几方面分析原因:

(1)检查立柱滑座静压浮起量,如图1所示。

立柱移动采用静压卸荷导轨,有4个主腔、2台双联叶片泵,每腔1台泵;2台双联叶片液压泵(1#、2#)型号为YB1-6.3,排量为6.3mL/r。

检查后,发现立柱滑座有一角未浮起。进一步检查立柱滑座2#卸荷液压泵,在油路中的油压力为5MPa,1#卸荷液压泵在油路中的油压力为2MPa,油压力偏低。检查1#卸荷液压泵油路,发现溢流阀Y-10溢流口出油过多。检修好溢流阀后,使油路中油压力能达到5MPa,但最低一角浮起量仍为0。

(2)检查去立柱滑座4套夹紧装置油路、去立柱滑座传动件润滑油及后支承油压力是4MPa,与液压图对照,油压正常。

(3)检查立柱滑座4套夹紧装置,每个夹紧装置内部有一叠形弹簧,通过内部液压缸活塞头顶压螺钉头,带动导向压板。导向压板利用杠杆原理,将立柱与床身夹紧。导向压板与床身下导面按0.04~0.06mm间隙调整。

检查中,发现浮起量最低夹紧装置有压力油,液压缸活塞头不动,其他3套夹紧装置液压缸活塞头在2mm左右动作。因此判断此套立柱夹紧装置有问题。启动液压泵,松开导向压板上的螺钉头,让夹紧装置不起作用。测量此处浮起量为0.01mm,说明此处夹紧装置调整过紧。松开螺钉头重新调整,调整方法是:夹紧装置在松开状态,在液压缸活塞头至螺钉头之间保持0.30mm,液压系统松开油压为4MPa。当泵站液压泵失电后,在夹紧装置内部叠形弹簧弹力作用下,液压缸活塞头行程有2mm,顶紧螺钉头,夹紧装置将立柱与床身夹紧。

通过上述检修后,最低浮起量为0.01mm(见图2),向前移动立柱,立柱+横梁+走台仍然一起抖动,未找到故障点。再进一步研究、检查去立柱滑座传动油路及后支承,发现显示油路油压为4MPa,表针不停晃动,怀疑去立柱滑座传动润滑油路及后支承油管路中有气体,因此将立柱滑座传动油管组件中的一路油管拆开,启动立柱泵站,瞬间气体连同压力油一起高压喷出。停电,拧紧油管。移动立柱,发现立柱移动正常,再没有出现整体抖动故障。分析原因:某次更换过立柱泵站中的多套过滤器,管路内有气体,造成此次立柱移动抖动故障。

因此在静压、润滑油路检修过程中,管路中有气体会造成意想不到的故障。如果怀疑油管中有气体,应首先想到将管路中的气体释放掉。

防范措施:在吸油管路过滤器上端增加一个单向阀,防止液压泵长时间不工作,吸油管路中进入空气。单向阀采用型号为I-100,流量为100L/min,开启压力为0.01MPa,并对液压站设计的压力做了调整。

3. 横梁升降电流大、噪声大

横梁卡紧:在平行横梁平面方向有7个液压缸(3个卡紧、4个顶紧);在垂直横梁平面方向有10个液压缸(7个卡紧、3个顶紧),均为叠形弹簧卡紧。松开油压为4~5MPa,松开状态保证液压缸活塞头与螺钉头之间间隙为0.30mm,卡紧压板和导轨面的间隙为0.10mm。横梁升降静压卸荷螺母静压卸荷内压为2~4MPa。

图1 检修前立柱移动浮起量

图 2

由于横梁经常升降,为了上下大型加工产品。当横梁移动时,如果出现电流大、噪声大故障时,检查双梁叶片泵油压是否达到要求压力;过滤器是否堵塞;溢流阀是否调节合适;横梁升降只要保证有足够静压压力、足够多润滑油流量,横梁升降故障就能够解决。

4. 走台控制装置改进

16m数控立车走台自重20t,由于最初设计问题,出现过走台自动快速下滑掉落故障,并发出刺耳噪声,严重影响立车操作者自身安全,必须进行整改。

改造方案是:采用锥形抱闸电动机控制,功率4kW。立式安装在一台传动箱上,传动箱内部有一套涡轮蜗杆;再增加一套行星摆线针轮减速机,型号:XW-9、传动比=1∶59,这样改造后,走台再也没有出现自动下滑掉落故障。

5. X轴不锈钢护板被拉开处理

16m数控立车已经运行了25年,并且每天24h运行,期间对X轴护板修理过几次。例如,更换轴承、刮板条等。由于运行时间长,护板与护板之间已经变形,咬合不到位。其中严重的是X轴右侧护板第一节与第二节经常被拉开,增加了立车停台时间,共有两种方案。

(1)护板因磨损、变形,又由于X轴左右两侧护板长度都有一定富裕量,经研究决定,将X轴经常被拉开的2块护板,用3块长度为200mm×80mm×4mm的联接板,用不锈钢焊丝焊接在一起,既保证了护板拉力,又保证了立车正常运行。焊接中,尽量使2块不锈钢护板重叠,保证护板有足够运行长度,同时考虑护板不被整体推出,掉落地面。

(2)由于被拉开的护板增加,经集体研究、借鉴桥式吊车电葫芦电源、控制线运行方法,采用最简单、最直接的方案。在2块护板前后联接处各焊接1个M20螺母,每块护板焊接螺丝处前后各留有40mm距离,保证护板之间运行良好。前后螺母之间用φ6mm钢丝绳链接,两端钢丝绳用钢丝绳卡扣固定拧紧。每个护板链接处,上下各链接3条同等长度钢丝绳,增强了2块护板抗拉强度,保证每块护板正常平稳运行。通过半年实践证明,第2种方案既简单,又实用。

目前16m数控立车X轴不锈钢护板运行状态良好。

6. 刀架上滑枕、滑座传动件定程定量润滑油路改进

刀架上滑枕、滑座定程和定量润滑原设计不合理,油路中的油压带有微动开关控制电路,油路中油压时有时无,影响微动开关也发生变化。经研究决定采用始终供油方式,润滑油的压力在1MPa,保证此油路通畅,刀架润滑正常。

7. 工作台变速齿轮箱溢油处理

由于机床设计原因,工作台变速齿轮箱有时缺油。原因有两个:一是立车在更换加工工件时,变速齿轮箱润滑油通过与工作台齿轮链接处齿轮流到工作台油腔内,再流回到工作台泵站大油箱内;二是变速油箱内齿轮与工作台齿轮一起运转,齿轮润滑油甩工作台油腔内,再流回到工作台泵站大油箱内,因此需要从工作台大油箱向变速齿轮箱内补油,中间增加一台小型补油液压泵,通过变速油箱浮漂开关及PLC电气控制回路自动控制,变速油箱缺油补油,不缺时停止补油。

立车已经运行20多年,偶尔、不定期发现工作台变速油箱地坑内有一定量的润滑油,经过多年观察,未发现故障原因及故障点。

一次在巡检立车地坑时发现,补充润滑油液压泵已停止,但液压泵输出油管出口还有少量润滑油输出,因此找到故障根源是虹吸现象。故障处理就是将补充液压泵输出油管比输入油管高出一定距离后,工作台变速齿轮箱溢油故障消失。

更正启事

本刊2015年第5期,《插齿刀刃磨误差及修正》一文作者李瑞更正为李瑞春,特此更正!

本刊编辑部

20141109)

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