蒋大东
(中核集团江苏核电有限公司,江苏 连云港 222042)
核岛设备冷却水系统(下文称KAA系统)在正常运行工况、预期运行事件、设计基准事故工况下向安全系统、对安全重要系统以及正常运行的系统用户提供冷却水并导出热量,排放到最终热阱,为防止放射性物质向重要厂用水扩散,而建立一道防护屏障。KAA系统是闭式循环系统,用除盐水充注,因除盐水中含有氧,部分含铜材料用户产生腐蚀现象。KAA系统水质中铜离子含量高。其水质异常将会威胁机组的稳定运行。认识到这个问题后,经过分析、排查、与同行电站进行对比,提出了合理的技术改造和水质控制方案,在技改实施后取得了良好的效果。
2010年6月3日化学人员对1KAA、2KAA系统进行取样,发现铜离子高,铜离子含量在0.2-1mg/L。按照KAA系统的设计要求,介质中不应该含铜,且KAA系统也没有对铜离子的监测要求。
2010年6月4日召开了“一、二号机KAA系统铜离子相关问题讨论会”,对KAA10、KAA40用户清单进行整理,按照清单相关处室核实用户材料是否含铜,结果发现大部分通风系统换热器及仪表的接头使用铜材。由于KAA系统由除盐水充注,除氧水中含有氧,铜离子的标准电位高,在有氧环境下换热器金属材料表面产生点腐蚀,进而导致应力腐蚀开裂,发生内漏。
a)KAA系统冷却的设备受到污染,使污染范围扩大;
b)如果是主泵独立回路或轴封系统冷却器发生内漏,检修需要将机组后撤至冷态。
在发现KAA系统铜离子超标之后,编制了详尽的查漏方案,采用逐个隔离,逐步缩小范围的方式进行排查,最终确定为KBA40AC001换热器内漏。为了抑制换热器的腐蚀,降低腐蚀速度,进行如下处理:
a)T105,T205大修期间对KBA40AC001进行了堵管、但是堵设备运行手册要求,此换热器的堵管数量为3-5根,因此将KBA40AC001进行了整体更换。
b)KAA 系统加药
由于KAA系统使用了大量含铜材料,导致铜离子浓度高,铜离子的电位高,对不锈钢产生腐蚀,并且腐蚀产物会吸附在金属表面,加快腐蚀。导出出现应力腐蚀裂纹。所以想KAA系统中加入磷酸三钠和TTA铜缓释剂混合溶液,以抑制铜离子的释放。磷酸三钠能够提高并维持溶液的PH值,对铜和不锈钢有缓释作用,同时磷酸三钠是成膜剂,对金属有防腐作用。
c)KAA20,30系统增加过滤器和树脂捕集器
KAA20,30各增加的一个过滤器KAA26,36AT001,过滤器内装载有0.3m3的阳树脂和0.3m3的阴树脂,作为加药除铜离子的备用。
技改之后流程图(图1)。
图1
KAA系统加缓释剂之后,有效地抑制了铜离子的释放,铜离子浓度一直控制在较低的水平。减缓了设备的腐蚀。
a)由于KAA系统加入缓释剂,在KAA系统进行检修排水之前,先通过过滤器净化或者动态换水将磷酸三钠和TTA的浓度都降低到0.5mg/L以下,之后才能按照正常的排水流程进行排水。
b)由于 KBA53AP001 设备本身的问题,为排除其对KAA系统放射性的影响,之前将用来冷却柱塞的KAA40水直接排往泵房间地坑,流量大约100L/h。在加入缓释剂之后,KAA系统的开式运行导致缓释剂的浓度逐渐下降。因此经过论证之后将柱塞冷却水水源改为化学除盐水供应系统KBC2。