盐水精制工序助剂泵技术改造

2015-06-15 02:44杨小军
中国氯碱 2015年1期
关键词:氯化铁动环碳酸钠

杨小军

(唐山三友氯碱有限责任公司,河北 唐山063305)

唐山三友氯碱有限责任公司隶属于唐山三友集团,现有装置烧碱生产能力50 万t/a,PVC 生产能力40 万t/a,糊树脂10 万t/a。盐水工序采用“预处理+膜过滤”及陶瓷膜分离2 种精制技术,生产过程中需加入碳酸钠、三氯化化铁等助剂,助剂经人工间歇性配料,浓度合格后经提升泵输送至各精制设备。生产过程中,碳酸钠及三氯化铁提升泵的机封经常出现漏液现象,检修频繁,不仅追加维修成本,且对生产环境造成污染。

1 密封结构

机械密封一般由4 部分组成:由静止环(静环)和旋转环(动环)组成的端面密封,也称摩擦副;以弹性元件为主的补偿缓冲机构;由动、静环辅助密封圈及波纹管构成的辅助密封机构;使动环与轴共同旋转的传动机构。

设备运转过程中,动环在弹簧力和介质压力的作用下,与静环的端面紧密贴合,并发生相对滑动,机械密封依靠高精度端面间相互滑动摩擦,形成密封面,确保流体的正常输送,改造前机械密封结构图见图1。

1-橡胶皮碗;2-弹簧;3-静环;4-动环;5-静环密封垫

2 使用现状

(1)三氯化铁提升泵机械密封型式为WB2 型波纹管式机械密封,动环为聚四氟乙烯材质,静环为工程陶瓷即氧化铝整体和氧化铬覆层。随着设备的长时间运行,机械密封频繁出现泄漏现象,更换频次约为1 周左右。新机封更换后,使用不到24 h,便开始甩液,且泄漏量逐渐增大。检修人员拆检设备过程中,发现动环无明显损坏情况,静环碎裂较严重。

(2)碳酸钠提升泵机械密封为橡胶波纹管,内装、内流型机封结构。静环为“L 垫”型套式密封,与静环座依靠压紧力和摩擦力固定。设备运行期间,泄漏频繁,检查机械密封组件,发现动环橡胶密封处撕裂,且过热烧焦。

3 原因分析

3.1 工艺控制漏洞

日常生产过程为间歇性配料,因人为因素影响,三氯化铁提升泵经常因液位过低导致抽空或者气蚀。密封腔内缺乏液体,动环与静环在启动及运转过程中发生干摩擦,产生热量,静环受热超过许用温度时发生断裂。腔内无液体状态下持续运转,叶轮、后盖均将受热损坏。

3.2 机封选型不当

碳酸钠提升泵依靠叶轮的压紧,使波纹管橡胶皮碗与轴紧密贴合,所产生的紧固力与摩擦力带动动环与轴共同转动。由于碳酸钠溶液具有光滑性,传动过程中的紧固力与摩擦力不足,轴与动环无法实现共同转动,同样静环也无法完全固定在后盖上。长时间运行,皮碗与轴之间磨损,辅助密封垫因静环转动而造成损坏。

3.3 检修质量不达标

三氯化铁提升泵因其机封本体结构的原因,内部过于压紧。因检修人员技术水平参差不齐,安装时机封压缩量一旦超出允许范围,便会导致摩擦副端面严重磨损、擦伤,进而造成机封受热损坏。

此外,安装过程中动环与静环不同心,易导致机封设备安装精度出现偏差。当轴径≤50 mm 时,轴径向跳动量允许值为0.04 mm。经过对碳酸钠提升泵轴跳动量进行监测,发现轴跳动量为0.2 mm,远远大于允许值。

4 改进措施

4.1 工艺控制改进

分别在三氯化铁及碳酸钠储槽内安装浮漂式液位开关,与电机相连。根据液位情况,控制泵的开停,实现物料输送的自动控制,避免因液位过低,造成气蚀。

其次,在各提升泵出口管线上安装止回阀,与浮漂式液位计相配合使用,防止液位过低泵自动跳停,避免操作人员误开出口阀灌泵,导致叶轮反转、松动,进而造成内部密封结构磨损。

4.2 机封结构改型

针对实际工况,将碳酸钠提升泵机械密封结构形式进行改进。首先,机封动环改为紧定螺钉锁紧,将动环固定在轴上;其次,静环改为防转销结构,并在端盖相应位置上焊接防转销;此外,动、静环辅助密封圈均改为O 型圈型式,O 型圈材质采用三元乙丙橡胶。改造后机封,可有效缓解皮碗与轴之间相互摩擦以及静环转动2 种状况下造成的损坏。具体改造情况对比见图2。

图2 改造后机械密封结构图

4.3 保证检修质量

为提高设备密封稳定性,使其运转效果达到理想状态,需提高检修水平,保障检修质量。

首先,机械密封质量检查,机械密封端面应无气孔和裂纹;密封圈压缩量适当,橡胶O 型圈的允许值为0.5~1.0 mm;弹簧的自由度一致,弹簧两端面应保持平行,避免弹簧压力不平衡产生端面单边磨损;机封与设备之间密封点不应有划痕、毛刺等缺陷。

其次,安装过程的监督,安装前在轴面涂上一层薄薄的润滑油,减少摩擦阻力,也可以涂肥皂水;安装过程中要保持机械密封的清洁,检查摩擦副接触端面上是否有异物粘附,应避免杂物落入;安装静、动环时,注意不要与轴相碰,避免密封环损伤。安装完毕后,检查机械密封弹簧座不要偏斜,保证静环密封端面与轴同轴度。

最后, 轴的径向及轴向跳动量的检查,轴径≤50 mm 时,轴的径向跳动量≤0.04 mm,轴向窜动量≤0.1 mm;轴与密封腔端面的垂直度检查,轴径≤50 mm 时,垂直度偏差≤0.04 mm,轴与密封腔内径的同轴度≤0.2 mm。

5 结语

通过对工艺与设备进行改进,提升了三氯化铁及碳酸钠提升泵机械密封的使用寿命。为提升泵的稳定运行提供有利保障,降低检修频次,节约了生产运行成本。

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