朱晓华
摘 要:随着社会经济的迅猛发展及电网建设的日益完善,电缆线路在城市电网的应用越来越广泛。其中,交联电缆以自身独特的优越性逐步替代油浸纸绝缘电缆,广泛应用于110kV及以上高压电缆线路中,为供电可靠、城市美化做出了突出贡献。为了充分发挥交联电缆的积极作用,文章从生产制造、施工调试、外力破坏、设计四方面入手,简要分析了110kV及以上高压交联电缆故障,并提出了可行的防治措施。
关键词:交联电缆;故障;原因
近年来,我国的用电量逐渐增加,根据国家能源局发布的数据显示,2014年我国全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%。在用电需求越来越高的背景下,我国城市电网建设呈现前所未有的发展势头。考虑到城市高楼密集,为了节省城市空间、美化城市,高压输电线路越来越倾向于向地下发展。与架空输电线路相比,电缆线路具有占地面积小、供电安全可靠、敷设方便、美化城市等显著优点,在城市电网中应用广泛。但是,地下电缆一旦发生故障,故障查找及抢修所花费的时间较长,带来的危害程度更为严重。为此,110kV及以上高压交联电缆运行使用中,应加强故障分析,采取相应控制措施以及时消除运行中的安全隐患,有效的规避运行风险,确保高压交联电缆运行安全可靠。
1 110kV及以上高压交联电缆线路应用
目前,从城市已经投入运行的电缆线路运行情况看,国内电缆运行可靠性远远落后于西方发达国家。110kV及以上高压输电线路中,交联电缆以优越的技术优势,逐步替代油浸纸绝缘电缆,为高压输电安全提供了进一步保障。但是,随着高压交联电缆规模越大,运行时间越长,其在城市覆盖范围变大,地下线路变多,由于电缆维护点分散,为高压交联电缆故障查找及抢修带来了一定难度。
调查显示,国产交联电缆的击穿故障率高达0.5次/年-100km左右,西方一些发达国家已下降到0.2次/年-100km,主要是国内交联电缆生产环境较差,杂质易进入电缆绝缘,降低了电缆的绝缘性能。110kV及以上高压输电线路使用的交联电缆以国产为主,无形中加大了110kV及以上高压交联电缆故障率,对城市供电影响巨大。加强110kV及以上高压交联电缆故障研究势在必行,这是供电可靠提出的必然要求,也是推动城市电网建设的必需条件。
2 110kV及以上高压交联电缆故障
在实际运行中,110kV及以上高压交联电缆故障表现是多种多样的,故障不同,原因不同。基于多年工作经验,110kV及以上高压交联电缆故障发生概率呈现陈“高-低-高”特征。投入运行初期,交联电缆本体质量缺陷及敷设安装问题造引发故障,故障发生概率较高;投入运行中期,交联电缆本体及附件运行性能稳定,故障发生概率相对较低;投入运行后期,交联电缆本体及附件逐渐老化,使用性能下降,故障发生概率有所提高。整个运行期间,易发生故障的部位主要是交联电缆本体、接头、终端等,究其原因,主要在于生产制造、安装调试、外力破坏、设计等方面。
3 生产制造造成的故障
3.1 本体缺陷
从技术条件看,我国高压交联电缆生产制造在原材料、机械设备上已经比较成熟,出厂前经过交流耐压试验,合格后才允许流向市场,一般不会出现交联电缆本体存在质量缺陷的问题。但是,由于生产环境较差,技术人员检验不到位等,交联电缆生产制造中易出现绝缘偏心、绝缘内有杂质、交联度不均匀、电缆金属护套密封不良等问题,导致高压电缆投入运行后不久就出现故障。
案例:某110kV高压交联电缆竣工后,通过了交流耐压试验,正式投入运行24h后,发生电缆本体击穿事故。经过故障原因分析,是由电缆内外屏存在杂质引起的,电缆绝缘性能部分损坏。
3.2 接头缺陷
受生产工艺及较差的生产环境等影响,高压交联电缆接头生产制造中,绝缘带层易进入杂质,或存在气隙。投入运行后,电缆绝缘屏蔽断口处常常容易发生故障。
案例:某110kV高压交联电缆线路采用的是预制式中间接头,投入运行一年后,硅橡胶应力锥被击穿。技术人员解刨应力锥本体后,发现接头存在滑闪放电现象,是硅橡胶应力锥被击穿的主要原因。
3.3 安装调试造成的故障
高压交联电缆安装工艺要求高,由于施工现场环境受限、施工队伍技术水平,敷设安装时常因工艺操作不当而出现电缆本体弯曲半径偏小、附件安装错误、电缆外护套划伤等现象,造成电缆本体出现机械应力内伤、电缆受潮等,容易引发电缆运行故障。
案例:某220kV高压交联电缆线路投入运行11个月,绝缘屏蔽末端上部发生击穿故障。解刨终端后,确认事故原因是安装时没有把应力锥弹簧机构锁死,降低了应力锥与电缆绝缘结合界面的强度,造成界面放电而发生击穿故障。
3.4 外力破坏造成的故障
外力破坏是导致110kV及以上高压交联电缆故障发生的主要原因。电缆主要敷设在地下,隐蔽性较强。敷设的电缆线路由于竣工资料不全、线路变动却没有及时记录等原因,现今大规模的城市规划建设工作极容易损坏电缆线路。特别是直埋敷设方式的高压交联电缆最易遭到外力破坏,在电缆沟槽和隧道内的高压交联电缆相对不宜受到外力破坏。
案例:2010年,某地建设工厂,施工单位进行地基施工时,锚杆直接打穿电缆隧道侧壁,回拉锚杆时致使高压交联电缆严重变形、损坏,造成该片大面积停电,对电网产生了极大的破坏影响。
3.5 设计因素造成的故障
部分设计单位缺乏专业的电缆专业知识,没有单独的电缆设计,而是把电缆放在变电中进行设计,或是对敷设现场的地质、气候条件考虑不周全,造成电缆设计与实际不符,易埋下安全隐患。我国高压交联电缆设计技术水平不高已经有目共睹,不高的设计水平,极容易造成高压交联电缆存在設计上的缺陷,这对设备安全运行的影响是致命的。
案例:某110kV高压交联电缆竣工运行1个月后发生故障,技术人员维修中发现电缆系统设计中没有设计接地点,高压交联电缆在运行1个月期间一直被当做母线使用,电缆金属护套对地放电,最终两设备绝缘烧穿。
4 110kV及以上高压交联电缆故障防治措施
针对以上故障表现及原因,为维护110kV及以上高压交联电缆线路运行安全,除了提高高压交联电缆设计、生产制作水平,减少质量缺陷外,还可以采取以下措施:加强质量检验,确保电缆生产质量;采用新的交流耐压试验手段,确保电缆使用性能良好;提高设计图深度和敷设安装质量,杜绝因工作失误等主观原因降低电缆性能,使高压交联电缆具备良好的绝缘性能;加大运行检测力度,实时了解电缆运行状态,以便及时发现故障隐患。
5 结束语
110kV及以上高压交联电缆线路在城市电网中应用广泛,为保证运行安全,应针对故障原因采取有效的防治措施,及时规避运行风险。在今后发展中,应加大科研力度,积极汲取西方国家先进的技术优势,提高我国高压交联电缆生产技术技术,使之满足我国电网建设和运行需求。
参考文献
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